張曉晨
(福建羅源閩光鋼鐵有限公司,福建 羅源 350600)
摘 要:針對(duì) 120 t 煉鋼轉(zhuǎn)爐更換爐襯、煤氣公共管道檢修,會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)全停、影響產(chǎn)能的問題,采取了相應(yīng)措施:休風(fēng)前 1# 、2# 高爐調(diào)節(jié),包括渣、鐵及產(chǎn)量調(diào)節(jié);休風(fēng)期焦炭、爐溫、爐渣二元堿度及上休風(fēng)料調(diào)節(jié);復(fù)風(fēng)前準(zhǔn)備,1# 、2# 高爐復(fù)風(fēng)及恢復(fù)爐況等操作。采取措施釋放產(chǎn)能后 3 d 內(nèi)恢復(fù)至檢修前水平,實(shí)現(xiàn)爐況穩(wěn)定及快速達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。
關(guān)鍵詞:休風(fēng);復(fù)風(fēng);鐵水物理熱;爐況恢復(fù);慢風(fēng)操作
1 概 況
某公司 1# 、2# 高爐設(shè)計(jì)爐容 1 280 m3 、1 250m3,配合煉鋼轉(zhuǎn)爐檢修,1# 、2# 高爐于 5 月 4 日~5日分別休風(fēng) 23.6 h 和 34.75 h。兩座高爐同時(shí)安排停產(chǎn)檢修并且公共檢修時(shí)間超 21 h。主要檢修項(xiàng)目 1# 調(diào)壓閥組出口盲板閥更換、爐頂料罐觀察孔漏氣焊補(bǔ)、布料溜槽更換、干法荒煤氣總管清灰等。長(zhǎng)期休風(fēng)快速達(dá)產(chǎn)要求做好:①休風(fēng)前爐況順行、爐溫穩(wěn)定,熱量充沛。做好休風(fēng)計(jì)劃;②復(fù)風(fēng)操作做到“穩(wěn)中求快”,以恢復(fù)風(fēng)量為原則,兼顧操作參數(shù)調(diào)整,爐溫及生鐵質(zhì)量[1]。此次停、開爐進(jìn)程及慢風(fēng)控產(chǎn)階段操作比較順利。復(fù)風(fēng)恢復(fù)爐況和慢風(fēng)期間兩座高爐共休風(fēng) 5 次,其中 1#爐休風(fēng) 1 次,更換 8# 漏水小套;2# 爐休風(fēng) 4 次,為復(fù)風(fēng)短時(shí)間處理煤氣總管蝶閥卡和 3 次休風(fēng)更換 17# 、23# 、7# 、1# 、24# 風(fēng)口小套燒漏。
2 休風(fēng)前的準(zhǔn)備
上料系統(tǒng)應(yīng)保持良好運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài),計(jì)量準(zhǔn)確,要求對(duì)微機(jī)和稱量系統(tǒng)進(jìn)行檢查維護(hù);對(duì)高爐本體冷卻設(shè)備是否有漏水進(jìn)行一次徹底檢查,熱風(fēng)爐重點(diǎn)檢查熱風(fēng)閥是否有漏水;編制休風(fēng)復(fù)風(fēng)過程突發(fā)狀況應(yīng)急預(yù)案并附錄高爐休風(fēng)復(fù)風(fēng)主要風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及應(yīng)急處置措施;逐個(gè)過檢修項(xiàng)目,確定施工單位并指定檢修負(fù)責(zé)人和崗位責(zé)任人;煉鐵廠協(xié)調(diào)各方對(duì)煤氣管網(wǎng)停氣吹掃、復(fù)產(chǎn)送氣置換方案,高爐長(zhǎng)期休復(fù)風(fēng)方案,不妥之處進(jìn)行修改制定;有限空間作業(yè)證、高空作業(yè)證、動(dòng)火證、安全確認(rèn)制度等督促認(rèn)真落實(shí)。
2.1 渣、鐵與產(chǎn)量調(diào)節(jié)
休風(fēng)前一天,確保爐況順行,高爐無塌料、懸料,保持充沛的爐缸溫度 (鐵水物理熱>1 480℃) 渣鐵流動(dòng)性好,如表 1 休風(fēng)前 1# 、2# 高爐渣成份 表 。 休 風(fēng) 前 一 個(gè) 班 , [ Si% ] 控 制 在 0.40% ~0.60%,5 月 4 日夜班 [Si%] 控制在 0.40%~0.70%,如表 2 休風(fēng)前 1# 、2# 高爐鐵水成份。爐渣堿度按[S%] =0.025%~0.050%控制,當(dāng) [Si%] 、[S%] 超出控制范圍時(shí)要及時(shí)調(diào)劑,必須杜絕低爐溫高堿渣休風(fēng)。
