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漢鋼2#高爐大修開爐實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2022-08-25  作者:陳智平 張寶婷 楊涌泉  瀏覽次數:1290
 
核心提示:摘 要:漢鋼公司煉鐵廠2#高爐爐役后期冷卻壁漏水且爐缸側壁溫度異常升高,2021年2月20日2#高爐進行休風大修。引進天然氣新型烘爐工藝,達到了良好的效果,采用枕木中心堆包開爐方式,開爐前制定詳細的開爐方案,此次開爐較為順利,快速達產達效。 關鍵詞:高爐;大修;開爐;達產達效
 漢鋼2#高爐大修開爐實踐

陳智平  張寶婷 楊涌泉

(陜鋼集團漢中鋼鐵有限責任公司 煉鐵廠 勉縣724200)

摘  要:漢鋼公司煉鐵廠2#高爐爐役后期冷卻壁漏水且爐缸側壁溫度異常升高,2021年2月20日2#高爐進行休風大修。引進天然氣新型烘爐工藝,達到了良好的效果,采用枕木中心堆包開爐方式,開爐前制定詳細的開爐方案,此次開爐較為順利,快速達產達效。

關鍵詞:高爐;大修;開爐;達產達效

1  引言

漢鋼2#高爐有效容積2280m3,共設28個風口,2個鐵口。于2012年8月點火生產,高爐采用串罐式無料鐘爐頂,全冷卻壁冷卻結構,水冷系統采用聯合軟水密閉循環系統。共記生產運行近9年時間,在爐役后期高爐采用縮小風口面積、加釩鈦礦、加裝長風口等一系列護爐措施,使高爐爐缸側壁溫度基本在可控范圍內[3]。2021年2月19日停爐大修,在經過60天的停爐大修后,于2021年4月20日7:58送風開爐,送風后26h58'出第一爐鐵,開爐7天后利用系數即達到2.97t/m3·d,日產達歷史新高,開爐生產取得圓滿成功。

2  開爐準備

2.1大修主要工藝變動

本次大修2#高爐爐缸砌筑主要采取“大塊碳磚+小塊碳磚+陶瓷杯澆筑”結構[5],其爐缸爐殼及冷卻壁不予拆除,同時爐底保留三層炭磚,4-5層平鋪大塊碳磚,6-13外側砌筑小塊碳磚(石墨墻)、內側砌筑環形碳,14-18層砌筑環形碳。

2.2  烘爐

大修開爐前必須進行烘爐操作,其主要目的是使爐體耐火材料砌體內水分緩慢蒸發,提高內襯固結強度,同時使整個爐體設備逐漸加熱至生產狀態,避免開爐時升溫過快,水分快速蒸發使得砌體開裂和爐體劇烈膨脹而損壞設備[1]。本次高爐烘爐操作曲線見圖1。

圖片1 

圖1 高爐烘爐曲線

高爐本體烘爐從4月9號3:58開始,按計劃烘爐192h,嚴格按照高爐烘爐曲線進行升溫、恒溫,升溫速度為12.5℃/h,其中在150℃恒溫50h、在350℃恒溫50h、在450℃恒溫10h以及在600℃恒溫30h,充足的烘爐時間確保了本次烘爐的效果。

2.3  打壓檢漏

對熱風爐熱風總管、橋管、圍管以及高爐本體,進行打壓檢漏;打壓檢漏時首先控制風壓100kPa穩壓30min后檢查,無異常再逐步加壓至400kPa 進行穩壓,然后開始進行檢漏,從檢漏的情況來看,發現熱風總管各三岔口、高爐本體冷卻壁護帽等局部焊縫存在微漏現象,最后經處理圓滿完成了高爐試漏工作[4]

3  開爐參數設定及操作

3.1開爐料準備

4月18日7:05裝鋪底焦(2C=28t);7:30開始裝柴,木材裝至風口上沿時,中心4爐墻、風口區木材豎立,必須碼好木材,用木材保護好風口套,19:31裝柴結束;高爐開爐時填充枕木的優點在于枕木相比于焦炭著火點低,枕木燃燒后可以充分加熱上部的焦炭,從而確保開爐前期爐缸熱量充沛,有利于高溫煤氣、渣鐵的通過。2#高爐此次枕木堆砌是采用爐缸中心堆包的方式,此方式有利于開爐初期中心煤氣流的通過,能夠形成合理的初始軟熔帶[2]。尤其是開爐初期枕木燃燒后可以迅速騰出空間,有利于料柱松動,改善透氣性。同時風口部位的枕木在開爐初期還起到了保護風口的作用。

