李忠彥
(云南煤業能源股份有限公司)
摘要:針對云南煤業能源股份有限公司安寧分公司(以下簡稱:云煤能源安寧分公司)焦化AS脫硫法后的焦爐煤氣硫化氫含量≤500mg/m3的情況,研究采用濕法PDS+栲膠一塔式脫硫再生工藝對焦爐煤氣進行二次脫硫改進,使一塔式脫硫再生塔出口焦爐煤氣硫化氫含量低于20mg/m3,取得了良好的社會效益。
關鍵詞:焦爐煤氣;脫硫;脫硫再生塔
1 引言
在煉焦過程中,煤中硫分大約30%進入了煤氣系統,使焦爐煤氣中含有4~10g/m³的硫化氫。含有硫化氫的煤氣作為燃料燃燒時,會生成大量硫化物和氮氧化物,造成嚴重的環境污染[1]。昆鋼焦化廠現有6m頂裝焦爐二座,焦炭產能100萬噸,分別投產于1994年、2002年,配套建設的煤氣凈化裝置采用AS法脫硫,凈化后煤氣含 H2S≤500mg/m3(2013年實際平均值為460 mg/m3)。因焦爐煤氣熱值高,CO含量低,云煤能源安寧分公司利用一部分焦爐煤氣返回3#、4#焦爐進行加熱,其它外供用戶使用。根據《煉焦化學工業污染物排放標準(GB16171-2012)》要求焦爐煙囪SO2排放含量必須:≤50mg/m3,《人工煤氣標準(GB13612-2006》)中H2S含量必須≤20mg/m3,焦化廠在使用自產的焦爐煤氣對焦爐加熱時,現有的AS法脫硫后的煤氣H2S含量指標完全不能滿足要求。
為解決上述問題,優化生產工藝,我廠采用了一塔式脫硫再生塔對AS法脫硫后的焦爐煤氣進行濕法脫硫改造,進行二次脫硫,取得了較好的效果。
2 濕法PDS+栲膠脫硫原理
濕法脫硫是以堿性溶液(碳酸鈉溶液或氨水)進行化學吸收,包括改良蒽醌二磺酸鈉法(改良ADA法)、栲膠法、PDS法、HPH法等[2],AS法煤氣脫硫是以焦爐煤氣中的氨為堿源的濕式吸收法脫硫工藝,一般洗氨塔后煤氣含H2S≤500mg/m3[3]。對于AS法煤氣脫硫后H2S≤500mg/m3的焦爐煤氣,云煤能源安寧分公司采用濕法PDS+栲膠脫硫工藝方法進行二次脫硫改造,使焦爐煤氣H2S含量≤20mg/m3。
該法在PDS+栲膠催化劑作用下,以Na2CO3作為堿源實現脫硫目的,總反應方程式 :2H2S + O2 → 2S + 2H2O
1)脫硫原理
對于無機硫:H2S+Na2CO3 → NaHS + NaHCO3
對于有機硫:RSH + Na2CO3 → RSNa + NaHCO3
2)再生原理
對于無機硫:NaHS + ½O2 → S + NaOH
對于有機硫:2RSNa + ½O2 + H2O → RSSR + 2NaOH
3)脫HCN原理
首先,HCN與NaHS在氧化條件下反應,生成NaSCN,方程式如下:
4CN- + 4HS- + O2 → 4SCN- + 2H2O
然后,NaSCN發生水解,生成NaHS和NH4HCO3,由于NaHS可以在再生步驟生成硫磺,而NH4HCO3具有良好的水溶性得以去除,從而實現了HCN的脫除,反應方程如下:2SCN- + 6H2O → 2HS- + 2NH4HCO3
3 一塔式脫硫再生塔濕法脫硫工藝
3.1 工藝流程
AS法脫硫后的焦爐煤氣從脫硫再生塔塔底進入,自下而上與塔頂噴淋下來的脫硫液逆流接觸以吸收煤氣中的H2S,吸收了H2S、HCN的脫硫液從塔底自流至反應槽反應,然后再利用脫硫液循環泵送至脫硫再生塔上部再生段,脫硫液循環過程中根據檢測溫度值通過冷卻器將脫硫液溫度保持在35℃左右,到達再生塔頂的脫硫富液通過自吸式噴射器與空氣接觸,進行氧化再生,再生溶液自流到脫硫段噴灑脫硫,脫硫液與焦爐煤氣充分接觸反應,吸收煤氣中H2S,反應脫硫后煤氣中H2S含量小于20mg/m3,煤氣送至各用戶。從脫硫再生段溢流出的硫泡沫送至舊有熔硫系統。事故槽用于開工或檢修貯存脫硫液,溶堿槽用于適時補充堿液,地下放空槽用于脫硫液放空,整體過程見如下工藝圖1。
圖 1 焦爐煤氣二次脫硫工藝流程
3.2 工藝特點
(1) 采用一級一塔式脫硫,工藝流程簡化,使煤氣脫硫和脫硫液再生兩級工藝合二為一,與傳統的脫硫塔+再生塔工藝相比,占地面積小,減少工藝設備及管道,在設計中,脫硫再生塔直徑5000mm,塔高42890mm,塔體全為S30408不銹鋼制作,耐脫硫液腐蝕,節約工程投資;
(2) 脫硫塔采用高效且比表面積大的新型花環填料,接觸面積大,耐腐蝕,利于脫硫焦爐煤氣與脫硫液充分接觸反應;
(3) 采用鈉法為堿源脫除煤氣中的硫化氫,脫硫再生塔頂尾氣無污染物排放,不需要尾氣處理,環境友好。
