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漢鋼2 280 m3 高爐應(yīng)對焦炭劣化生產(chǎn)實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2019-06-06  作者:張小帥,拜金明,黨智賢  瀏覽次數(shù):950
 
核心提示:摘要: 漢鋼2 280 m3高爐積極應(yīng)對焦炭質(zhì)量下降的不利條件,通過對焦炭按質(zhì)量進(jìn)行分類,合理搭配,優(yōu)化高爐操作制度、上下部調(diào)劑相結(jié)合,圍繞高爐,強(qiáng)化外圍管理等方面著手,實(shí)現(xiàn)了高爐的長期穩(wěn)定順行的目標(biāo),并取得了相對理想的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。 關(guān)鍵詞: 焦炭質(zhì)量; 高爐操作; 爐況調(diào)劑
 漢鋼2 280 m3 高爐應(yīng)對焦炭劣化生產(chǎn)實(shí)踐

張小帥,拜金明,黨智賢

( 陜鋼集團(tuán)漢鋼公司,陜西勉縣724200)

摘要: 漢鋼2 280 m3高爐積極應(yīng)對焦炭質(zhì)量下降的不利條件,通過對焦炭按質(zhì)量進(jìn)行分類,合理搭配,優(yōu)化高爐操作制度、上下部調(diào)劑相結(jié)合,圍繞高爐,強(qiáng)化外圍管理等方面著手,實(shí)現(xiàn)了高爐的長期穩(wěn)定順行的目標(biāo),并取得了相對理想的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。

關(guān)鍵詞: 焦炭質(zhì)量; 高爐操作; 爐況調(diào)劑

1 引言

漢鋼2 280 m3高爐于2012 年8 月15 日建成投產(chǎn),設(shè)計(jì)年產(chǎn)180 萬t 生鐵,以煉鋼生鐵為主; 位于陜西省勉縣境內(nèi),當(dāng)?shù)孛禾抠Y源匱乏,投產(chǎn)以來焦炭一直以外購為主,2016 年7 月份以來,隨著國內(nèi)鋼鐵、煤炭行業(yè)的轉(zhuǎn)型調(diào)整,焦炭市場的價(jià)格在內(nèi)外部環(huán)境的刺激下不斷攀升,漢鋼公司受國內(nèi)煤焦市場影響,焦炭種類多、品質(zhì)較差、數(shù)量不一,僅滿足于“有米下鍋”現(xiàn)狀,通過對焦炭按質(zhì)量進(jìn)行分類,合理搭配,優(yōu)化高爐操作制度,加強(qiáng)爐前出鐵和高爐操作等方面著手,實(shí)現(xiàn)了高爐長期穩(wěn)定順行的目標(biāo),并取得了相對理想的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。

2 漢鋼焦炭質(zhì)量現(xiàn)狀

漢鋼2 280 m3 高爐2016 年7 月份以來,階段性主供焦炭約7 種,主要來源為陜西銅川、韓城、寶雞,甘肅嘉峪關(guān)、榆中等地,運(yùn)輸方式以火車運(yùn)輸為主,每種焦炭由于產(chǎn)地的不同,各類性能有很大差別,且大多數(shù)為二級焦; 焦炭質(zhì)量好壞評價(jià)包括化學(xué)成分、冷態(tài)機(jī)械強(qiáng)度、粒度、高溫冶金性能,日常以企業(yè)內(nèi)部化驗(yàn)指標(biāo)為依據(jù)。漢鋼幾類常用焦炭的化學(xué)成分、強(qiáng)度指標(biāo)如表1。

圖片1 

3 應(yīng)對焦炭劣化后的措施

3.1 優(yōu)差搭配,均衡配加

焦炭品種多,質(zhì)量差異大,如何減少焦炭變料頻次,降低焦炭負(fù)荷的大幅波動,做好焦炭變料后的穩(wěn)定銜接,避免劣質(zhì)焦炭集中入爐,對現(xiàn)有焦炭的集中分類及合理配給顯得格外重要,首先技術(shù)部門根據(jù)現(xiàn)供焦炭品質(zhì),將現(xiàn)有焦炭分為三類( 表2) ; 其次在用料原則上要求: ①同類焦炭間可相互置換; ②一類和二類焦炭搭配必須保證一類焦炭比例≥50%,按一類50%~100%+二類50%~ 0%執(zhí)行; ③三類焦炭必須與一類焦炭搭配使用,且比例不得超過20%。