4月19日12:56開始裝料,過程同步測量料面。開爐料主要參數如表1、表2所示:全爐焦比3.0t/t,計算生鐵成分硅含量2.8%。根據高爐實際爐容大小以及原燃料條件制定開爐裝料表,具體裝料計算結果及裝料順序如表6所示,爐腹裝凈焦+熔劑料+空料,爐腰全部裝空料,爐身及爐喉部位均裝空料+正常料(凈焦、空焦、正常料分別如表3、表4、表5所示),開爐料確保了開爐初期爐缸熱量充沛,有利于渣鐵順利排出。

表1 原燃料化學成份分析

項目

名  稱

TFe

(%)

SiO2

(%)

CaO

(%)

MgO

(%)

Al2O3

(%)

TiO2

(%)

Mn

(%)

S

(%)

P

(%)

堆比重

(t/m3)

燒結礦

55.6

5.50

10.52

1.87

1.88

0.45

0.20

0.010

0.10

1.95

球  團

62.0

6.30

0.65

1.50

0.55

0.28

/

0.005

0.02

2.40

塊  礦

44.0

20.86

5.94

11.26

1.07

0.39

/

0.148

0.11

2.00

錳  礦

2.69

18.48

/

/

/

/

16.15

0.056

0.06

1.60

白云石

/

0.67

42.11

10.85

0.10

/

/

0.010

/

1.45

焦  炭

0.53

5.24

0.83

0.07

3.88

0.37

0.018

0.650

0.03

0.60

表2 焦炭工業分析(%)

水  分

灰  分

揮發分

5.0

11.7

1.42

0.65

表3 凈焦(單位:t)

焦炭

14.0

表4 空焦組成(單位:t)

焦炭

白云石

14

1.8

表5 正常料的組成情況(單位:t)

焦炭

燒結礦

球團礦

塊礦

錳礦

螢石

14.0

17.5

4.0

4.5

2.0

0.2

表6 計算結果及裝料順序

 

體積

負荷

R2

R3

R4

干基焦比(t/t)

理論出鐵量

裝料矩陣

總體積

2317.51

0.57

0.95

1.27

0.82

3.0

345.53

 

爐喉

98.03

2.0

0.96

1.35

0.96

0.90

24.5

C26°424°222°220°213°3O24°622°6→

C28°4C26°224°222°213°3O28°226°424°4→

C30°4C28°2C26°224°222°213°3O28°226°424°4

爐身

1261.69

0.92

0.96

1.32

0.87

1.95

316.25

爐腰

209.23

-

0.99

1.26

0.73

-

2.79

C20°613°6O20°6→

C22°420°413°4O20°6

爐腹

351.45

-

0.85

1.04

0.63

-

1.99

C13°14O3°6

爐缸

397.11

 

 

 

 

 

 

 

2#高爐于4月20日2:30裝料結束,實際裝入的爐料與計劃裝入爐料基本一致,裝料過程中使用機械探尺測得的料面與計算料面深度也基本一致,在誤差范圍內。開爐后爐內煤氣流基本穩定,渣鐵排放順暢。

3.2送風操作

3.2.1  點火送風主要參數確定:

點火時的送風比選擇0.50,則點火理論風量約1140m3/min;爐料順利下降后,逐步加風,送風初期嚴格按風壓操作,以保證下料順暢為原則,送風后6~9小時是軟熔帶形成時期,采取守風量、慢加風甚至減風的方法進行過渡,加風原則:風口均勻活躍,爐況穩定順行,以每次不超過100m³/min,每班不超過3次,計劃風量如圖2所示。

圖片2 

圖2開爐計劃與實際風量

(1)風口長度:L=620mm。

(2)風口面積:風口總面積S=0.2661m2(Φ110mm×28)。

(3)風口配置為¢110mm*28個,全開風口進風面積為0.266 m2。為確保送風順利,減少送風后可能出現的難行,堵4#、8#、12#、17#、21#、25#風口送風,實際送風面積0.209m2,占風口總面積的78.6%,送風前再次確認簽字。2021年4月20日7:58開爐送風,開爐初期具體參數時間如表7所示。

表7 開爐過程時間控制情況

送風點火

風口開始明亮

風口全亮

第一批放料

引煤氣

第一爐出鐵

20日7:58

20日8:05

20日8:25

20日9:00

21日0:42

21日10:56

2#高爐于4月20 日7: 58送風開爐,送風7min后風枕木著火,風口開始明亮,送風27min后送風口前枕木全部著火。送風約62min后開始放第一批正常料,裝料過程中爐料開始逐步下降,根據煤氣成分分析及參考相關試驗數據結果,于21日0:42引煤氣。

