韓明 苗書磊 鄭和璆
摘要:厚料層燒結(jié)技術(shù)因其降低燒結(jié)固體燃耗,改善燒結(jié)礦質(zhì)量的優(yōu)勢已得到業(yè)內(nèi)普遍認可,目前某鋼鐵企業(yè)燒結(jié)機料層厚度已達到900mm(即超厚料層),但通過生產(chǎn)實踐發(fā)現(xiàn):當(dāng)料層厚度達到900mm時,料層透氣性急劇惡化,利用系數(shù)降低;同時隨著料層增加,自動蓄熱加強,料層上部熱量不足,下部熱量富余,不均質(zhì)燒結(jié)加劇,燒結(jié)礦質(zhì)量變差。因此如何改善燒結(jié)料層透氣性和均質(zhì)性成為制約超厚料層燒結(jié)技術(shù)發(fā)展的關(guān)鍵。基于此本文提出一種柔性均質(zhì)燒結(jié)技術(shù),以此改善超厚料層透氣性和溫度場均質(zhì)性,達到提質(zhì)、降本的優(yōu)良效果。
關(guān)鍵字:超厚料層;柔性支撐;均質(zhì)燒結(jié) ;降本增效
1 前言
燒結(jié)工藝的本質(zhì)是混合料中部分物料熔融產(chǎn)生液相粘結(jié)周圍未熔礦物而生成燒結(jié)礦,從微觀結(jié)構(gòu)層面來說其是非均質(zhì)的,但我們宏觀希望燒結(jié)礦成分、性能是均質(zhì)的,但隨著料層厚度的增加,燒結(jié)礦沿料層高度方向不均質(zhì)性加劇,一是由于料層蓄熱能力加強,料層上部與下部熱量差異增強;二是隨著料層厚度增加,布料不合理偏析加劇,大顆粒物料向臺車兩側(cè)與底部聚集,造成兩側(cè)燒結(jié)速度過快,下部熱量過剩。龍紅明[1]等在850mm料層厚度下對燒結(jié)礦沿臺車高度方向進行分層取樣研究發(fā)現(xiàn):燒結(jié)礦上中下層成分、性能差異較大, FeO含量、轉(zhuǎn)鼓指數(shù)、平均粒級呈下層>中層>上層分布,堿度則相反呈遞減分布。某鋼鐵企業(yè)通過強化制粒、偏析布料,提高混合料溫度、降低邊緣效應(yīng)等措施,燒結(jié)機料層已穩(wěn)定達到900mm,如何在超厚料層狀態(tài)下進一步改善燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量成為某鋼鐵企業(yè)目前亟需解決的問題。
2 超厚料層燒結(jié)技術(shù)探索
某鋼鐵企業(yè)超厚料層前后燒結(jié)機過程參數(shù)及指標詳見表1、表2。
表1超厚料層前后燒結(jié)機過程參數(shù)
料層mm |
機速m/min |
煙道溫度℃ |
煙道負壓KPa |
800 |
2.11 |
125 |
14.27 |
900 |
1.68 |
131 |
14.94 |
對比 |
-0.43 |
6 |
0.67 |
從表1看出:超厚料層后,燒結(jié)機機速降對比之前降低20%,大煙道溫度升高6℃,負壓升高5%,主要因為料層提高后,燒結(jié)料層透氣性惡化,燒結(jié)速度降低,負壓升高。
表2超厚料層前后燒結(jié)機指標參數(shù)
料層mm |
利用系數(shù) t/㎡·h |
固體燃耗kg/t |
5-10mm% |
內(nèi)返率% |
轉(zhuǎn)鼓指數(shù)% |
800 |
1.237 |
57.05 |
21.22 |
16.79 |
78.07 |
900 |
1.161 |
53.10 |
19.90 |
16.45 |
77.47 |
對比 |
-0.076 |
-3.95 |
-1.32 |
-0.24 |
-0.6 |