圖片6 

3.2 上下部調(diào)劑相結(jié)合,優(yōu)化操作,確保爐況順行

爐況順行是高爐生產(chǎn)組織的前提及根本保障,而“上穩(wěn)下活”又是爐況順行的重要標(biāo)志,通過上下部調(diào)劑相結(jié)合、優(yōu)化高爐操作來彌補(bǔ)原燃料對爐況造成的影響,實(shí)現(xiàn)高爐“上穩(wěn)下活”顯得格外重要。

下部調(diào)劑方面: 首先通過調(diào)整風(fēng)口面積以保持合適的風(fēng)速和鼓風(fēng)動能,風(fēng)口配置逐步由φ120mm×25+φ115mm×3 調(diào)整為φ120mm×11+φ115mm×12+φ110mm × 5,風(fēng)口面積由0. 3139 m2 縮小至0.2947 m2,縮小比例為6%,風(fēng)速由218 m/s 提高至230 m/s; 其次通過控制合理的富氧量及與之匹配的噴煤量來調(diào)整風(fēng)口前的工作狀態(tài),富氧率由4.5%降低至3.5%,煤比≤150 kg /tFe[1]

上部調(diào)劑方面: 首先通過布料矩陣的調(diào)整來實(shí)現(xiàn)合理的爐料分布,采用平臺加漏斗的布料方式,堅(jiān)持開放中心、穩(wěn)定邊緣原則,其次以合理的料速來確定與之匹配的礦、焦批重,參數(shù)如表3 所示[1]

圖片2 

高爐操作方面: 首先依據(jù)外圍條件制定合理的操作方針: ①生鐵【Si】0.35%,生鐵【S】0.030%; ②爐渣堿度R2 = 1.20~1.25,R3 = 1.30~1.40; ③固定風(fēng)溫1 220 ℃,T 物≥1 470 ℃; ④料批7 批/h,班料批56±1 批; 視爐況及原燃料情況及時(shí)調(diào)整操作參數(shù),實(shí)現(xiàn)操作理念的統(tǒng)一; 其次細(xì)化高爐調(diào)劑,結(jié)合焦炭化驗(yàn)成分及日常實(shí)踐,摸索出各類焦炭所對應(yīng)的焦炭負(fù)荷,做到早調(diào)、微調(diào)、控制好爐溫,減少爐況及爐溫波動,使高爐操作參數(shù)始終處于合理的控制范圍內(nèi),確保爐況長期穩(wěn)定順行; 再次通過對高爐值班工長日常生鐵硅、硫合格率控制,料速控制進(jìn)行月競賽排名,調(diào)動高爐操作者的工作積極性[2]

3.3 圍繞高爐,強(qiáng)化外圍保障

穩(wěn)定原料結(jié)構(gòu)、質(zhì)量: 爐料結(jié)構(gòu)為燒結(jié)礦80%+酸料20%( 球團(tuán)) ,綜合入爐品位≥57.5%,為高爐強(qiáng)化冶煉奠定物質(zhì)基礎(chǔ)。原料質(zhì)量要求: ①燒結(jié)礦: 品位56.5±1%,穩(wěn)定率≥95%; R2 = 1.95±0.1,穩(wěn)定率≥95%; 轉(zhuǎn)鼓指數(shù)≥82%。②球團(tuán)礦: 抗壓強(qiáng)度≥1 800 N/個(gè)球≥65%,球團(tuán)礦、燒結(jié)礦化學(xué)成分要求如表4 所示。

圖片3 

強(qiáng)化爐前出鐵管理: 該高爐自投產(chǎn)以來,爐前出鐵管理工作一直是制約生產(chǎn)的瓶頸環(huán)節(jié),隨著燃料的不斷惡化,爐況不穩(wěn)定因素增多,必須保證及時(shí)出凈渣鐵。要求鑄運(yùn)工段10 min 之內(nèi)兌好鐵水罐,罐到位后必須20 min 之內(nèi)打開鐵口,加強(qiáng)鐵口的操作和維護(hù),使鐵口深度控制在2.8 ~ 3.0 m,出鐵速度控制在6±1 t /min,杜絕爐外事故,以滿足高爐強(qiáng)化冶煉的需要。要求耐材廠家提高炮泥及泥套料質(zhì)量,確保鐵口工作正常( 鐵口深度正常,能及時(shí)出凈渣鐵) ,盡量減少放鐵次數(shù); 提高爐前澆注料及施工質(zhì)量,確保鐵溝及擺嘴達(dá)到正常的通鐵量,盡量減少澆溝頻次。