從表 1、表 2 可以看出渣鐵成分,及爐溫?zé)崃恳螅芎芎玫目刂圃谝蠓秶鷥?nèi),是確保休風(fēng)前高爐穩(wěn)定順行的必要條件。4 日零點(diǎn) 120 t 轉(zhuǎn)爐停爐后,高爐開始控產(chǎn),到高爐全停時(shí)間段,兩座高爐鐵水按 1 500 t/d 控制生產(chǎn)。
2.2 1# 高爐休風(fēng)前調(diào)節(jié)
5 月 3 日零點(diǎn)高爐開始減風(fēng)減氧操作,風(fēng)壓380 ± 5 kPa,減富氧至 5 500 m3 /h,縮小礦批重至30~32 t,根據(jù)爐溫、鐵水物理熱調(diào)節(jié)煤比,日產(chǎn)鐵控制 3 500 ~3 600 t。休風(fēng)前風(fēng)口面積 0.182m2 ,23 個(gè)風(fēng)口送風(fēng) (9# 風(fēng)口捅不開堵泥)。噸鐵剩余 CaO 為 Y,見下式 (1) :16~20 kg/t·Fe,蛇紋石19 kg/t·Fe,布料矩陣 O礦:35.5/3 33/3 30.5/2;C焦 : 36/3 33.5/2 31/2 28/2 24/2 20/1, 綜合角差3.23。
Y= [ZSiO2%*(ZR2-R2 )*Z 批-TSiO2% (R2-TR2 )*T 批- PSiO2% (R2-PR2 )*P 批-ASiO2% (AR2-R2 )*A 批] / T 理 (1)
上式中,Y 為噸鐵剩余 CaO,kg/t·Fe;ZSiO2%、TSiO2%、PSiO2%、ASiO2%分別為燒結(jié)、球團(tuán)、塊礦、蛇紋石 SiO2 百分含量,%;ZR2、TR2、PR2、SR2 分別為燒結(jié)、球團(tuán)、塊礦、蛇紋石堿度;Z 批、T 批、P 批、S 批為每批料對(duì)應(yīng)的重量,kg;R2 為高爐渣理論堿度,取值為 1.2;T 理為每批料理論鐵量,kg。
2.3 2# 高爐休風(fēng)前調(diào)節(jié)
根據(jù)產(chǎn)能調(diào)整 5 月 3 日~4 日高爐全風(fēng)生產(chǎn),風(fēng)壓 400±5 kPa,3 日產(chǎn)鐵 4 194 t。礦批重 38 t,根據(jù)爐溫、鐵水物理熱調(diào)節(jié)煤比。休風(fēng)前全風(fēng)口送風(fēng),風(fēng)口面積 0.199 m2 。噸鐵剩余 CaO 配入 22 kg/ t·Fe,蛇紋石 18 kg/t·Fe,布料矩陣 O 礦:36/3 34/ 3 32/2 30/2;C 焦:35.5/2 33.5/2 31.5/2 28.5/2 20/216/2,綜合角差 5.9。
2.4 原燃料條件
休風(fēng)前一天 3# 倉打入錳礦 35 t,空出雜礦 B 倉 (備打螢石)。5 月 3 日金桃園焦炭用空,理化指標(biāo)低劣的山焦中硫焦炭停用,使用指標(biāo)較好的焦炭、山焦一級(jí)焦炭,見表 3。休風(fēng)前一天維持穩(wěn)定的熟料率,要求燒結(jié)礦轉(zhuǎn)鼓大于 78%,還原粉化率 RDI+3.15 大于 65%,入爐粒級(jí) 5~10 mm 不大于 20%,嚴(yán)禁開機(jī)料、生料入爐[2]。高爐指定倉位精準(zhǔn)送料,杜絕混料,錯(cuò)料。休、復(fù)風(fēng)料時(shí)停用塊礦、焦丁入爐。
3 休風(fēng)階段采取措施
3.1 焦炭負(fù)荷、噴煤比調(diào)節(jié)
休風(fēng)前 11 h 調(diào)輕焦炭負(fù)荷,按 噴煤比 120kg/t·Fe 操作,爐料結(jié)構(gòu)噸鐵剩余 CaO 調(diào)低至 12~16 kg/t·Fe,當(dāng)班高爐工長(zhǎng)要按煤粉熱滯后冶煉周期與爐溫情況及時(shí)調(diào)節(jié)噴煤量。休風(fēng)前約 5.5 h 調(diào)停噴煤負(fù)荷,同時(shí)停用塊礦、焦丁,減少粉末入爐,提高爐料透氣性。噸鐵剩余 CaO 調(diào)低至10~13 kg/t·Fe。停煤負(fù)荷后累計(jì)下料約 900 m3,高爐停煤,減富氧量到 1 500~2 000 m3 /h 至休風(fēng)。
