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吉林鑫達2#高爐快速開爐實踐

放大字體  縮小字體 發布日期:2024-01-30  作者:張樹江 陳兆軍  瀏覽次數:1662
 
核心提示:摘要:吉林鑫達煉鐵廠2#高爐16日11:16分順利復產點火開爐。13:08分引煤氣,20:06出第一爐鐵,走水渣且鐵水過撇渣器進鐵水罐。21:53分開始噴煤。17日4:11分高爐全風。本次開爐采取全風口開爐,開爐焦比2.59t/t,實現2小時內引煤氣,9小時出鐵,16小時噴煤160kg/t,17小時全風。爐況恢復期間,高爐穩定順行,且2天達產開爐快速高效,實現經濟開爐目標,為后續開爐提供巨大借鑒意義。 關鍵字 :全風口低焦比快速;經濟
 吉林鑫達2#高爐快速開爐實踐

張樹江   陳兆軍

摘要:吉林鑫達煉鐵廠2#高爐16日11:16分順利復產點火開爐。13:08分引煤氣,20:06出第一爐鐵,走水渣且鐵水過撇渣器進鐵水罐。21:53分開始噴煤。17日4:11分高爐全風。本次開爐采取全風口開爐,開爐焦比2.59t/t,實現2小時內引煤氣,9小時出鐵,16小時噴煤160kg/t,17小時全風。爐況恢復期間,高爐穩定順行,且2天達產開爐快速高效,實現經濟開爐目標,為后續開爐提供巨大借鑒意義。

關鍵字 :全風口低焦比快速;經濟

0  前言

吉林鑫達煉鐵廠2#高爐爐容480 m³,在2022年11月7日停爐檢修。檢修主要內容是更換部分冷卻壁,對爐內噴涂造襯修復爐型,同時對熱風主管道進行修復等。按照公司經營方針,高爐在停爐100天后于2023年2月16日復產點火開爐。本次開爐公司要求執行全風口開爐,2小時內引煤氣、開爐焦比不超過2.6t/t,第一爐鐵走水渣,且開爐過程順利、爐況順行。煉鐵廠高度重視本次開爐,從開爐前的準備工作,到開爐料計算,再到安全、生產各類預案,煉鐵廠多次開會研討,精心準備,實現開爐過程順利,快速達產,且高爐穩定順行,設備運轉正常,實現經濟開爐目標,完成公司開爐要求。

1  開爐前準備工作

為保證整個開爐過程順利,開爐前聯動試車、高爐烘爐、高爐系統打壓試漏等制定了相應的方案及預案,安排專人負責,執行三方(生產、設備、點檢)簽字確認制度。嚴格點檢確認保證了高爐開程全過程設備的穩定順行。開爐過程最重要且常出問題的是爐前出鐵設備及出鐵過程。本次開爐專門對爐前出鐵過程進行充分研討,并做臨時擋渣壩,對主溝前半段打臨時旱溝,撇渣器殘鐵孔做好隨時可以開孔放殘鐵準備。同時爐臺備好黃沙、焦粉、保溫劑等材料,為開爐做好充分準備。

2  開爐原燃料成份及各項參數選擇

表1  開爐料原、燃料成份表

名稱

TFe

SiO2

CaO

MgO

R2

MnO2

堆比重

燒結礦

54.45

5.94

12.04

2.16

2.03

 

1.75

球團礦

62.76

6.53

0.77

 

 

 

2.0

錳礦

26

23.26

 

 

 

22.45

1.6

硅石

 

92.6

 

 

 

 

1.6

白云石

0.73

0.68

30.96

20.72

 

 

15

 

