姜永龍 魏繼華 張明華 曹澤民
(亞新鋼鐵集團(tuán)隆順公司 包頭市 內(nèi)蒙古自治區(qū) 014000)
摘 要 :2#高爐于8月13日23:34緊急休風(fēng)。因暴雨天氣造成供水系統(tǒng)無法正常供應(yīng)水,截至8月23日6:59送風(fēng),累計(jì)非計(jì)劃休風(fēng)長達(dá)224.6個小時(shí)。復(fù)風(fēng)時(shí)因組織得力,技術(shù)措施到位,過程控制較好,無懸料、難行現(xiàn)象,未燒壞一個風(fēng)口,復(fù)風(fēng)后29小時(shí)46分風(fēng)口全開,逐步恢復(fù)全風(fēng)富氧操作,實(shí)現(xiàn)了快速恢復(fù)爐況的預(yù)期目的。
關(guān)鍵詞 :非計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間長;重負(fù)荷;氧槍;開爐無難行;快速恢復(fù);風(fēng)
1 概況
2#高爐于8月13日23:34因暴雨天氣且當(dāng)時(shí)積水嚴(yán)重,即將沖擊配電室,面臨緊急斷電風(fēng)險(xiǎn),高爐緊急休風(fēng),出鐵不是很干凈,渣鐵熱量充沛。且后續(xù)供水系統(tǒng)無法正常供應(yīng)水,造成高爐非計(jì)劃休風(fēng)224.6小時(shí),且全爐噴煤干焦負(fù)荷4.31,焦比380 kg/tfe,燃料比505-512kg/tfe,休風(fēng)時(shí)料線2.4米。三座高爐全面停產(chǎn)。面對如此嚴(yán)峻形勢,集團(tuán)公司總工程師姜永龍,結(jié)合集團(tuán)其他單位使用新式氧槍開爐情況,對此次開爐提出了決定性的指導(dǎo)意見,并全程參與,最終實(shí)現(xiàn)了較好的結(jié)果。
2#高爐非計(jì)劃休風(fēng)224.6小時(shí),通過開爐前徹底處理風(fēng)口、鐵口,為復(fù)風(fēng)做好了準(zhǔn)備。送風(fēng)后補(bǔ)加焦炭合計(jì)68噸,正常料焦比576——489——456——430kg/tfe,開爐過程【Si】最高1.16%,平均低于1.0%,熱量前期不足,但后續(xù)逐漸上升。同時(shí)配料過程要貫徹爐渣堿度和【Si】的匹配,重視上部布料矩陣。恢復(fù)過程無懸料難行、快速恢復(fù)爐況起到了決定性的作用。
2 休風(fēng)后采取的措施和復(fù)產(chǎn)的準(zhǔn)備工作
1. 休風(fēng)后組織爐前堵風(fēng)口并砌筑風(fēng)口,表面抹泥,在泥面抹黃油,防止風(fēng)口有漏風(fēng)現(xiàn)象。
2. 水系統(tǒng)查漏,休風(fēng)2小時(shí)后逐步減少冷卻水流量,降低壓力,降低熱損失,保爐缸熱量。
3. 休風(fēng)爐頂點(diǎn)火后,首先爐頂檢修完工后,開始料面封料,改變傳統(tǒng)的用干水渣封料面換成焦炭焦丁封;
4. 休風(fēng)后全面進(jìn)入檢修狀態(tài)及檢修完各崗位聯(lián)動試車,完全具備復(fù)產(chǎn)條件,確保復(fù)產(chǎn)期間無設(shè)備事故。
5. 復(fù)產(chǎn)前風(fēng)口全部扒開,清理風(fēng)口前的粘渣鐵物及燒損焦炭。從現(xiàn)場實(shí)際情況看,除4#、5#、6#風(fēng)口有粘渣鐵不好扒,其中4#風(fēng)口動氧燒殘?jiān)F外,其余風(fēng)口區(qū)域比較干凈,且焦炭粒度較好。所有風(fēng)口清理完渣鐵和碎焦,用新焦炭和工業(yè)鹽填滿夯實(shí)。處理完風(fēng)口,留下1#、2#、3#、14#、15#、16#用炮泥堵好。其余風(fēng)口裝好進(jìn)風(fēng)裝置,并用磚泥混堵好風(fēng)口,保證不能被吹開,且風(fēng)口要好開。
6. 復(fù)產(chǎn)的關(guān)鍵是鐵口和風(fēng)口必須燒通,不但要通氣還必須要透液。因此繼續(xù)使用埋氧槍的方法,改變了以前燒鐵口上方的風(fēng)口與鐵口之間通氣的方法,8月22日7:00開始埋氧槍操作,具體操作如下:
⑴、壓縮空氣與氧氣分別引入到爐前準(zhǔn)備好的混合氣包,確保空壓風(fēng)壓力≥0.8MPa,氧壓≥1.0 MPa,氧氣管路必須安裝止回閥和控制閥;
⑵、氧槍上提前插入熱電偶,插入點(diǎn)至鐵口通道1.3—1.4米處的位置。
⑶、打開鐵口,用氧點(diǎn)燃爐缸焦炭,點(diǎn)燃后用80鉆頭清理鐵口通道殘?jiān)F,清理后立即堵住鐵口,打泥量以堵滿通道為標(biāo)準(zhǔn),1、2分鐘退炮,利用開口機(jī)把氧槍送入爐缸1米左右(氧槍通過鐵口通道進(jìn)入1米),緩慢送氣。通過氣壓表觀察是否通氣2-3Kg,熱電偶溫度指數(shù)是否有下降來證明是否埋成功。
⑸、氧槍埋好后前期一定注意氧含量≤50%,后期可以逐步增加氧氣量。
⑹、8:39埋好第一支氧槍,9:15左右頂溫開始有上升趨勢,10:40左右西北、西南倆點(diǎn)頂溫300℃以上,用3噸焦蓋住料面,11:06 16#中小套水溫差高(3.5°、6.1°),拔出氧槍無渣鐵流出,卸下小套,扒出前端紅焦,前端大約30-40Cm上下一個通道(不是垂直的),填入新焦炭夯實(shí)用泥堵好風(fēng)口安裝好送風(fēng)裝置,再次埋氧槍操作。21:00左右1#風(fēng)口中小套出現(xiàn)同16#中小套一樣的現(xiàn)象,以同樣的辦法處理1#套。次日1:40又一次埋好氧槍,直至6:59送風(fēng),開爐送風(fēng)后拔出氧槍流出微量渣鐵堵口。與后期1#爐使用氧槍流出大量渣鐵比較,2#高爐通過爐頂溫度判斷雖然鐵口、風(fēng)口、爐頂已形成煤氣通路,擴(kuò)大了爐缸空間,但是沒發(fā)揮到極致。
7. 開爐料根據(jù)休風(fēng)時(shí)間與以往燜爐料(2021年因煉鋼影響多次長時(shí)間燜爐順利恢復(fù))的經(jīng)驗(yàn),提前同領(lǐng)導(dǎo)合議補(bǔ)焦量及送風(fēng)后的爐料結(jié)構(gòu)、爐溫、堿度的核算確定。
3 開爐工作
1、 爐內(nèi)風(fēng)溫及風(fēng)、氧操作:
于8月23日6點(diǎn)59分鐵口上方6個風(fēng)口送風(fēng)。風(fēng)量650m3/min左右,由于休風(fēng)時(shí)間長,送風(fēng)初期風(fēng)溫150℃左右,風(fēng)溫低,爐缸無熱量;此時(shí)風(fēng)口狀態(tài)不好,變化大或明或暗,料不動,直至倆次換爐8:20風(fēng)溫才到600℃后,8:37塌料,西尺(鐵口側(cè))不明,東尺3650mmm。為使?fàn)t料加速燃燒反應(yīng)開始富氧3.0%以下。10:12經(jīng)多次換爐風(fēng)溫達(dá)730℃,每次換爐風(fēng)溫能提高50℃左右,風(fēng)量萎縮至580m3/min,此時(shí)風(fēng)量萎縮有風(fēng)溫的作用及塌料后下料的原因,減風(fēng)3KPa,塌料后壓量關(guān)系平穩(wěn),觀察10分鐘左右加風(fēng)至650m3/min,隨后壓量關(guān)系一直平穩(wěn),根據(jù)下料后頂溫回升下料。12:08風(fēng)溫840℃,壓力79 m3/min,風(fēng)量630 m3/min平穩(wěn),12:12塌料風(fēng)量憋至470 m3/min,壓力82 M3/min,此時(shí)停止下料,風(fēng)量緩慢開始回升,12:24壓力75M3/min,風(fēng)量631 m3/min,繼續(xù)趕料線操作,13:00料線趕至3米。15:20左右風(fēng)溫達(dá)900℃以上,開始噴煤1-2噸(1# 、2# 、15# 、16#4個風(fēng)口)。此后隨開風(fēng)口數(shù)量加風(fēng),保持風(fēng)速≤170m/s,于24日12:45加全風(fēng)。
2、料制、負(fù)荷調(diào)整:
此次開爐料制:C:382 362 332 302 O: 37.52 34.52 31.52 角差:+0.25料線當(dāng)時(shí)3.4米,按正常計(jì)算虧尺2.1米應(yīng)該減去4.5°,當(dāng)時(shí)風(fēng)壓低故縮了5°。爐況恢復(fù)沒有出現(xiàn)問題,煤氣利用逐步上行到44%。后隨開風(fēng)口加風(fēng),擴(kuò)礦批增加布料平臺變焦5礦4。