從表2看出:超厚料層后,燒結(jié)機利用系數(shù)對比之前降低6%,固體燃耗降低7%;5-10mm粒級降低1.32%,內(nèi)返率降低0.24%,質(zhì)量指標整體得到改善;但轉(zhuǎn)鼓指數(shù)對比超厚料層之前略微下降,推測可能因為燒結(jié)礦亞鐵降低,和預(yù)混料變料后硅降低所致。
通過超厚料層前后數(shù)據(jù)可以得出:超厚料層技術(shù)的實施對燒結(jié)礦粒級和內(nèi)返率得到改善,并因其蓄熱能力的提升大幅度降低固體燃料的消耗;但超厚料層技術(shù)降低了燒結(jié)機利用系數(shù),造成燒結(jié)礦產(chǎn)量降低,主要因為隨著料層的增加,在主抽風(fēng)機作用下,抽風(fēng)的阻力增加,燒結(jié)過程負壓升高,導(dǎo)致燒結(jié)垂直燃燒速度下降,利用系數(shù)降低。且隨著料層自動蓄熱能力的加強,造成燃燒帶厚度增加,料層熱帶透氣性變差,燒結(jié)速度下降,并且由于邊緣效應(yīng)及料層收縮使燃燒帶呈倒凹形即兩側(cè)燃燒帶移動速度快,中間燃燒帶移動速度慢,造成燒結(jié)礦整體不均質(zhì)程度加劇。
綜合以上,本文提出一種柔性均質(zhì)燒結(jié)技術(shù),旨在通過此項技術(shù)改善超厚料層條件下料層透氣性及燒結(jié)礦均質(zhì)性問題。
3 實驗研究
3.1 實驗原理與條件
3.1.1 實驗原理
柔性均質(zhì)燒結(jié)技術(shù)的關(guān)鍵在于料柱原料的選取及定型。首先,制作料柱的原料本身具有良好的透氣性,它不含固體碳,又有一定的熱態(tài)強度,當(dāng)燒結(jié)礦帶到達料柱上部時,其對料層下部產(chǎn)生作用力時能首先在其表面產(chǎn)生抵抗力,使料柱上部収縮減慢,同時使料柱下部承受荷重減弱,透氣性得到改善,燃燒帶減薄[2-4],燒結(jié)垂直速度得到提高。其次,料柱本身原料成分與預(yù)計的燒結(jié)礦成分一致,對燒結(jié)礦成分沒有負作用。再有,制作料柱的原料含低熔點礦物,易被液相熔蝕,在燒結(jié)過程中絕大部分會被液相熔蝕變成燒結(jié)礦,不影響燒結(jié)礦成品率。最后,使用料柱之后改變了料層固結(jié)方向,使料層向下的熱量分散,同時加快了中部高溫區(qū)的傳熱速度,使臺車本體中下部高溫水平降低,減輕臺車型變,及篦條燒損。
圖1 柔性均質(zhì)燒結(jié)技術(shù)原理示意圖
3.1.2實驗條件及檢測內(nèi)容
實驗條件:實驗用燒結(jié)杯內(nèi)徑300mm,料層厚度800mm,點火負壓5KPa,點火溫度1150±50℃,點火時間150S;混合料水分中心值按照7.0%控制;燒結(jié)礦按照亞鐵中值12.5%;MgO中值2.8%;二元堿度0.65倍控制。
檢測內(nèi)容:工藝過程參數(shù)、成品礦粒級、轉(zhuǎn)鼓指數(shù)、RDI、RI。
3.2 實驗設(shè)計方案與原料
3.2.1 實驗設(shè)計方案
具體實驗方案如表1所示。
表3實驗方案
序號 |
料柱高度/mm |
直徑/mm |
體積占比/% |
方案1 |
0 |
0 |
0 |
方案2 |
200 |
50 |
0.69 |
方案3 |
400 |
75 |
3.13 |
方案4 |
300 |
50 |
1.04 |
方案5 |
400 |
60 |
2.00 |
備注:實驗方案按照料柱體積占比進行調(diào)節(jié)制定,方案1為本次試驗的基礎(chǔ)杯;料柱稱重(試驗前先裝至設(shè)計高度,然后稱重,單獨存放)、燒結(jié)餅單齒輥破碎前鑿開截面觀察料柱熔蝕情況。
3.2.2 實驗原料