名稱

C

SiO2

灰分

揮發分

CaO

熱強度

反應性

堆比重

焦炭

85.8

6.35

12.71

1.5

0.47

65.0

24.5

0.65

2.1  全爐焦比:干焦比2.59t/t正常料堿度:1.15

2.2  生鐵含Si :  1.0--1.5%

2.3  正常料焦比:0.65t/t     總焦量:252t        

2.4  生鐵含錳:0.87%    錳的回收率:60%

2.5  鐵的回收率:98%生鐵含鐵:94.5%

2.6  料線:裝料至4m         渣鐵比:0.567t

3  高爐開爐料裝料

表2  高爐開爐料裝料表

 

裝料組成

批  重(Kg)

批數

 

角度

品種

 

焦炭

燒結

球團

錳礦

螢石

白云石

 

 

 

1

凈焦

3150

 

 

 

 

 

48

 CCJ

16

2

空焦

3150

 

 

330

110

800

10

 CCK

16

3

正常料

3150

4700

2680

330

110

 

8

CCOO

20/17

4

空焦

3150

 

 

330

110

800

5

 CCK

20/17

5

正常料

3150

4700

2680

330

110

 

12

CCOO

22/19

6

合計

252000

94000

53600

11550

3850

12000

83

 

 

注:J為凈焦,K為空料,Z為正常料,總料段安排為:48J+ 10K+8Z+5K+12Z

焦炭為濕焦量,水分按8%計算。全爐焦252t,批鐵4.48t,全爐鐵量89.5t,干焦比2.59t/t。

本次高爐檢修爐缸未扒凈,殘存部分渣鐵,為保證開爐過程爐缸物理熱充沛、渣鐵流動性良好,特加少量螢石,同時將爐腰以下全裝凈焦,并在爐缸內混裝少量碎木,木柴燃燒后產生空間有利于高爐料柱下降,促進爐況順行。本次開爐料主要以快速加風、開爐料焦比低,經濟開爐為主要指導方針。

4  點火送風

表3  開爐點火加風參數表

日期

時間

風壓

風量

頂溫

風溫

頂壓

透指

備注

2023年16日

11:16

30

300

 

 

 

 

 

2023年16日

11:21

54

431

 

 

 

 

5個風口明亮

2023年16日

11:31

60

560

 

 

 

 

 

2023年16日

11:51

80

1166

61

590

 

 

風口全亮

2023年16日

13:08

80

958

75

640

30

 

引煤氣

2023年16日

13:24

85

999

76

653

33

 

富高壓氧500m³/h

2023年16日

13:37

101

1029

77

636

41

15

 

2023年16日

13:53

120

1099

78

653

45

14

富高壓氧1000m³/h

2023年16日

15:00

132

1242

72

701

 55

 

高爐料尺走尺

2023年16日

21:10

150

1278

301

951

70

 

 

2023年16日

23:10

186

1249

362

1072

85

 

21:53分噴煤

2023年17日

6:10

266

1423

308

1150

130

11.5

富高壓氧1150m³/h

2023年17日

11:10

277

1534

277

1185

145

12

富高壓氧2364m³/h

2023年17日

23:16

268

1513

213

1155

145

13.8

富高壓氧2645m³/h

2023年18日

11:16

288

1604

282

1135

155

13.3

富高壓氧2542m³/h

本次開爐加風時機精準,引煤氣速度快,送風35分鐘后風口前焦炭全部燃燒,在爐頂煤氣壓力大于30KPa,同時煤氣經爆發試驗合格,含氧小于0.6%,在2小時內引煤氣,向煤氣管網送煤氣。配合爐外出鐵,鐵水含硅量、物理熱等多方面因素綜合考慮加風時機,同時鐵后噴煤,提富氧量,分階段降焦比等操作,風壓穩步提升,風溫、富氧跟進。加風過程是真正體現操作者水平關鍵過程,本次開爐全程爐況順行,料尺走勢良好,爐外及時出鐵,實現高爐快速噴煤、高爐快速全風,達到經濟開爐目標。