3.3  開爐初期的渣鐵排放

西鐵口埋導風管,東鐵口安裝一鍵出鐵。埋氧槍后,送風時打開氮氣及氧氣閥門,φ80mm球閥安裝自動化設備,根據爐內加風、冶煉以及順行情況,專人調整流量,出鐵時關閉送氣閥門,遙控打開球閥,實現安全、快速出鐵。經過測算配備5個鐵水罐,2臺機車采用直接過撇渣器放紅渣方式出鐵,出鐵前專人檢查,21日10:56打開第一鐵口,11:25下渣,渣鐵流動性性良好,首次出鐵時間55min、出鐵量190.19t(開爐料理論鐵量345.5t)高爐焦炭負荷調節基本把握得當,開爐鐵水以及爐渣成分如表8、表9所示。

表8 開爐前4爐鐵水成分

開口
時間

Si

Mn

P

S

V

Ti

10:56

4.04

2.32

0.160

0.025

0.035

0.133

12:45

3.97

2.45

0.178

0.030

0.037

0.126

14:30

2.34

2.57

0.091

0.012

0.048

0.170

17:23

2.30

2.44

0.143

0.019

0.047

0.179

表9 開爐前4爐爐渣成分

開口
時間

SiO2

CaO

MgO

FeO

Al2O3

S

TiO2

R2

R3

10:56

30.53

32.65

12.23

2.62

15.65

0.772

0.40

1.07

1.47

12:45

31.88

33.10

12.21

0.39

15.13

0.538

0.48

1.04

1.42

14:30

32.35

33.13

12.19

0.63

14.22

0.548

0.49

1.02

1.40

17:23

32.12

34.39

12.30

0.63

14.37

0.650

0.75

1.07

1.45

前四爐鐵水、爐渣如表可知,四爐鐵水【Si】均在2.3%以上,爐溫充沛,鐵水【S】也在合理范圍內,爐渣堿度1.02~1.07倍之間。為改善渣鐵流動性,開爐前加入錳礦,因此出鐵過程中渣鐵流動性良好。

3.4開爐初期爐內爐外的操作制度

3.4.1爐外的調整

因開爐初期爐溫高、渣鐵量大,為迅速改善鐵口工作狀況,出鐵前期爐前采取以下措施:(1)采用高強度無水炮泥,調整合理的泥炮打泥速度及壓力;(2)調整開口機角度:開爐初期開口機角度設定為9°,隨著各參數的穩定,逐步將開口機角度調整至12°。(3)專人檢查并及時清理渣鐵溝,確保渣鐵順利排放。

3.4.2爐內的調整

(1)風量:送風風量810m³/min(風機房顯示1200m³/min,后期已校準),下料順暢,送風4小時內未加風,維持送風風量,放2批料后加風至1100m³/min,第8小時壓力冒尖、下料不暢,減風至700m³/min、待下料順暢,逐步恢復風量至900m³/min(送風后6~9小時是軟熔帶形成時期,此時段采取守風量、慢加風甚至減風的方法進行過渡,待風壓恢復至正常水平,順行良好,可適當加風),實際風量如圖2所示。

(2)風溫:在負荷料下達后,開始加風溫,每調節量不大于20℃,第一次出鐵前,風溫不大于850℃,送風初期下料順暢實際風溫調劑如圖3所示

圖片3 

圖3開爐計劃與實際風溫

(3)負荷:送風后如下料正常并已引煤氣,在送風8小時后可考慮第一次加負荷,軟融帶形成期順利渡過后至出鐵前,再加一次負荷,出鐵正常后,可加快加負荷速度(每10批料上調0.1),。

(4)爐溫:點火后如出鐵正常,則后續操作的主要任務是在保證充足的鐵水物理熱(大于1480℃)的條件下盡快降低生鐵含硅,送風48小時后將【Si】降至2.0%以下,為利于爐缸、爐底長壽,生鐵【Si】宜緩慢下降,爭取送風后72小時將硅降至1.50%以下,隨后視情況將【Si】降至1.0%左右,通過生產檢驗,設備磨合,故障處理,生產逐步走上正軌,生鐵【Si】由1.0%±→0.8%±→0.5±%,根據爐況承受情況,硅控制在0.4~0.6%范圍。

表10 階段性鐵水成分

 

Si(%)

Mn(%)

Ti(%)

首次鐵水成分

4.04

2.32

0.133

48小時鐵水成分

1.78

1.45

0.181

72小時鐵水成分

1.40

1.38

0.164

96小時鐵水成分

0.51

0.48

0.077

表11 開爐后爐內礦批負荷的調整

時間

批數

礦批(t)

負荷

酸性料比例(%)

錳礦(t)

20日

第6批

28

2.25

28

4

21日

第2批

30

2.40

28

2

 

第12批

32

2.56

28

2

 

第22批

33

2.64

27

2

 

第34批

34

2.72

27

2

 

第42批

35

2.80

27

2

 

第58批

36

2.88

26

2

 