實驗原料為1#016預(yù)混料。預(yù)混料結(jié)構(gòu),熔劑、燃料結(jié)構(gòu)配比如下:
表4預(yù)混料結(jié)構(gòu)及配比
新西蘭海砂 |
PB粉 |
印度粗粉 |
南非PMC精粉 |
雜料 |
羅伊山粉 |
巴西粗粉 |
SP10粉 |
高爐返礦 |
4 |
20 |
20 |
7 |
4 |
6 |
14 |
20 |
5 |
實驗用含鐵原料中海砂是一種含鈦磁鐵礦粉,其鈦含量約2.5%;南非精粉FeO含量高,屬于磁鐵礦范疇;PB粉、SP10粉、印度粗粉、羅伊山粉結(jié)晶水含量高,屬于褐鐵礦型礦粉;巴西粗粉loi為4.24%,屬于混合礦類礦粉;南非精粉自身R2達1.02倍,R4達1.89倍,屬于堿性礦粉;海砂礦R4達0.7倍,屬于半自熔性礦粉;其他礦粉屬于酸性礦石;印度粗粉和SP10粉鋁含量高,海砂、南非精粉、SP10粉化學(xué)成分P偏高
表5熔劑、燃料結(jié)構(gòu)及配比
生石灰 |
菱鎂石 |
焦粉 |
市場煤 |
4.1 |
7 |
3.75 |
1.61 |
焦粉>5mm占比11.46%,偏高,<3mm占比72.82%;市場煤>5mm占比14.49%,偏高,<3mm占比63%,燃料粒級組成較差。
4 實驗結(jié)果及分析
4.1 化學(xué)成分分析
各實驗方案化學(xué)成分如表6所示:
表6實驗方案化學(xué)成分
序號 |
TFe |
FeO |
SiO2 |
CaO |
MgO |
Al2O3 |
MnO |
P |
R2 |
方案1 |
57.02 |
11.90 |
6.03 |
3.88 |
2.80 |
2.85 |
0.28 |
0.062 |
0.65 |
方案2 |
56.42 |
11.81 |
6.22 |
3.99 |
2.76 |
2.80 |
0.25 |
0.063 |
0.64 |
方案3 |
56.47 |
12.08 |
6.27 |
3.79 |
2.68 |
3.01 |
0.28 |
0.065 |
0.61 |
方案4 |
56.50 |
12.61 |
6.14 |
3.80 |
2.76 |
2.99 |
0.29 |
0.065 |
0.62 |
方案5 |
56.28 |
12.59 |
6.27 |
3.93 |
2.91 |
3.22 |
0.26 |
0.066 |
0.63 |
從表6看出:對比方案1燒結(jié)礦FeO含量呈升高趨勢,其他成分變化不規(guī)律。使用柔性均質(zhì)燒結(jié)技術(shù)后,料層透氣性改善,燃料燃燒加快,燃料燃燒熱利用率增加,燒結(jié)礦FeO升高,相對基礎(chǔ)FeO升高約5%,以經(jīng)驗值計算,采用支撐燒結(jié)能夠降低固體燃料消耗1kg/t。
4.2 成品率、粒級和轉(zhuǎn)鼓指數(shù)分析
各實驗方案成品率、粒級和轉(zhuǎn)鼓指數(shù)如表7所示:
表7實驗方案成品率、粒級和轉(zhuǎn)鼓指數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計表
料號 |
平均粒級/mm |
>40 |
40-25 |
25-16 |
16~10 |
10~5 |
<5 |
成品率/% |
轉(zhuǎn)鼓/% |
水分/% |
方案1 |
26.43 |
27.84 |
23.83 |
11.86 |
10.78 |
9.64 |
16.05 |
83.95 |
59.00 |
7.67 |
方案2 |
27.18 |
28.92 |
24.58 |
12.53 |
10.54 |
8.98 |
14.46 |
85.54 |
61.00 |
7.69 |
方案3 |
25.56 |
