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提高爐渣活度在微粉生產(chǎn)技術(shù)中的應(yīng)用

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2021-07-23  作者:呂凌云  瀏覽次數(shù):707
 
核心提示:摘要: 呈鋼高爐渣為水渣,是微粉生產(chǎn)的主要原料,為進一步提高微粉活性指數(shù),改善微粉質(zhì)量,高爐采取了提高爐渣活性度的措施,為微粉生產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件,并取得了較好的效果。 關(guān)鍵詞:高爐渣;活性指數(shù);微粉生產(chǎn)
 提高爐渣活度在微粉生產(chǎn)技術(shù)中的應(yīng)用

呂凌云

(云南省曲靖呈鋼鋼鐵集團公司煉鐵廠)

摘要: 呈鋼高爐渣為水渣,是微粉生產(chǎn)的主要原料,為進一步提高微粉活性指數(shù),改善微粉質(zhì)量,高爐采取了提高爐渣活性度的措施,為微粉生產(chǎn)創(chuàng)造了良好條件,并取得了較好的效果。

關(guān)鍵詞:高爐渣;活性指數(shù);微粉生產(chǎn)

1  引言

水渣是呈鋼高爐生產(chǎn)的副產(chǎn)品之一,是微粉生產(chǎn)的主要原料,生產(chǎn)的礦渣微粉可作為水泥添加劑,在提高水泥強度的同時,還可降低水泥生產(chǎn)成本20元/噸,因此,礦渣微粉市場前景十分廣闊;為充分利用水渣資源,呈鋼自建了微粉廠,主要原料為自產(chǎn)水渣,使用較為經(jīng)濟,在創(chuàng)造經(jīng)濟效益的同時,減少了環(huán)境污染,意義十分重大。

2  呈鋼微粉生產(chǎn)工藝流程

高爐熔渣經(jīng)過從水冷渣溝噴出的高壓水進行水淬,形成細粒水渣進入沉淀池,再采用抓斗吊車將水渣抓到貯渣槽濾水,由汽車運輸?shù)轿⒎蹚S,其工藝流程如下:

高爐→水渣溝→沉淀池→水渣槽→汽車運輸→水渣堆場→皮帶機→原料倉→磨機→布袋收粉器→刮板輸送機→成品粉料罐車輸送→用戶

3  呈鋼微粉生產(chǎn)情況

數(shù)據(jù)顯示,2020年9月到2021年1月,所生產(chǎn)的礦渣微粉活性指數(shù)偏低,7天活性指數(shù)為62.20--66.60%,28天活性指數(shù)為97.60--98.40%,活性指數(shù)偏低,無法滿足水泥用戶對微粉質(zhì)量的要求,7天及28天活性指數(shù)見表1:

表1:

月份

7天活性指數(shù)%

28天活性指數(shù)%

2020年9月

62.20

97.60

10

62.90

98.60

11

65.10

99.80

12

64.40

96.50

2021年1月

66.60

98.40

為提高微粉質(zhì)量,滿足用戶需求,使7天活性指數(shù)>70%,28天活性指數(shù)>100%,

通過查找原因,并采取相應(yīng)措施,微粉質(zhì)量活性指數(shù)得到較大提升,達到了預(yù)期效果。

4  提微粉活性度的措施

通過理論分析,提高微粉活性指數(shù),需要從使用原料入手,調(diào)整高爐渣的成份結(jié)構(gòu),提高爐渣活性質(zhì)量系數(shù)K,而高爐渣活性質(zhì)量系數(shù)K=CaO+MgO+Al2O3/SiO2+MnO+TiO2,從式中看出,增加渣中CaO、MgO、AL2O3含量,降低渣中渣中SiO2、MnO、TiO2含量,均可提高爐渣活性質(zhì)量系數(shù)K,為此,主要采取措施如下:

1、控制合適的爐渣堿度:爐渣堿度=CaO/SiO2,爐渣堿度低,CaO含量相對減少,SiO2含量相對增加,對提高爐渣活性質(zhì)量系數(shù)不利,適當(dāng)提高爐渣堿度,CaO含量相對增加,SiO2含量相對減少,在滿足高爐脫[S]需要的同時,充分發(fā)揮CaO活性作用,提高了爐渣活性質(zhì)量系數(shù);

2、優(yōu)化燒結(jié)礦配料結(jié)構(gòu):使用高堿度燒結(jié)礦,燒結(jié)堿度控制在2.2倍--2.5倍,采取低硅燒結(jié)的措施,燒結(jié)礦中CaO含量10.50%--12.00%,SiO2含量4.80%--5.20%;

3、提高爐渣中Al2O3:隨著爐渣中Al2O3的上升,爐渣活性度增加,但當(dāng)Al2O3大于15.00%時,爐渣粘度增加較快,流動性變差,不利于爐渣結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,提高爐渣中Al2O3時,應(yīng)考慮不影響高爐生產(chǎn)對爐渣性能的需求,控制爐渣中Al2O3不大于15.00%。呈鋼高爐使用的進口球團礦主要有三種:瑞典球團礦Al2O3為0.29%,烏克蘭球團礦AL2O3為0.39%,巴西球團礦Al2O3為2.45%,在爐料結(jié)構(gòu)選配中,優(yōu)先使用Al2O3較高的巴西球團礦,巴西球團礦使用比例由8%提高到15%,爐渣流動性良好,既滿足了高爐生產(chǎn)需要,又提高了爐渣活性度;

