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新寶泰公司 1 080 m3 高爐停開爐及快速達產實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2020-08-07  作者:侯敬良  瀏覽次數:1003
 
核心提示:[摘 要] 新寶泰公司針對 1 080 m3 高爐進行了科學、細致的停、開爐準備,制訂了合理的開爐方案,歷時 40 天實 現了安全停、開爐。開爐 2 天,高爐利用系數突破 2.0 t/m3 ·d,實現噴煤富氧,煤比達 120 kg/tFe;開爐 3 天,高爐利用系數達到 2.66 t/m·3 d,煤比 133 kg/tFe;開爐 7 天,高爐利用系數達到 3.25 t/m3· d。煤比達到 155 kg/tFe;開爐第 10 天,高爐利用系數達到 3.72 t/m3 ·d。在開爐第 11 小時出第一爐鐵,
 新寶泰公司 1 080 m3 高爐停開爐及快速達產實踐

侯敬良

(新寶泰鋼鐵有限公司,河北唐山 064000)

 [摘 要] 新寶泰公司針對 1 080 m3 高爐進行了科學、細致的停、開爐準備,制訂了合理的開爐方案,歷時 40 天實 現了安全停、開爐。開爐 2 天,高爐利用系數突破 2.0 t/m3 ·d,實現噴煤富氧,煤比達 120 kg/tFe;開爐 3 天,高爐利用系數達到 2.66 t/m·3 d,煤比 133 kg/tFe;開爐 7 天,高爐利用系數達到 3.25 t/m3· d。煤比達到 155 kg/tFe;開爐第 10 天,高爐利用系數達到 3.72 t/m3 ·d。在開爐第 11 小時出第一爐鐵,真正實現了快速開爐和快速達產。對新寶泰 1080 m3 高爐停爐、 開爐及快速達產的經驗進行了總結,希望能給廣大煉鐵工作者在操作技術方面提供借鑒。

 [關鍵詞] 高爐;停爐;開爐;快速達產

0 引言

新寶泰 1 080 m3 號高爐于 2012 年 7 月 9 日投產生產。歷時 4 年,由于爐缸碳磚侵蝕嚴重,5、6、7 段冷卻壁破損較多,于 2016 年 6 月 27 號停爐放殘 鐵大修,更換爐缸碳磚,更換 5、6、7 段冷卻壁等。新寶泰 1 080 m3 高爐采用了一系列先進技術,爐缸采用剛玉莫萊石防浮結構澆筑陶瓷杯+炭磚符合爐底、鑄鋼冷卻壁、薄壁爐襯、磚壁合一,軟水串聯密閉循環冷卻;采用串罐無料鐘爐頂,上料系統采用雙排礦槽,雙料車上料,安裝料面成像儀;爐前設有兩個鐵口、20 個風口、液壓矮炮,液壓開口機、水沖渣系統;設有 3 座高風溫卡魯金頂燃式熱風爐;高爐煤氣系統采用了重力除塵器加布袋除塵的煤氣干法除塵技術,BPTRT 透平余壓發電。采取爐缸木柴填充法開爐、熱風爐點火。本次大修安全、穩定、高效,開爐非常成功。設備運轉率達 100%,開爐以來爐況順行良好,沒有懸坐料,沒有崩滑料。 新寶泰 1 080 m3 高爐開爐 10 天的主要技術指標見表 1。

圖片1 

1 停爐

2019 年 6 月 26 日 16 時 08 分預休風爐頂按裝打水槍,送風后改全焦,焦比 750 kg/tFe,礦批 30 t/ ch,17:52 開始降料面操作,此次降料面采用爐頂打水加凈焦停爐法。于 6 月 27 日 4:28 休風。卸吹管,風口堵泥,爐頂通氮氣。此次降料面理論鐵量637 t,實際出鐵量 620 t,爐溫 0.6耀0.8,27 日 16 時開始放殘鐵 21:30 殘鐵放出,24 時放完殘鐵,共放313.8 (賊 死鐵層鐵量 330耀380 t)。降料面參數見表 2。

圖片2 

2 開爐準備工作

放完殘鐵迅速進行爐缸開大門,摘出爐缸東偏北方向 5 塊冷卻壁(上 3 下 2),拆除 5~7 段冷卻壁, 清理爐缸,爐缸東北,西北部四層炭磚上部環磚侵蝕嚴重,最薄的環炭磚只剩 120 mm,爐底炭磚完好無損。從 7 月 13 號開始安裝 5~7 段冷卻壁,爐缸環磚砌筑,噴涂,爐缸灌漿,爐缸陶瓷杯澆注爐體及風口安裝等。7 月 27 日安裝煤氣導出管和烘爐導管, 設備聯動試車,并打壓試漏。

3 高爐烘爐

高爐烘爐采用熱風爐烘爐,重點烘好爐底爐缸,爐缸側壁 5~15 段環碳磚,爐缸陶瓷杯整體澆筑、5~7 段鑲磚冷卻壁以及爐內噴涂,使耐火材料砌體內的水分緩慢蒸發,并得到充分的加熱,提高內襯的固結強度。

烘爐 80 h,考慮到無料鐘爐頂的溫度限制,盡量使用較大的風量,規定了烘爐最高溫度為 600 ℃、7 月 28 日 9 時開始烘爐,31 日 17 時烘爐完畢。烘完爐后又打壓試漏一次。烘爐曲線見圖 1。整個烘爐過程控制參數見表 3。