25.06 |
23.32 |
13.82 |
12.86 |
9.80 |
15.14 |
84.86 |
62.00 |
7.70 |
方案4 |
26.36 |
27.61 |
22.91 |
13.56 |
10.97 |
9.58 |
15.37 |
84.63 |
60.00 |
7.88 |
方案5 |
27.90 |
31.54 |
24.37 |
10.69 |
9.50 |
9.50 |
14.40 |
85.60 |
59.00 |
8.12 |
從表7看出:對比方案1燒結(jié)礦平均粒級呈增大趨勢,成品率呈升高趨勢,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)呈升高趨勢。使用柔性均質(zhì)燒結(jié)技術(shù)后,燒結(jié)溫度場得到改善,燒結(jié)礦成品率提高,相對基礎(chǔ)成品率提高約1.9%。
4.3 冶金性能分析
各實驗方案冶金性能如表8所示:
表8實驗方案冶金性能統(tǒng)計表
序號 |
RDI+6.3(%) |
RDI+3.15(%) |
RDI-0.5(%) |
RI(%) |
RVI(%/min) |
方案1 |
56.38 |
69.51 |
7.53 |
68.89 |
0.37 |
方案2 |
56.94 |
69.61 |
6.54 |
69.14 |
0.39 |
方案3 |
55.51 |
67.77 |
7.98 |
68.68 |
0.36 |
方案4 |
54.79 |
69.80 |
6.91 |
68.85 |
0.37 |
方案5 |
57.28 |
70.38 |
6.94 |
71.02 |
0.40 |
從表8看出:對比方案1除方案3小幅度降低外,其他方案RDI和RI呈向好趨勢。
4.4 過程參數(shù)分析
各實驗方案過程參數(shù)如表9所示:
表9實驗方案過程參數(shù)統(tǒng)計表
序列 |
料層mm |
負壓 kpa |
透氣性JPU |
收縮 mm |
燒成率 % |
垂直速度mm/min |
終點溫度℃ |
混合料水分% |
頻率Hz |
利用系數(shù) |
體積占比% |
方案1 |
800 |
14.06 |
800 |
150 |
87.98% |
17.38 |
534 |
7.67 |
1500 |
1.29 |
0 |
方案2 |
800 |
14.58 |
710 |
170 |
88.11% |
18.19 |
542 |
7.69 |
1500 |
1.37 |
0.69 |
方案3 |
800 |
13.1 |
1140 |
150 |
87.67% |
21.80 |
545 |
7.70 |
1500 |
1.63 |
3.13 |
方案4 |
800 |
13.12 |
1030 |
140 |
88.14% |
19.90 |
558 |
7.88 |
1500 |
1.48 |
1.04 |
方案5 |
800 |
13.34 |
1300 |
130 |
87.37 |
19.98 |
586 |
8.12 |
1500 |
1.52 |
2.00 |
從表9看出:方案2對比方案1平均負壓升高0.52Kpa,収縮率增加20mm,疑為料柱體積偏少,受自動蓄熱影響,在下部出現(xiàn)料柱熔蝕導(dǎo)致;方案3、4、5對比方案1平均燒結(jié)負壓呈降低趨勢,収縮率呈降低趨勢,垂直燒結(jié)速度呈升高趨勢,煙溫呈升高趨勢;成品率呈降低趨勢;對比方案1垂直燒結(jié)速度提高分別為:0.81mm/min、4.42mm/min、2.52mm/min、2.6mm/min,提高幅度分別為4.66%、25.43%、14.50%、14.96%,在料柱體積占比約3%時,燒結(jié)垂直速度最快,相對方案1,垂直燒結(jié)速度增加約25%,利用系數(shù)提高26.36%;但燒結(jié)礦冶金性能相對最低,當(dāng)料柱占比在2%時,垂直燒結(jié)速度相對基礎(chǔ)增加約15%,利用系數(shù)提高17.83%,但燒結(jié)礦冶金性能達到最優(yōu)。
