李宏偉,王正新,魯儉,滕召杰,鄭朋超
(首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限責(zé)任公司煉鐵部,河北唐山063200)
摘要: 詳細(xì)介紹了首鋼京唐1#高爐2014 年10 月至2016 年9 月期間的增產(chǎn)降耗措施。通過優(yōu)化大煤比冶煉技術(shù)、改善煤氣分布、穩(wěn)定合理操作爐型、降低休風(fēng)率等措施,生產(chǎn)水平取得顯著進(jìn)步,主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)同類型高爐領(lǐng)先水平。其中在2015 年10 月至2016 年9 月期間,日產(chǎn)鐵水12 669 t,高爐利用系數(shù)2. 33 t /( m3·d) ,入爐燃料比491 kg /t,焦比280. 6 kg /t。
關(guān)鍵詞: 5 500 m3 高爐; 增產(chǎn); 降耗;冶煉實踐
0 引言
進(jìn)入21 世紀(jì)以來,高爐煉鐵生產(chǎn)工藝受資源短缺、能源供應(yīng)不足、環(huán)境保護(hù)等制約,面臨著較大的發(fā)展問題。針對目前的嚴(yán)峻形勢和挑戰(zhàn),煉鐵生產(chǎn)工藝要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,高爐生產(chǎn)必須在節(jié)能減排、高效低耗、循環(huán)經(jīng)濟(jì)等方面取得明顯突破,而提產(chǎn)降耗是大型高爐高效率、低消耗、低成本、提高高爐冶煉技術(shù)的生命力和競爭力的最有效措施之一。噸鐵冶煉的消耗低,產(chǎn)量高,成本也越低,可以達(dá)到節(jié)能、高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)的目標(biāo),也可以緩解對焦炭資源的消耗。
因此,提產(chǎn)降耗是現(xiàn)代鋼鐵企業(yè)挖潛增效的關(guān)鍵,越來越受到煉鐵工作者的重視,對增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益有極為深遠(yuǎn)的現(xiàn)實意義。
1 1#高爐主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
2014 年10 月份以來,首鋼京唐公司1#高爐通過不斷努力,雖然取得了較好的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),但高爐焦比維持在311 kg /t,利用系數(shù)2. 20,日產(chǎn)鐵水12 117 t,處于世界同類型高爐中等水平,仍然大有潛力可挖。進(jìn)入2015 年10 月份后,1#高爐把提產(chǎn)降耗作為降低生產(chǎn)成本的核心,通過不斷優(yōu)化大煤比冶煉技術(shù)、改善煤氣分布、穩(wěn)定合理操作爐型、提高風(fēng)溫、降低休風(fēng)率等措施,生產(chǎn)水平取得顯著進(jìn)步,主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)達(dá)到國內(nèi)同類型高爐領(lǐng)先水平,其中2015 年10 月份至2016 年9 月份期間,日產(chǎn)鐵水12 669 t,利用系數(shù)提升至2. 33 t /( m3·d) 。在入爐燃料比降至491 kg /t 的基礎(chǔ)上,焦比降至280. 6kg /t,創(chuàng)造了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)如表1、表2 所示。
2 與國內(nèi)大型高爐主要指標(biāo)對比及問題分析
2. 1 國內(nèi)大型高爐主要指標(biāo)
對寶鋼、遷鋼、沙鋼等國內(nèi)鋼鐵廠的大型高爐進(jìn)行了考察對標(biāo)( 表3) ,查找自身存在差距,并多次召開生產(chǎn)技術(shù)交流會。結(jié)合京唐高爐自身生產(chǎn)特點,揚(yáng)長避短,對產(chǎn)量水平偏低、焦比偏高的原因進(jìn)行詳細(xì)的調(diào)研,廣泛的征求意見,并制定詳細(xì)改進(jìn)措施。