第72批

38

3.04

26

2

 

第80批

40

3.20

25

2

22日

第8批

42

3.36

24

2

 

第23批

43

3.44

23

2

表12 開爐后爐內料制的調整

時間

項目

1038°

935.7°

833.2°

730.5°

627.6°

524.7°

421.8°

318.9°

216.0°

113.0°

20日

11:28

CO

4

22

23

23

22

2

 

 

 

3

20日

12:20

CO

4

2

23

23

22

2

 

 

 

3

21日

0:05

CO

4

22

23

23

22

2

 

 

 

4

21日

2:30

CO

3

2

23

23

22

2

 

 

 

4

21日

12:25

CO

4

2

23

23

22

2

 

 

 

3

21日13:05

CO

3

2

23

23

22

2

 

 

 

3

 

圖片4 

圖4送風48小時高爐趨勢圖

如表11、表12、圖4所示送風后爐內運行基本穩定,根據風量以及爐內運行情況及時調整控制參數,快速加風,每爐鐵口打開后捅開一個封堵的風口,調整礦批、負荷及布料矩陣,爐況運行良好。

4  高爐開爐的成果及不足

4.1開爐成果達產達效

表13 開爐達產指標

日期

實際產量(t)

【Si】(%)

【S】(%)

【Ti】

(%)

燃料比(kg/t)

綜合品位

(%)

4月21日

517.15

2.87

0.024

0.156

2242.91

57.38

4月22日

2982.01

0.71

0.017

0.116

574.87

57.53

4月23日

4820.91

0.63

0.015

0.101

564.86

57.52

4月24日

5027.57

0.32

0.030

0.037

541.63

57.72

4月25日

5603.19

0.25

0.035

0.042

512.96

57.19

4月26日

4160.11

0.58

0.012

0.138

515.58

57.05

4月27日

6176.04

0.27

0.023

0.079

537.62

57.14

4月28日

6537.55

0.24

0.042

0.048

519.91

57.16

4月29日

6769.99

0.22

0.033

0.060

517.79

57.05

開爐過程中主要技術經濟指標見表12所示。隨著開爐的進行以及各工藝參數的調整優化,高爐逐步穩定順行。但影響高爐穩定運行的重要因素:外圍設備,原料的穩定。

4.2開爐后休風情況

開爐過程中對爐身等部位進行壓漿處理,4月20日爐身灌漿時機及壓入量把控不到位、送風后漿料從爐襯漏漿、流至風口區,導致7#~14#風口被灌漿封堵,嚴重影響了送風制度以及開爐進程;

表14 開爐后高爐休風情況

項目

第一次休風

第二次休風

第三次休風

休風原因

處理直管法蘭跑風

更換8#直吹管

更換23#膨脹節

休風時間

110min

55min

283min

如表11所示,4月22日11:12至13:02休風110min處理送風裝置跑風;4月24日8:46至9:41休風55min更換8#直吹管;4月25日23:45至26日4:28休風283min更換23#膨脹節,三次休風均快速恢復爐況,4月29日2#高爐日產達6769.99t,打破2#高爐一代爐齡的日產記錄。

5  結語

1)此次開爐爐外高爐本體打壓檢漏、各設備的試車運行,爐內的送風、裝料以及熱制度的選擇,開爐配料計算全爐焦比選擇偏輕,前期爐溫偏高,通過加風、上負荷及快速開風口措施等一系列的開爐方案,設定合理,適合2#高爐的實際生產運行情況,為2#高爐順利開爐、快速達產達效提供了殷實的基礎。

2)爐頂熱成像調整了攝像頭位置,更加便于觀察氣流分布和布料情況,及時調整布料矩陣,達到氣流分布合理。

3)開爐過程中渣鐵溫度充沛、渣鐵化學成分合適以及流動性良好,隨著渣鐵的排放、風量水平的提升,礦批與負荷的調整速度快,但裝制始終采用中心加焦的方式疏導中心氣流,保證了煤氣流的合理分布。

4)送風設備缺陷,三次休風影響開爐進程。

6  參考文獻

[1]  蔣友源.湘鋼陽春2號高爐大修停爐操作實踐[J].金屬材料與冶金工程,2013,41(01):22-25.

[2]  高海潮,黃發元,等編著.馬鋼煉鐵技術與管理[M].冶金工業出版社,2018,1

[3]  陳海龍.三鋼5號高爐大修開爐快速達產實踐[J].福建冶金,2020,49(04):23-27.

[4]  孫力.達鋼5號高爐大修開爐實踐[J].鋼鐵研究,2017,45(06):19-22.

[5]  王建良,劉昕,吳敏民,葛永業,潘北生.蘇鋼5號高爐大修開爐實踐[J].煉鐵,1998(03):46-48.

 
 
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