謝登高,劉豐生
(山鋼集團萊蕪分公司型鋼煉鐵廠,山東萊蕪271104)
摘要: 型鋼煉鐵廠老系統混勻料場投產以來,由于混勻取料機設計安裝等原因,運行并不穩定,不能滿足生產需要,整車震動大,設備事故多,雖經過局部改進依然嚴重制約著燒結礦的產、質量。針對上述存在的問題,對混勻料場三臺取料機先后進行能力提升改造,設備故障率極大消除,獲得了良好的效果,保證了燒結機的高效運行。
關鍵詞: 混勻取料機; 能力提升; 斗輪體; 支撐輥
1 引言
山鋼萊蕪分公司型鋼煉鐵廠265燒結機配套原料場于2004 年7 月投產,一期混勻料場有三臺同種規格的QLH800. 30 混勻取料機,設備自投產以來,由于設計安裝等原因,運行很不穩定,每年的故障率較高,加之燒結機生產能力提升,混勻取料機生產能力不能滿足現在的實際需求,需將原額定取料能力800 t /h 增大至1 000 t /h,要求對其進行技術改造,改進設備的結構,以提升混勻取料機使用性能,確保設備的安全穩定運行,滿足生產需要。
2 主要問題及原因分析
⑴取料機設計不合理、故障率高、取料能力小,主要表現為斗輪體變形磨損,斗輪體變形主要為斗輪體強度設計偏低,滾道磨損。取料機由于其使用工況較差,混勻料的取料進給變化受天氣、季節及料種密度變化使得整車震動大,拖輪與回轉斗輪體滾道硬面接觸使滾道磨損嚴重,滾道損壞后使回轉精度降低,整個回轉體變形、振動加大,故障頻繁出現,影響取料生產。
⑵斗輪體支撐輥軸斷軸損壞,地腳螺栓松動故障較多。分析斗輪體支撐輥損壞原因主要為支撐輥為分體式結構,此結構兩支撐輥單邊受力支撐回轉體,在使用中出現下垂使支撐輥與輪體滾道接觸面積小,振動加大運行不平穩,最終導致支撐輥地腳螺栓松動損壞、支撐輥軸斷裂現象的發生。
⑶斗輪體牽引小車框架變形、側擋輪損壞。取料機取料作業時回轉斗輪體橫向運動側向受力,回轉斗輪體在小車驅動下橫向行走穩定性較差,鋼結構強度不足導致小車框架變形,側擋輪受力不均易損壞,影響取料作業。
⑷取料機中心料斗受料不暢,導致撒料嚴重。
小車行走鏈條斷裂,主要為驅動鏈輪及鏈條布置在小車的內側平臺,小車鏈條下垂阻礙及積料影響,導致鏈條拉斷。支撐臂漲緊機構撕裂主要為受冬季料堆硬度大,或地面硬度較大,斗輪體運轉中遇到阻力加大時,斗輪體跳動導致漲緊機構撕裂。
3 改造措施
⑴斗輪機構能力加大。斗輪機構主要由斗輪驅動裝置包括: 電機、液力耦合器、減速器、聯軸器、傳動底座、主動鏈輪組及其軸承座、斗輪體、斗子、圓弧擋板及其鉸座、中心落料斗、大鏈板鏈輪、漲緊鏈輪裝置及鏈條等組成。①因取料能力增加,每套斗輪驅動裝置的電機、減速機功率由45 kW 增至55 kW;②斗輪體采用剖分式,更換更為簡單,不需要拆除行走機構,不用拆卸大梁,更換時間由12 d 壓縮為5 d。斗輪直徑6 500 mm 不變,用高強度螺栓連接,栓銷定位,方便于檢修和更換。斗輪輪體寬度增加到1 400 mm、增加與支撐輥輥面接觸面積。取消更換式滾道,滾道和輪體合為一體式結構,滾道采用耐磨材料,滾道面的硬度不低于HRC38-45,并進行整體加工,保證了滾道內圓圓度要求,使斗輪體具有足夠的強度,滿足能力提升后生產需求。
⑵支承輥采用兩輪貫通式設計,使支撐輥整體剛度加強,支撐輥母體采用鋼輪結構,其材質硬度HB260-280,輥體外包有一定厚度的聚氨酯耐磨材料,其抗壓強度大于6 100 kN/m2,耐磨硬度在邵氏60 度以上,保證了支撐輪吸收斗輪體震動能量,又不致于對斗輪體滾道造成磨損損壞,使其承載能力進一步加大; 其余側擋輥、側輪的外側也采用相應包有一定厚度的聚氨酯耐磨材料,進一步減輕震動。
⑶小車主要由小車架、小車行走輪、中間平臺、牛腿、連接梁、上下支承輪裝配及其支承底座、側擋輪、緩沖器等構成。①小車鋼結構主要采用Q235A 材料制成,主要受力部分采用箱形框架式結構,其強度及剛度滿足設備能力提升要求。②在小車每側的牛腿上各增加兩個側輪,每個小車各增加4 個,整臺設備共增加8 個,使斗輪體在橫向運動時小車框架受力均布,小車框架穩定性加強且減少側輪集中受力。側輪的輥輪體材料采用45 號鋼,其材質硬度HB260-280,淬硬層深度4~6 mm,能保證其使用壽命。
⑷中心落料斗設計改為梯形結構,其寬度大于輪體的寬度,能有效地防止灑料,料斗襯板材料采用耐磨襯板不易磨損,料斗的清理更方便。小車牽引的驅動裝置形式不變,但驅動鏈輪及鏈條布置在小車的外側,防止小車鏈條下垂磨損及積料覆蓋,消除阻礙使小車運行順暢。本次改造中增大鏈條與斗輪體的包角,由100°加大到107°,漲緊鏈輪裝置可進行調整,安裝后漲緊機構牢固、可靠,保證取料能力加大后有足夠強度。驅動鏈輪、張緊鏈輪及大鏈板采用材料45 號鋼制作,整體加工后經表面淬火,硬度適中,鏈條為重型彎板滾子鏈,結構強度進一步加大。
4 設備改造效果
2014 年以來通過陸續對三臺混勻取料機設備改造,將原額定取料能力800 t /h 增大至1 000 t /h,完全滿足了燒結生產需要,達到了改進設備提升能力的目的。改造后混勻取料機設備故障明顯降低,基本實現零故障,減少了備件消耗及維修人員的勞動強度。剖分式斗輪體使更換更簡單、維護更方便。斗輪體設備有效實現了統一化,三臺取料機備件互換斗輪體等備件只需備用一套,降低了備件庫存。