2. 2 存在的問題
(1) 京唐5 500 m3 高爐投產(chǎn)以來,針對大型高爐冶煉技術(shù)探索雖然取得一定成果,但還不是很成熟,仍需進(jìn)一步摸索改進(jìn),高產(chǎn)低焦比冶煉需要更加成熟合理的冶煉技術(shù)支持。
(2) 煤氣利用水平不高、操作爐型不穩(wěn)定、休風(fēng)率偏高等問題,制約著高爐主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)的進(jìn)一步提升。
(3) 要想在提產(chǎn)降耗冶煉技術(shù)上取得突破,必須大大提高爐況的長期穩(wěn)定性。
3 優(yōu)化措施
3. 1 優(yōu)化大煤比冶煉技術(shù)
京唐1#高爐自2009 年開爐投產(chǎn)以來受焦炭負(fù)荷輕影響,噴吹煤比一直處于170 kg /t 以下水平,制約了大煤比冶煉突破。進(jìn)入2015 年年底以來,不斷摸索、總結(jié)大煤比生產(chǎn)技術(shù)冶煉規(guī)律,積極提高噴吹煤比。生產(chǎn)過程中,針對煤比提高后邊緣煤氣趨于發(fā)展和置換比偏低的情況,通過及時調(diào)整布礦、角度、礦批等措施,確保了邊緣煤氣分布穩(wěn)定的同時,煤粉置換比也取得明顯進(jìn)步,大煤比冶煉技術(shù)日趨成熟。2016 年至今入爐焦炭負(fù)荷取得不斷突破,煤比水平不斷提升,長時間維持在185 ~ 200 kg /t( 圖1) ,焦炭負(fù)荷實現(xiàn)5. 5 以上常態(tài)化生產(chǎn),其中2016 年3 月27 日焦炭負(fù)荷達(dá)到開爐以來最高水平5. 90,目前穩(wěn)定在5. 88。此外,由于負(fù)荷加重,爐內(nèi)單位體積內(nèi)爐料的有效重量增加,為增產(chǎn)創(chuàng)造了有利條件。
3. 2 優(yōu)化煤氣分布,提高煤氣利用率
1#高爐自2012 年采用中心加焦冶煉技術(shù)以來,雖然經(jīng)過多年摸索已經(jīng)形成了中心開放、邊緣穩(wěn)定的煤氣分布,但是存在煤氣利用水平偏低、燃料比偏高等問題。2014 年9 月開始有針對性的進(jìn)一步優(yōu)化中心加焦冶煉下的裝料制度,持續(xù)將礦、焦角度整體外揚(yáng)2° 基礎(chǔ)上,把礦、焦布料角度對齊,并在αK37°增加1 個布料站位,調(diào)整后效果明顯,十字測溫邊緣煤氣溫度由150 ℃降至90 ℃,中心煤氣溫度升至600 ℃,煤氣利用率達(dá)到在49. 0% 左右,高爐吃風(fēng)、吃熱能力提高。
良好的煤氣分布,較高的煤氣利用率,需要各個操作制度、外圍條件等相互配合[1]。2016 年以來按照“穩(wěn)定邊緣、打開中心、穩(wěn)定中心、照顧邊緣”十六字方針優(yōu)化基本制度[2],把握好爐況發(fā)展趨勢,通過調(diào)整αJ37°、礦批等措施,優(yōu)化煤氣分布、改善煤氣利用率,煤氣利用率長時間穩(wěn)定在49. 0% ~50. 5%,燃料比持續(xù)穩(wěn)定在490 kg /t 水平。
3. 3 穩(wěn)定合理操作爐型
軟水密閉循環(huán)特點是在穩(wěn)定軟水流量的情況下,具有冷卻效果好、安全可靠、減少污染等特點,但冷卻強(qiáng)度會隨冷卻水溫度的變化而變化。隨著A系統(tǒng)水溫度升高( 尤其是超過50 ℃) ,冷卻效果變差,不利于穩(wěn)定冷卻壁渣皮。因此通過控制閉式冷卻塔內(nèi)冷卻風(fēng)扇工作數(shù)量、置換低溫新水等措施,嚴(yán)格控制進(jìn)水溫度穩(wěn)定在47 ~ 48 ℃,一定程度上能夠達(dá)到穩(wěn)定渣皮、降低水溫差的目的。合理的裝料制度、規(guī)范的煤氣流分布對高爐渣皮穩(wěn)定性有重要影響[3]。2015 年11 月以來,將邊緣煤氣溫度長時間穩(wěn)定150 ± 30 ℃,A 系統(tǒng)水溫差下降了0. 5 ℃,且穩(wěn)定性得到明顯改善( 圖2) ,爐墻熱負(fù)荷得到降低的同時冷卻壁形成穩(wěn)定的渣皮,爐料下降阻力減小,爐料和煤氣之間的運(yùn)動更加均衡,易于在強(qiáng)化冶煉條件下實現(xiàn)大型高爐生產(chǎn)的優(yōu)質(zhì)、低耗、高效。