4、降低高爐渣MnO:高爐渣中MnO升高,爐渣活性度降低,在高爐用料結(jié)構(gòu)中,凌云球團礦MnO為1.43%,瑞典球團礦MnO為0.05%,烏克蘭球團礦MnO為0.03%,巴西球團礦MnO為0.08%,在日常生產(chǎn)過程中,將凌云球團礦使用比例由10%逐步降到5%,最后取消了凌云球團礦的使用,降低爐渣中MnO含量;

5、爐渣中MgO含量的控制:增加爐渣中MgO,可提高爐渣活性質(zhì)量系數(shù),且MgO含量升高,爐渣流動性改善,便于優(yōu)化爐渣結(jié)構(gòu),但因白云石配礦成本高,不利于降低煉鐵生產(chǎn)成本,以爐渣中MgO穩(wěn)定在7.50%左右調(diào)整白云石用量;呈鋼礦石成份見表2:

表2:

礦石名稱

CaO

SiO2

MgO

MnO

AL2O3

瑞典球團礦

0.50

2.56

0.55

0.05

0.29

烏克蘭球團礦

0.46

5.23

0.54

0.03

0.39

巴西球團礦

1.70

2.82

0.15

0.37

2.45

凌云球團礦

1.83

8.75

0.59

1.26

1.00

通過以上措施,爐渣Al2O3含從11.31%逐步上到14.36%,爐渣中MnO含量由0.90%降到0.70%左右;爐渣堿度由1.18倍--1.19倍提升到1.20倍--1.21倍,爐渣活性質(zhì)量系數(shù)由1.64提升到1.73,最高時達到1.85,為提高微粉質(zhì)量創(chuàng)造了良好條件,其數(shù)據(jù)見表3:

表3:

日期

活性系數(shù)k

CaO

SiO

AL2O3

MgO

MnO

TiO2

R2

2020年9月

1.69

40.11

33.09

11.31

7.54

0.82

1.01

1.21

10月

1.66

40.90

34.49

11.83

7.58

0.90

0.90

1.19

11月

1.69

40.02

33.64

12.66

7.90

0.85

1.25

1.19

12月

1.64

40.49

33.78

11.53

7.31

0.76

1.64

1.19

2021年1月3

1.64

40.37

34.15

12.40

6.74

0.72

1.46

1.18

2月

1.65

40.35

34.03

12.39

6.60

0.68

1.22

1.19

3月

1.67

40.76

34.00

12.90

6.38

0.73

1.32

1.20

4月

1.69

40.69

33.65

14.00

5.70

0.71

1.43

1.21

5月

1.73

40.08

33.22

14.36

7.11

0.69

1.64

1.21

5  爐渣活性系數(shù)k提高后微粉生產(chǎn)情況

爐渣活性系數(shù)k提高后,微粉質(zhì)量有較大改善,7天活性指數(shù)由62.20--66.60%提高到72.50--75.00%,28天活性指數(shù)由97.60--98.40%提高到102.90--106.60%,其數(shù)據(jù)見表4:

表4:

月份

7天活性指數(shù)%

28天活性指數(shù)%

2021年1月

66.60

98.40

2

72.50

102.90

3

73.30

105.50

4

75.00

106.60

5

72.30

106.20

從表中看出:當(dāng)高爐渣質(zhì)量活性系數(shù)由1.64倍提高到1.73倍(最好時達1.85倍)后,在其它生產(chǎn)條件不變的情況下,微粉活性指數(shù)迅速提升,特別是2021年4月和5月,爐渣中Al2O3值提高到14.00%--14.36%,微粉28天活性指數(shù)高達105--106%,效果尤為顯著。

6  結(jié)論

1、提高微粉活性指數(shù)的方法有很多,如在礦渣中加入高活性度的添加劑,如活性石灰、粉煤灰等,可增加微粉的易磨性,提高微粉的產(chǎn)量,但會造成生產(chǎn)成本的升高,微粉活性指數(shù)上升效果不是很明顯,質(zhì)量指標(biāo)仍然達不到要求,高爐水渣作為微粉生產(chǎn)的主要原料,提高其活性質(zhì)量指數(shù),是提高微粉活性指數(shù)的重要途徑;

2、呈鋼微粉生產(chǎn)使用的是自產(chǎn)水渣,具有較大的成本優(yōu)勢,在不影響高爐生產(chǎn)的前提下,可根據(jù)微粉生產(chǎn)的需要,調(diào)整高爐用料結(jié)構(gòu),提高礦渣活性度系數(shù),以達到微粉提高活性指數(shù)的需求,具有較大的靈活性,這是其它微粉企業(yè)不可比擬的優(yōu)越條件;

3、生產(chǎn)實踐證明,提高爐渣渣活性度系數(shù)后,微粉7天活性指數(shù)和28天活性指數(shù)均有大幅度提升,效果明顯,特別是28天活性指數(shù)達到105--106%,完全滿足S95級水泥添加的需要;

4、提高爐渣活性系數(shù),重要的是調(diào)整爐渣成份結(jié)構(gòu),在條件允許的情況下,提高渣中CaO、MgO、Al2O3、降低渣中SiO2、MnO、TiO2等措施,均可提高爐渣活性質(zhì)量系數(shù),滿足微粉生產(chǎn)提高活性指數(shù)的需求。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

         

 
 
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