5  高爐出鐵

高爐出鐵時機的選擇是本次開爐的重中之重,是決定第一爐鐵水直接過撇渣器,爐渣直接走水渣的關鍵,同時爐外出鐵順暢與否,直接決定高爐開爐進程。按照開爐裝料及高爐開爐后跑料批數計算,開爐8小時,開爐料中第一批正常料已全部到達風口,理論鐵量35.84噸,理論渣量20噸。同時在開爐準備期間已對爐前主溝前三分之二部分搗打臨時旱溝,存渣存鐵量小,可以滿足高爐第一爐鐵過撇渣器及爐渣直接走水渣條件。高爐爐前通過鐵口埋氧槍對爐缸預熱、燃燒焦炭,在爐缸內產生一定空間,為柱料下行創造條件。送風點火開爐8小時50分鐘后將鐵口打開,渣鐵溝動性良好,鐵水順利過撇渣器,爐渣走水渣。第一爐鐵水含硅0.74%。出鐵過程人機配合,縮短殘渣鐵清理時間。爐臺上備一小溝機,及時清理渣鐵溝,爐前人員確保鐵口泥套完整、鐵口深度合格、撇渣器做好保溫,不影響高爐出鐵。爐外出鐵順暢促進爐內加風,同時風溫全用,促進煤氣利用率與物理熱提升,實現風量、風壓、噴煤、富氧等指標快速恢復正常。

6  開爐初期技術經濟指標

表4  開爐初期技術經濟指標

日期

產量

焦比

煤比

燃料比

風溫

富氧率

Si

R2

17日

861.94

659.12

169.08

828.21

1140

0.98

1.09

1.14

18日

1840.39

404.93

148.20

553.13

1138

2.08

0.51

1.17

19日

1801.64

398.01

157.03

555.04

1167

2.13

0.61

1.21

20日

1828.35

370.54

163.37

533.91

1164

2.10

0.38

1.15

計產方式:17日指標為16日19:31-17日19:30分,18日指標為17日19:31-18日19:31分。本次開爐技術指標快速恢復正常,達產時間較以往開爐提前1天。開爐短時間內利用系數達到5.0t/m³.d,煤比達到170kg/t。

7  結論

本次停爐到開爐共計100天,開爐采取經濟開爐原則,開爐前期的準備工作充分,方案計算合理,設備及安全保障得力,整個開爐人員組織有序,開爐安全、經濟、快速、高效。總結如下:

7.1  本次開爐特點:

7.1.1、高效完成公司領導對煉鐵廠開爐的具體要求,創新點較多:

7.1.1.1、全風口開爐,達到行業先進水平。

7.1..12、開爐焦比2.59t/t,較以往開爐焦比大幅降低。

7.1.1.3、第一爐鐵進鐵水罐且走水渣,大幅降低鐵損和燒氧、倒運費用。

7.1.1.4、開爐快速(2小時內)引煤氣,減少對環保的影響。

7.1.1.5、開爐過程爐況穩定順行,快速富氧、噴煤、全風。

7.1.2、開爐過程順利、達產時間快。較以往開爐達產時間提前1天,創造最好開爐記錄。

7.1.3、開爐24小時內僅出現兩爐超高爐溫,大大降低了爐前的勞動強度。

7.2  開爐工作準備充足:

7.2.1開爐過程設備運行正常。使用熱風爐烘爐,烘爐時間充足,烘爐效果較好。

7.2.2開爐料計算合理,同時使用質量較好的入爐原燃料,高爐爐缸能快速加熱,鐵水流動性好,物理熱充足,是高爐加風的必要條件。開爐期間相關人員能夠積極主動配合高爐開爐工作,為開爐順行做好保障。

7.2.3開爐料中配加螢石,配加錳礦,有利于爐缸活躍,增加渣鐵流動性。

參考文獻

[1]  高爐煉鐵操作       主編 范廣權   冶金工業出版社

[2]  高爐煉鐵生產工藝   編著 林萬明  宋秀安  化學工藝出版社

[3]  現代高爐煉鐵       作者[荷] 馬丁.戈德斯  中國科學技術出版社                                                    

 
 
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