圖片3 

4 裝開爐料

采用木柴填充爐缸、靜態裝料,木柴填充至風口大套上沿處,做成平面,剛好蓋住風口大套。開爐料是保證開爐后爐況順行的重要因素,配料計算是非常關鍵的,為了確保開爐料層的穩定性,本次開爐料用燒結礦加球團礦,通過添加溶劑保證開爐的渣量和維持合適的堿度。從 8 月 1 日17:40 開始裝料,裝料至爐喉鋼磚上沿 3 m,測布料軌跡,測碰撞點。2 日 13:30 裝料完畢,料線 2.1 m,共用 10.5 h。

開爐配料參數選擇:全爐焦比 3.2 t/tFe;正常料焦比 0.8 t/tFe;全爐堿度 0.9;正常料堿度 1.08;渣中MgO=11%;Al2O3=14.5%;全爐料壓縮率 12%;生鐵成份選擇[Si]3.2%、[C]3.6%、Mn0.8%、P0.1%、[S]0.03%、 [Fe]92.27%。

高爐開爐實際入爐料組成見表 4。高爐裝料容積計算見表5。高爐開爐后續正常料配料計算見表6。高爐開爐后續正常料配料計算見表 7。參數設定及結果見表 8。

圖片4 

圖片5 

圖片6 

5 開爐操作

5.1 送風制度

點火送風的風口及鼓風參數:送風風口全部為直徑 115、長度 420 風口,風口面積 S=0.208 m2,全風 3 400 m3/min,標準風速 272 m/s。初期送風時堵 8 個 風口,送風面積 S=0.1246 m2。點火送風制度見表 9。

圖片7 

5.2 點火送風操作

8 月 3 日 19 時 56 分點火送風,堵 8 個風口, 送風面積 0.124 6m2,起步風量 1000 m3/min、風壓 55 kPa、風溫 700 ℃。22:06 分,料尺動,后逐步加風到 1800 m3/min,風壓 80、頂壓 2 kPa 風溫 770℃, 23:20 料線 6 m,開始下料,礦批 17.7 t/ch,焦比800 kg/tFe,下料矩陣為:oo2332cc22224,爐頂全開放散,重力除塵器開放散。

4 號 0:56 分爐頂煤氣合格,引煤氣,1:20 引煤氣完畢,4 點北鐵口來渣堵口,2:30 南鐵口來渣堵口,開始加風 2 100 m3/min,逐步趕料線,4:50 放渣一次,渣少,6:06 放渣,有渣有鐵,爐溫 2.83,走干渣7:10 放渣,有渣有鐵,走干渣,流動性良好,9:01 出鐵,鐵水入罐,渣鐵流動性良好,爐溫 2.81。后續風 量加到 2 300 m3/min,13 點料線正常,開始捅風口, 并逐步加風到 2 900 m3/min,相應逐步降焦比擴礦批,800↘650↘550↘500 (kg/tFe),礦批 17.7↘22↘ 25↘28(t/ch)。23 點開始噴煤。

5 號焦比 500↘480↘450+焦丁 10↘430+焦丁 10 (kg/tFe),礦批 28↘30↘32 (t/ch)。5 號 6 點開始富氧,料制 0033332cc222224。

6 號焦比 430+焦丁 10↘400+焦丁 20↘380+焦丁 20 (kg/tFe),礦批仍是 32 t/ch,富氧加至 7 000 m3/h,風量 3 000 m3 /h。

7 號降焦比 380+焦丁 20↘360+焦丁 20 (kg/ tFe),礦批仍是 32 t/ch,富氧加至 7 500 m3 /h,風量 3 050 m3/min,2 號擴礦批至 34 t/ch, 9 號 焦比 360+焦丁 20↘360+焦丁 20(kg/tFe) 擴礦批至 36 t/ch,富氧加至 8 000 m3 /h,風量 3 200 m3/min,料制有所調整 00033332cc222223。

11 號焦比 355+焦丁 20 (kg/tFe),擴礦批至 40 t/ ch,風量 3 350 m3/min,13 號焦比345+焦丁 20 (kg/tFe), 擴礦批至 45 t/ch,風量 3 400 m3/min,料制有所調整 00033331.5 cc222223。本次開爐料線前期礦焦 1.5 m,后期礦 1.5 m,焦 1.3 m。

6 總結

新寶泰 1 080 m3 高爐開爐的成功經驗與不足有以下幾點:

成功經驗:(1)開爐前的各項準備工作相當充分,特別是設備運轉良好,沒有因為設備故障而導致休 風等,為順利開爐、恢復爐況創造了良好的條件。

(2)精準的開爐配料計算、合理送風制度以及后期 與之相匹配裝料制度的完美結合是本次開爐最成 功之處,氣流前期維持邊緣和中心兩道氣流,后期 以開放中心為主,保持適當的邊緣氣流,開爐以來 爐況順行良好。(3)渣鐵排放順利為開爐快速達產 提供了有利的外部保障。

存在的不足之處是:(1)風口非常難捅,捅風口 速度慢,如果按計劃捅開風口,指標上升速度會更 快。(2)開爐后續燒結礦供應不足,堿度偏高,球團 和塊礦比例偏高 (燒結礦 60%+20%球+20%澳礦 塊),且開爐第 3 天球團礦由原來的普球改為高鈦 球(高鈦球成本低、低品位低、鈦含量高 1.68%),對 渣鐵流動性有影響。(3)由于上料系統是料車上料, 經常無法趕上料線,出現了虧尺現象。

 
 
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