送風(fēng)后加凈焦10噸,錳礦1噸、白云石1噸,然后上5批正常料(礦批5T,焦比580Kg、R21.08左右、Si:1.2-1.5、錳礦150Kg,硅石50Kg),后再加焦20T+8批正常料(礦批5T,焦比580Kg、R21.12左右、Si:1.0、錳礦150Kg,硅石30Kg),根據(jù)出鐵Si:1.0左右,渣鐵流動性基本可以的情況,重負(fù)荷料未過渡完,加焦15噸,爐溫按0.8控制,R2:1.15--1.18提負(fù)荷至3.44,焦比490Kg,開爐料共加焦45T及停爐前17T焦+蓋面焦6噸,共計(jì)68噸。(附表)
批數(shù) |
礦批 |
焦批 |
負(fù)荷 |
焦比 |
爐 料 結(jié) 構(gòu) |
5 |
|
2000 |
|
|
1噸錳礦+1噸白云石 |
5 |
5200 |
2000 |
2.92 |
576 |
燒結(jié)3750+球團(tuán)1250+錳礦150+硅石50(Kg) |
10 |
|
2000 |
|
|
2噸錳礦+2噸白云石 |
8 |
5200 |
2000 |
2.92 |
576 |
燒結(jié)3750+球團(tuán)1250+錳礦150+硅石50(Kg) |
5 |
|
3000 |
|
|
|
6 |
6980 |
2280 |
3.44 |
489 |
燒結(jié)5100+球團(tuán)1700+錳礦150+硅石30(Kg) |
9 |
8200 |
2500 |
3.69 |
456 |
燒結(jié)6000+球團(tuán)2000+錳礦150+硅石50(Kg) |
22 |
9180 |
2650 |
3.89 |
430 |
燒結(jié)6750+球團(tuán)2250+錳礦150+硅石50(Kg) |
12 |
10180 |
2950 |
3.88 |
431 |
燒結(jié)7500+球團(tuán)2500+錳礦150+硅石50(Kg) |
3.爐前及開風(fēng)口操作:
爐前提前做好了各項(xiàng)準(zhǔn)備工作。為能及時(shí)排凈冷渣冷鐵,而前期渣鐵量少,采取了傳統(tǒng)旱溝的出鐵作業(yè)方式,渣鐵分離不好而放干渣,減少低溫渣鐵在爐內(nèi)的停留時(shí)間。保證爐況恢復(fù)的前期的爐缸狀態(tài),為爐內(nèi)快速恢復(fù)爐況創(chuàng)造了良好的操作條件。搶抓渣鐵清理,及時(shí)打開鐵口,反復(fù)疏通渣鐵流動通道;如鐵口糊住不流也通不開,及時(shí)堵住,清理現(xiàn)場具備條件后再次打開鐵口。14:25出鐵時(shí)渣鐵流動性好,爐溫可以。根據(jù)爐況15:19出鐵過臨時(shí)蔽渣器, 15:30開13#風(fēng)口(復(fù)風(fēng)后開的第一個風(fēng)口),后根據(jù)爐況、爐溫、渣鐵流動性陸續(xù)開風(fēng)口逐步加風(fēng),此次開爐未燒一個風(fēng)口,于24日12:45分開全風(fēng)口,用時(shí)29個小時(shí)46分全風(fēng)富氧作業(yè)。中間開了8個風(fēng)口時(shí),風(fēng)口工作狀態(tài)良好,渣鐵流動性好,于16:49分過正式蔽渣器。開爐期間雖然爐前渣鐵排放工作量大,但組織安排恰當(dāng),幾乎無影響。(附表)
出渣、鐵表
出鐵時(shí)間 |
渣鐵情況 |
爐溫 |
S |
備 注 |
7:38—7:45 |
渣流了一主溝 |
|
|
有渣無鐵流動性差,流了一主溝 |
8:05—8:40 |
少量渣 |
|
|
|
8:53—9:01 |
渣流到了干渣坑 |
|
|
渣堿1.05 |
9:21—9:40 |
鐵流到了干渣坑 |
|
|
下到干渣坑,無渣 |
10:02—10:15 |
見渣鐵 |
|
|
少量渣 |
10:40—10:55 |
少量渣鐵 |
|
|
剛下到干渣坑,流動性一般 |
11:30—11:39 |
見渣鐵 |
|
|
渣鐵流動性可 |
12:10—12:18 |
少量渣鐵 |
|
|
少量渣鐵 |
12:56—13:02 |
渣鐵量可以 |
0.25 |
0.288 |
少量渣鐵 |
13:31—13:50 |
鐵多渣少 |
0.74 |
0.122 |