(4)PDS+栲膠脫硫工藝,在栲膠存在下,H2S脫除率大于96%,有機硫脫除率大于40%,HCN脫除率在90%以上。脫硫過程中,在PDS催化劑作用下,使煤氣中的H2S轉化為硫磺,HCN分解為NH3和CO2。
(5)PDS催化劑反應性高,催化劑應用濃度低,用量少,脫硫液中一般只需1~3ppm就能生效,降低用戶PDS使用量,有效降低了使用成本。
3.3 脫硫再生塔工藝設計參數
焦爐煤氣最大處理量:5萬m3/h
煤氣溫度:≤35℃
進口煤氣H2S含量:≤500mg/m3
出口煤氣中H2S含量:≤20mg/m3
脫硫液循環量:600m³/h
脫硫塔內噴灑脫硫液溫度:35℃
塔徑:Ф5000mm
填料:聚丙烯花環填料Ф89mm×Ф45mm×3mm
云煤能源安寧分公司煤氣鼓風機額定壓力為18kPa,運行中最高出口壓力為13.9KPa,終冷塔、脫硫塔、1#洗氨塔、2#洗氨塔和洗苯塔五塔阻力設計值為1.5KPa,要求出氣壓力不能低于5KPa,這樣13.9-1.5×5-5=1.4KPa。從以上數據可以得出,焦爐煤氣經過一塔式脫硫再生塔允許的最大阻力1.4KPa,實際設計中,該脫硫再生塔采用大塔徑,減少系統阻力,設計阻力值為≤1kPa。
4 改造前后情況
4.1 指標對比
焦爐煤氣二次脫硫后,對一塔式脫硫再生塔出口焦爐煤氣含量與AS脫硫法工藝中的脫硫塔出口焦爐煤氣硫化氫含量經過8天進行測定,進行對比,由表1可知,焦爐煤氣二次脫硫后,煤氣中H2S含量值平均小于10m/gm³,與設計要求的脫硫再生塔后H2S含量≤20mg/m3相比較,效果更加良好。
表1 H2S含量檢測結果比較 mg/m³
日 期 |
AS脫硫塔后 |
脫硫再生塔后 |
2015-10-1 |
234.90 |
2.94 |
2015-10-2 |
208.63 |
11.79 |
2015-10-3 |
212.73 |
5.78 |
2015-10-4 |
293.54 |
8.69 |
2015-10-5 |
251.26 |
11.40 |
2015-10-6 |
392.89 |
8.57 |
2015-10-7 |
598.75 |
11.54 |
2015-10-8 |
515.21 |
8.47 |
最大值 |
598.75 |
11.79 |
最小值 |
208.63 |
2.94 |
平均值 |
338.49 |
8.65 |
由于PDS催化劑的高效性,HCN轉化非常完全,HCN分解為NH3和CO2,實際生產中很難檢測到CN-的存在。
4.2 效果及成本情況
一塔式脫硫再生塔脫硫工藝是在原有焦化AS法脫硫工藝的基礎上,在后序煤氣系統上再采用濕法脫硫工藝(PDS+栲膠)對焦爐煤氣進行深度濕法脫硫處理,焦爐煤氣經AS法脫硫和PDS+栲膠法兩道工藝脫硫后,其煤氣中H2S含量從≤500mg/m3降至≤20mg/m3。脫硫后的焦爐煤氣可實現SO2減排約96%,環境效益顯著,從而為改善項目所在區域的大氣環境質量做出了貢獻。
根據當地的原材料和動力供應情況,按照煤氣處理量5萬m3/h計算,每年耗Na2CO3需要消328t,PDS+栲膠脫硫催化劑1.01t,綜合各種原材料和動力成本,一塔式脫硫再生塔處理單位煤氣總成本為70.46元/萬m3煤氣,經營成本220.72萬元,處理單位煤氣經營成本為50.39元/萬m3煤氣。
5 結語
(1)一塔式脫硫再生塔脫硫工藝是在原有焦化AS法脫硫工藝的基礎上,在后序煤氣系統上再采用濕法PDS+栲膠工藝對焦爐煤氣進行深度脫硫處理,焦爐煤氣經AS法脫硫和PDS+栲膠濕法兩道工藝脫硫后,其煤氣中H2S含量≤500mg/m3降至H2S含量≤20mg/m3,滿足了用戶要求。脫硫后的焦爐煤氣可實現SO2減排約96%,環境效益顯著,從而為改善項目所在區域的大氣環境質量做出了貢獻。
(2)一塔式脫硫再生塔綜合了脫硫塔+再生塔的功能,占地面積小,對焦爐煤氣處理量大,采用大塔經,系統阻力小,工藝簡單,大大降低了投資建設成本,在類似焦爐煤氣脫硫中值得推廣使用。
(3)一塔式脫硫再生塔脫硫效率主要取決于脫硫液再生效果,在生產操作中,應注意觀察脫硫液顏色、密度、含油情況的變化,能很好的監控脫硫再生系統的運行情況,根據生產負荷調節脫硫液循環量、溶液再生量,Na2CO3、PDS、栲膠等用量,使二次脫硫后H2S含量指標在滿足≤20mg/m3情況下波動范圍更小。
參考文獻
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