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鞍鋼高爐低MgO 爐渣生產操作實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2019-04-09  作者:曾宇,張賢平,趙長城,李曉春,高德庫  瀏覽次數:1164
 
關鍵詞: 高爐;爐渣;MgO
核心提示:摘要: 為了降低生鐵成本,高爐使用低MgO 燒結礦生產,爐渣中MgO 含量大幅度降低,通過采取合理的爐料結構、提高焦炭和燒結礦質量、調整高爐操作制度等一系列措施,保證了高爐安全生產,并獲得了較好的經濟技術指標。 關鍵詞: 高爐;爐渣;MgO
 鞍鋼高爐低MgO 爐渣生產操作實踐

曾宇,張賢平,趙長城,李曉春,高德庫

(鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠,遼寧鞍山114021)

摘要: 為了降低生鐵成本,高爐使用低MgO 燒結礦生產,爐渣中MgO 含量大幅度降低,通過采取合理的爐料結構、提高焦炭和燒結礦質量、調整高爐操作制度等一系列措施,保證了高爐安全生產,并獲得了較好的經濟技術指標。

關鍵詞: 高爐;爐渣;MgO

傳統觀點認為高爐爐渣中MgO 含量在8%~12%時高爐具有良好的工藝性能,因此國內高爐普遍將MgO 含量控制在8%以上。2015 年9 月,鞍鋼股份有限公司煉鐵總廠(以下簡稱煉鐵廠)為降低生產成本,對燒結礦的配料結構進行了調整。在燒結配料過程中停配鎂石,以降低燒結配料成本。停配鎂石后,MgO 僅由原料中的生石灰和混料提供,燒結礦中的MgO 含量由2.0%下降到1.2%, MgO含量降低不會導致燒結礦質量的變化,但會造成爐渣中MgO 含量的降低,引起爐渣粘度增加,進而增加高爐操作的難度。為了適應高爐低MgO 爐渣的生產操作,煉鐵廠采取了一系列相關措施,保證了高爐安全生產,并取得了較好的經濟技術指標。

1 低MgO 爐渣生產的可行性

為了確定在鞍鋼現有原料條件下, 高爐進一步降低爐渣中MgO 含量的可行性,對影響爐渣粘度的因素和規律進行了分析研究。基于煉鐵廠7 座高爐的生產數據, 鐵水溫度普遍在1 480~1 520 ℃區間,爐渣粘度儀溫度控制在1 500 ℃和1 550 ℃兩個溫度點。配渣時,用現場高爐渣作為母渣,成分調劑依據現場高爐爐渣的化學成分, 采用添加化學純試劑的方式進行。

1.1 爐渣MgO 含量變化

研究MgO 含量變化對爐渣粘度的影響時,爐渣中Al2O3含量設定為11%,爐渣堿度1.245。不同溫度下爐渣粘度隨MgO 含量的變化情況如圖1所示。由圖1 可以看出,在設定條件下,渣中MgO含量在不同區間,對爐渣粘度的影響程度不同。當爐渣中MgO 含量大于3%時, 在1 500 ℃、1 550 ℃兩個爐渣溫度下,爐渣粘度均小于0.4 Pa·s,能夠滿足高爐冶煉要求。

圖片1 

1.2 爐渣Al2O3含量變化

研究Al2O3含量變化對高爐爐渣粘度的影響時,爐渣中MgO 含量設定為4%,爐渣堿度1.245。由于爐渣粘度隨溫度上升呈現下降趨勢, 選取較低的溫度點1 500 ℃作為試驗溫度。爐渣粘度隨Al2O3含量變化情況如圖2 所示。由圖2 可以看出,在設定條件下,隨著Al2O3含量的升高,爐渣粘度逐漸增大。當Al2O3含量達到16%時,爐渣粘度為0.416 Pa·s。行業內認為大高爐冶煉過程中,爐渣溫度在1 500 ℃時, 爐渣粘度在0.4 Pa·s 以下,即可以滿足高爐的正常生產。因此設定條件下,Al2O3含量宜控制在16%以下。

 

圖片2 

1.3 爐渣堿度變化

研究爐渣堿度對爐渣粘度的影響時,爐渣中MgO 含量設定為4%, 爐渣中Al2O3含量設定為11%。不同溫度下爐渣堿度對爐渣粘度的影響情況如圖3 所示。由圖3 可以看出,在設定條件下,爐渣溫度在1 500 ℃和1 550 ℃兩個溫度點,隨堿度增大,爐渣粘度變化不大,且均低于0.4 Pa·s,可以滿足高爐正常生產。

圖片3 

因此,在常規冶煉條件下,爐渣中MgO 含量不低于4%、Al2O3含量不高于16%的爐渣均可以滿足高爐生產的需要。

2 低MgO 爐渣冶煉的前提條件

2.1 合理的爐料結構

合理的爐料結構是高爐安全長壽、穩定順行、指標優化的基礎, 鞍鋼生產實踐表明70%的高堿度燒結礦配加30%的酸性球團礦, 焦丁比達到60 kg/t 左右時是高爐冶煉較為理想的爐料結構模式。不僅可以有效改善料柱的透氣性,而且還可以提高爐況運行的穩定性。考慮成本因素,需要配加部分生礦時,生礦入爐比例不宜大于10%,因為生礦熱穩定性不好, 生礦入爐比例過高會導致爐況的波動。生礦入爐前必須要進行嚴格的篩分,減少入爐生礦的粉末量。