強(qiáng)化設(shè)備管理,嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備點(diǎn)檢定修制,實(shí)行崗位點(diǎn)檢與專業(yè)點(diǎn)檢相結(jié)合,將重點(diǎn)工作放在設(shè)備隱患的排查和整改上,并對所有的設(shè)備不分大小,制定出使用壽命,做到預(yù)知、預(yù)防、計(jì)劃使用、計(jì)劃維護(hù)和計(jì)劃更換; 搞好備品備件質(zhì)量工作,保證齊全、到位,杜絕因設(shè)備原因影響高爐正常生產(chǎn),降低設(shè)備故障率。

4 焦炭劣化后的生產(chǎn)情況

4.1 實(shí)際入爐焦炭搭配情況

2016 年7 月以來,焦炭供應(yīng)在個(gè)別品種數(shù)量上,不能滿足搭配原則需求,一類焦炭供應(yīng)持續(xù)緊缺,在確保高爐生產(chǎn)的前提下,盡量圍繞上述焦炭搭配原則進(jìn)行搭配,漢鋼2 280 m3 高爐2016 年7 月至2016 年2 月實(shí)際入爐焦炭搭配如表5 所示。

圖片4 

4.2 焦炭劣化后部分主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)情況

漢鋼2 280 m3 依據(jù)焦炭供應(yīng)現(xiàn)狀。通過焦炭的優(yōu)差搭配,均衡配加,減少焦炭變料頻次,避免劣質(zhì)焦炭集中入爐,降低焦炭負(fù)荷的大幅波動; 高爐操作方面通過優(yōu)化高爐操作制度、上下部調(diào)劑相結(jié)合,圍繞高爐強(qiáng)化外圍管理等方面著手,實(shí)現(xiàn)了高爐的長期穩(wěn)定順行的目標(biāo),并取得了相對理想的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)( 表6) ,從表6 可以看出自2016 年12 月份配給三類焦炭后燃料比、入爐焦比升高較多,2016年11 月至12 月因處理槽上倉體、更換主皮帶等檢修作業(yè),高爐共計(jì)休風(fēng)約15 d,對產(chǎn)量影響較大; 整體經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)相對理想,但各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與先進(jìn)行業(yè)還有較大差距。

圖片5 

5 結(jié)語

⑴漢鋼應(yīng)對焦炭質(zhì)量差異大,對現(xiàn)有焦炭的集中分類及合理配給顯得格外重要,對減少焦炭變料頻次,降低焦炭負(fù)荷的大幅波動,做好焦炭變料后的穩(wěn)定銜接,避免劣質(zhì)焦炭集中入爐,以便最大程度減少高爐操作的大幅波動。

⑵上下部調(diào)劑相結(jié)合,統(tǒng)一圍繞堅(jiān)持開放中心、穩(wěn)定邊緣的氣流分布原則來彌補(bǔ)原燃料對爐況造成的影響,實(shí)現(xiàn)高爐“上穩(wěn)下活”顯得格外重要。

⑶高爐操作要精細(xì)化、量化操作; 通過操作方針的制定及對高爐值班工長日常生鐵硅、硫合格率控制,料速控制進(jìn)行月競賽排名,提高工長業(yè)務(wù)素質(zhì),減少操作的盲目性,提高工長的應(yīng)變和應(yīng)急反應(yīng)能力。

⑷穩(wěn)定原料結(jié)構(gòu)、質(zhì)量,強(qiáng)化爐前出鐵管理、設(shè)備管理等一系列“圍繞高爐,強(qiáng)化外圍保障”的生產(chǎn)組織模式,為爐況的長期順行奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

⑸漢鋼2 280 m3 高爐雖然在焦炭持續(xù)惡化的前提下,實(shí)現(xiàn)了高爐長期穩(wěn)定順行的目標(biāo),但各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與先進(jìn)行業(yè)還有較大差距。

參考文獻(xiàn):

[1] 劉云彩.高爐布料規(guī)律[M].北京: 冶金工業(yè)出版社,2012: 253.

[2] 周傳典.高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊[M].北京: 冶金工業(yè)出版社, 2012: 313-325.

 

 
 
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