5 工業(yè)試驗小試
通過以上燒結(jié)杯實驗結(jié)果和數(shù)據(jù)可以看出使用柔性均質(zhì)燒結(jié)技術(shù),可以大幅度提高燒結(jié)利用系數(shù),改善燒結(jié)質(zhì)量,并在一定程度降低燒結(jié)固體燃耗,達到提產(chǎn)降本的優(yōu)良效果,為此在360㎡燒結(jié)機進行工業(yè)試驗應(yīng)用,該燒結(jié)機由148塊臺車組成,臺車寬度3.5m、長度1.5m、欄板高度880mm,工業(yè)試驗前后對比數(shù)據(jù)如表10所示:
表10工業(yè)試驗前后對比表
|
料層 |
負壓 |
內(nèi)返 |
外返 |
5-10mm |
轉(zhuǎn)鼓強度 |
燃料配比 |
利用系數(shù) |
使用前 |
900 |
15.43 |
18.83% |
15.94 |
21.66% |
70.81 |
5.66 |
1.13 |
使用后 |
900 |
15.25 |
17.08% |
13.79 |
21.02% |
70.41 |
5.20 |
1.20 |
對比 |
0 |
-0.19 |
-1.75% |
-2.14 |
-0.64% |
-0.40 |
-0.46 |
0.07 |
從表10看出:使用柔性均質(zhì)燒結(jié)技術(shù)后,除轉(zhuǎn)鼓指數(shù),各項生產(chǎn)過程工藝參數(shù)及指標均呈向好趨勢,分析轉(zhuǎn)鼓指數(shù)降低可能由于垂直燃燒速度加快,高溫保持時間縮短導(dǎo)致,但轉(zhuǎn)鼓指數(shù)對比使用后僅降低0.4個百分點,拋去化驗誤差,燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓強度變化不大。
6 結(jié)論
(1)通過某鋼鐵企業(yè)超厚料層生產(chǎn)表明,超厚料層對降低燒結(jié)固體燃耗作用顯著,固體燃耗相對之前降低7%,但不可避免帶來燒結(jié)透氣性變差、燒結(jié)礦不均質(zhì)程度加劇的問題。
(2)通過燒結(jié)杯實驗表明,使用柔性均質(zhì)燒結(jié)技術(shù)一方面能夠通過減少燒結(jié)礦層自身荷重的方式提高燒結(jié)過程透氣性,垂直燃燒速度提升4~15%,燒結(jié)機利用系數(shù)提升5~25%,另一方面能夠減輕料層中下部收縮,使通過料層氣流與熱量更加均勻,燒結(jié)礦均質(zhì)程度得到改善,成品率提高約1.9%。
(3)通過工業(yè)試驗小試表明,使用柔性燒結(jié)技術(shù)能夠在超厚料層的基礎(chǔ)上,改善料層透氣性,提高燒結(jié)礦各項工藝指標。
(4)作為國內(nèi)柔性均質(zhì)燒結(jié)技術(shù)第一次工業(yè)應(yīng)用,只需對設(shè)備進行稍微改造,即可達到燒結(jié)礦產(chǎn)質(zhì)量提高,節(jié)能降耗的優(yōu)良效果,簡單易行,并為今后超厚料層技術(shù)的發(fā)展應(yīng)用開辟了一項新的道路。
參考文獻
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