2.2 改善焦炭質量

焦炭作為料柱骨架的作用在現代大高爐冶煉過程中顯得尤為重要,對焦炭強度、反應性、反應后強度等指標的要求也更高。鞍鋼五煉焦焦爐2014 年11 月完成改造,2015 年11 月實現全干熄焦生產。全廠使用焦炭干熄率由65%逐步提高到96%, 焦炭強度指標M40 由85.5%提升到87%以上,焦炭的反應性和反應后強度穩步提升。

2.3 提升燒結礦質量

(1) 煉鐵廠燒結原采用球盤工藝造球,由于球盤工藝落后,球盤造球混合料粒度不均,大粒級較多,使混合料粒度過大,垂直燃燒速度過快,燒結礦強度降低;而且球盤造球是在開放的空間,混合料熱量損失很大。為了提升燒結礦質量,煉鐵廠改為使用圓筒混合機造球,消除以上弊端。

(2) 煉鐵廠精礦槽空間小,鐵料料種多,僅在三燒作業區,使用鐵料品種最多時可達7 種,日消耗鐵料1 萬t,而精礦槽總槽存為2.4 萬t,每種料的平均最大槽存不過4 000 t。受到受料槽翻車能力限制,以及一些突發情況影響,任何一種鐵料到達情況不好都會影響燒結礦質量, 造成質量大幅度波動。混勻料場投入使用后,解決了上述問題。

(3) 煉鐵廠高爐來料成分波動大。三燒作業區燒結原料為11 種,每種原料的成分波動都會帶來質量的波動;同時,物料的化驗存在滯后性,往往是化驗結果顯示原料成分發生變化時, 此種原料已經使用并變成燒結礦了。混勻料場投入使用后,很好地解決了這個問題。

3 低MgO 爐渣冶煉采取的措施

高爐在使用低MgO 爐料后, 爐渣中MgO 含量下降,依據對高爐低MgO 爐渣生產可行性的分析研究,爐渣中MgO 含量降低后,爐渣的黏度升高,流動性下降。渣中MgO 含量低于4%時,鐵水物理熱水平對爐渣的流動性影響很大。煉鐵廠在使用低MgO 結構的爐料時, 對高爐的送風制度、熱制度和操作制度進行了調整。

3.1 送風制度調整

在送風制度方面,對高爐風口面積進行了調整,縮小送風風口的面積,提高鼓風動能;將邊中平衡型的煤氣流分布,調整為以中心煤氣流為主,邊緣煤氣流為輔,中心暢通、邊緣穩定型的煤氣流分布,提高爐況運行穩定性的同時,提高了爐缸的活躍度。

3.2 熱制度調整

在熱控制方面, 規定生鐵含[Si] 量穩定在0.40%~0.60%,鐵水溫度≥1 500 ℃,杜絕過高或過低的爐溫導致渣鐵流動性下降, 一旦發生爐溫異常現象,則需要采用過量調劑的手段,將爐溫調整至正常的區間, 防止長時間的爐溫異常引起渣鐵的流動性變化,影響爐況的順行狀態。

3.3 操作制度

3.3.1 高爐上料缺欠處理

由于高爐上料系統存在缺欠,焦篩振幅不夠,入爐焦炭粉末較多, 嚴重影響高爐的透氣性;同時,給料機的迎料擋板長期使用,磨損嚴重且更換時間較長,導致給料機跑料或料流不均,致使高爐矩陣布料達不到要求,造成高爐順行較差。通過加強對焦篩的巡檢, 及時發現焦篩存在的問題并解決,同時對振動篩的振幅進行測試,對焦篩振幅不夠現象進行改造,使篩分效果滿足高爐工藝需要。增加給料機迎料擋板厚度并改用耐磨材質, 改變更換給料機迎料擋板的更換方式, 使上料系統能夠滿足高爐矩陣布料的要求。

3.3.2 爐況調劑

調劑爐況時要樹立操作過程中的紅線意識,嚴禁低爐溫操作、嚴禁頂風壓操作。及時掌握原燃料成分變化, 并根據原燃料變化、參數走勢做好“攻守退”的預案執行。高爐特殊情況下如休風,要根據休風時間的長短適當下調入爐堿度。對爐況調劑要做到堅持料線不正常不宜調整裝料制度、料速不正常不宜調整焦炭負荷、爐溫不正常不宜調整爐渣堿度、爐況不正常不宜調整爐頂壓力的“四不宜”操作方針。

4 實踐效果

高爐通過對爐料結構、原燃料質量、高爐操作制度等方面的調整與實施,在燒結停配鎂石,高爐低MgO 爐渣生產操作實踐中,保持了高爐穩定順行的生產狀態,且消耗指標穩步下降。2015 年9~12 月高爐低MgO 爐渣生產生產技術指標見表1。

圖片4 

5 結論

(1) 渣中MgO 含量不低于4%,Al2O3含量不高于16%的爐渣均可以滿足高爐生產的需要。

(2) 加強原燃料質量管理,減少入爐粉末,為高爐穩定順行提供基礎。

(3) 采用低MgO 爐渣生產,必須在高爐穩定順行的基礎上開展,若長時間順行狀態不理想,則堿度需維持下限水平。

(4) 低MgO 爐渣冶煉需要高爐保持足夠的風速,保證爐缸的活躍度。

(5) 低MgO 爐渣冶煉需要保持爐缸充足的熱量儲備,樹立物理熱紅線管理思維,鐵水溫度不低于1 500 ℃。

 
 
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