|
14:25—14:30 |
渣鐵流動性好 |
1.16 |
0.078 |
下渣溝翻,堵口清理, |
15:19-15:39 |
10噸鐵左右 |
0.93 |
0.060 |
過臨時(shí)蔽渣器(6個風(fēng)口) |
16:20-16:47 |
20噸鐵左右 |
0.83 |
0.070 |
過臨時(shí)蔽渣器,物理熱1400℃ |
17:49-18:26 |
20噸鐵左右 |
1.04 |
0.065 |
過正式蔽渣器堿度1.12,9個風(fēng)口送風(fēng) |
4 結(jié)語
此次無計(jì)劃休風(fēng)復(fù)產(chǎn)順利恢復(fù)總結(jié)如下:
1. 各個崗位檢修設(shè)備調(diào)試到位,各項(xiàng)措施到位,多方密切配合,沒有因設(shè)備故障而影響復(fù)產(chǎn)工作。
2. 復(fù)產(chǎn)鐵口埋氧槍實(shí)施爐缸燒氧增加了爐缸熱量,使渣鐵滲透性好,為渣鐵順利外排創(chuàng)造了條件,爐頂溫度上升給高爐提前引煤氣創(chuàng)造了條件,增強(qiáng)了煤氣利用率,杜絕了燒風(fēng)口對爐缸工作狀態(tài)的影響,降低熱損失,加快了恢復(fù)爐況的進(jìn)程。
3. 非計(jì)劃休風(fēng)的復(fù)產(chǎn)具有良好的透氣性是個難點(diǎn),考慮到休風(fēng)前未加入休風(fēng)料休風(fēng)時(shí)間長,爐缸熱量損失大,寄希望于送風(fēng)后爐料下達(dá)過程很長,能夠提供熱量的一是風(fēng)溫,更重要的是煤氣利用。而前期風(fēng)溫不理想,風(fēng)量低,從而埋氧槍利于煤氣利用的提高,同時(shí)與富氧操作配合調(diào)劑提高了爐缸的熱狀態(tài),給冷渣鐵排放創(chuàng)造了條件,加快了開風(fēng)口的進(jìn)程。
4. 送風(fēng)后爐缸急需熱量,以盡快提高爐缸的熱狀態(tài),在條件允許下盡早提風(fēng)溫,合理使用噴煤、富氧是很關(guān)鍵的,精心操作。在堵的風(fēng)口沒有完全擁開前,要考慮鼓風(fēng)動能的影響,避免爐缸狀態(tài)初期欠佳,鼓風(fēng)動能過大造成燒漏風(fēng)口,造成不可估量的損失而極大影響恢復(fù)進(jìn)程。故開風(fēng)口遵循:⑴渣鐵有一定的熱量,流動性好;⑵能及時(shí)排放出渣鐵;⑶已開風(fēng)口有涌渣或水溫差偏高,不得擁旁邊風(fēng)口的原則。加風(fēng)以穩(wěn)為基礎(chǔ),控制合理風(fēng)速,及時(shí)調(diào)整。
5. 非計(jì)劃休風(fēng)時(shí)間長恢復(fù)爐況就是選擇合適的爐溫、堿度提高爐缸的熱量,經(jīng)過多次考量,精確操作參數(shù),與復(fù)產(chǎn)制定了詳盡的預(yù)案及恢復(fù)過程中合理的持續(xù)跟進(jìn)調(diào)整效果好,避免了爐溫、堿度大幅度波動給渣鐵排放不暢,從而影響爐況恢復(fù)。
6. 送風(fēng)初期爐缸熱量不足,及時(shí)打開鐵口排凈涼渣鐵時(shí)爐況能否順利恢復(fù)的關(guān)鍵,突發(fā)情況的應(yīng)對措施,利用半旱溝方式,便于爐前清理主溝,降低了爐前勞動強(qiáng)度。能使?fàn)t前按爐內(nèi)要求及時(shí)打開鐵口排凈渣鐵,有效的消除風(fēng)口燒損,爐料的下降空間,爐前根據(jù)鐵量和流動性選用臨時(shí)蔽渣器和正式蔽渣器時(shí)機(jī)合適;各項(xiàng)工作配合準(zhǔn)備到位,加快了爐況恢復(fù);
7. 在恢復(fù)爐況中布料制度應(yīng)合理疏導(dǎo)中心氣流和穩(wěn)定邊緣氣流,對爐況的快速與穩(wěn)定有著較大的促進(jìn)作用。
8. 不足之處:與1#爐相比較氧槍使用后期不好,雖然開爐氧槍起到了至關(guān)重要的作用,但前期燃燒爐缸時(shí)間短,使用埋氧槍的技術(shù)掌握不到位造成倆次拔槍,爐缸熱量差,送風(fēng)前期風(fēng)口或明或暗、生降多。第一爐鐵時(shí)間長,而渣鐵量少。
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