3. 4 提高全風(fēng)狀態(tài),穩(wěn)定富氧水平
加強(qiáng)工長操作管理,提高工長全風(fēng)、全氧操作意識。風(fēng)量水平堅持長期穩(wěn)定在8 400 ± 50 m3 /h,確保送風(fēng)制度的穩(wěn)定。氧煤槍含氧量由4 000 m3 /h逐步穩(wěn)定在4 700 m3 /h,將富氧率穩(wěn)定到5. 5% 以上,操作上注重超前調(diào)劑,杜絕了因操作不當(dāng)而造成減氧、停氧情況發(fā)生。2015 年10 月份以來,風(fēng)量、富氧水平取得明顯進(jìn)步( 圖3) 。
3. 5 提高風(fēng)溫
風(fēng)溫是高爐煉鐵的重要熱源之一,占高爐熱量總收入量的20% ~ 30%,而且熱風(fēng)所帶入高爐的熱量要比焦炭燃燒反應(yīng)后所產(chǎn)生的熱量利用的更加充分。生產(chǎn)過程中,堅持穩(wěn)定四班操作,加強(qiáng)工長操作過程的預(yù)判,最大限度減少大拉大提風(fēng)溫現(xiàn)象,2016年至今實現(xiàn)了長期定風(fēng)溫( 1 250 ℃) 操作。此外,熱風(fēng)崗位加強(qiáng)對熱風(fēng)管系重點區(qū)域的巡檢和維護(hù),發(fā)現(xiàn)問題早處理,杜絕因設(shè)備問題造成長時間單爐送風(fēng)影響風(fēng)溫等情況發(fā)生,為高風(fēng)溫使用創(chuàng)造良好外部條件。2015 年10 月至今,1#高爐風(fēng)溫水平達(dá)到1 242 ℃( 圖4) ,提高幅度37 ℃( 與2014 年10 月至2015 年9 月期間相比) 。
3. 6 降低休風(fēng)率
1#高爐通過優(yōu)化基本制度、提高操作水平等措施,杜絕滑尺、塌料、管道等,減少壞風(fēng)口數(shù),保證送風(fēng)制度穩(wěn)定,避免向爐內(nèi)漏水; 2015 年9 月份以來,加強(qiáng)外圍設(shè)備管理,徹底消除因設(shè)備故障造成無計劃休風(fēng),進(jìn)一步降低休風(fēng)率。停風(fēng)檢修間隔由1 個月延長至3 個月,休風(fēng)率由2014 年9 月至2015 年10 月期間的3. 24% 降至2015 年9 月至2016 年10月期間的1. 35%,為增產(chǎn)降耗打下良好基礎(chǔ)。
3. 7 提升爐況穩(wěn)定性
強(qiáng)化人員和設(shè)備管理是防止事故發(fā)生、保證爐況長期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)。抓好工長操作,細(xì)化工長小指標(biāo)考核。操作上爭取早動少動,超前分析、超前判斷,穩(wěn)定調(diào)劑量; 做好四班銜接,接好上班、操作好本班、交好下班,要求接班、班中、交班對爐況做好評估,把握好爐況發(fā)展趨勢; 操作上積極穩(wěn)妥,杜絕管道、懸料、塌料等。
原燃料質(zhì)量波動影響爐況穩(wěn)定性,要求工長及時關(guān)注原料成分、返礦和返焦電流、在線粒徑分析等主要參數(shù)變化,及時觀察高爐入爐原燃料成分、物理、化學(xué)性能情況、定期到聯(lián)合料倉查看原料實物變化等,并根據(jù)高爐實際情況制訂可行方針加以合理實施,執(zhí)行好“攻守退”, 2016 年完全杜絕因原料變化而造成爐況異常現(xiàn)象,實現(xiàn)向爐況長期穩(wěn)定要效益。
4 結(jié)語
1#高爐在采取多種措施后,在確保爐況長期穩(wěn)定順行的基礎(chǔ)上,爐況得到較大改善,產(chǎn)量水平大幅提升,焦比明顯降低,高爐負(fù)荷達(dá)到歷史同期最好水平,爐況穩(wěn)定性得到了進(jìn)一步的改善。由表1 和表2 可知,2015 年10 月至2016 年9 月份產(chǎn)量累計超上年度同期26. 69 萬t,燃料比降低9. 1 kg /t,焦比280. 6 kg /t( 比同期上一年度降低31. 1 kg /t) ,減少焦炭耗用量14. 495 萬t。
參考文獻(xiàn)
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