3.2 保持爐況順行,適當(dāng)提高爐溫降低爐渣二元堿度
保持爐況穩(wěn)定順行,風(fēng)壓風(fēng)量相適應(yīng),適宜爐料透氣性與壓差值,高爐根據(jù)實(shí)際情況適當(dāng)照顧邊沿氣流,以爐況順行為原則。如遇爐溫偏低[Si%] <0.40,發(fā)生低料線、塌料時(shí)應(yīng)酌情補(bǔ)焦。
5 月 4 日夜班 [Si%] 控制在 0.40%~0.70%,爐渣堿度按 [S%] 控制 0.025%~0.050%,當(dāng) [Si%]、[S%] 超出控制范圍時(shí)要及時(shí)調(diào)劑,必須杜絕低爐溫高堿渣休風(fēng)[3-4]。休風(fēng)最后一次鐵要大噴吹出凈渣鐵堵口,適當(dāng)控制打泥量,防止復(fù)風(fēng)出鐵鐵口過深。
3.3 休風(fēng)料
休風(fēng)前 5 h 開始上休風(fēng)料,見表 4,具體根據(jù)實(shí)際情況確定上休風(fēng)料時(shí)間,以休風(fēng)焦應(yīng)到達(dá)爐腹 2/3 處為佳 (1 040 m3)。嚴(yán)格控制好料批,必要時(shí)減風(fēng),防止料跑過頭。根據(jù)休風(fēng)堵口時(shí)間、料線情況,及時(shí)上完休風(fēng)料。結(jié)合出凈渣鐵情況,提前控制上料空料,做到空料與出凈渣鐵兩不誤。
高爐放風(fēng)之前,要特別關(guān)注維持爐頂溫度在 280~350 ℃,空料罐后料面有煤氣火逸出,再進(jìn)行放風(fēng)操作,確保爐頂點(diǎn)火安全。休風(fēng)前按料線 2.5 m 控制,休風(fēng)后料線在 3 m 左右。
3.4 休風(fēng)后操作
值班工長(zhǎng)按照技術(shù)操作規(guī)程進(jìn)行休風(fēng)操作。休風(fēng)點(diǎn)火完畢,料面煤氣火勢(shì)穩(wěn)定后,爐頂 8 根打水槍前截止閥關(guān)閉。休風(fēng)爐頂料面點(diǎn)著火,打開直吹管后端大蓋,用有水泥堵 24 個(gè)風(fēng)口。堵泥前應(yīng)認(rèn)真檢查風(fēng)口各套及冷卻壁是否漏水,確認(rèn)富氧系統(tǒng)安全操作完成后高爐工長(zhǎng)通知風(fēng)機(jī)房停機(jī)。爐前卸下全部吹管,小套堵有水炮泥,風(fēng)口中套位置填實(shí)黃沙、密封好[5]。高爐工長(zhǎng)休風(fēng)后勤看爐頂溫度和爐頂料面火焰是否有異常,發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。休風(fēng)后爐底水冷適當(dāng)關(guān)小至 250~300t/h,應(yīng)經(jīng)常有人檢查,冷卻壁軟水量休風(fēng) 1h 后通知運(yùn)轉(zhuǎn)作業(yè)區(qū)水泵房降水 500 t/h (2 500 t/h 減至2 000 t/h),過 2 h 后再降 300 t/h (2 000 t/h 減至1 700 t/h)[6]。2# 高爐將 12# 、16# 、20# 、21# 、22# 、23# ,6 個(gè)風(fēng)口調(diào)換為長(zhǎng) φ100×540,斜 6°,調(diào)換前12# 、16# 風(fēng)口 φ110 mm,20# 、21# 、22# 、23# 風(fēng)口φ105 mm,適當(dāng)縮小風(fēng)口面積至 0.193 m3 。1# 高爐更換 8# 小套 φ110 mm 改為 φ105 mm。為復(fù)風(fēng)后長(zhǎng)期慢風(fēng)控產(chǎn)做好準(zhǔn)備。
4 復(fù)風(fēng)階段
4.1 復(fù)風(fēng)前準(zhǔn)備
嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)風(fēng)前確認(rèn)制度,高爐密切關(guān)注檢修進(jìn)度,核對(duì)完布料角度和探尺,上料提前試車,沖渣水試水,試出鐵場(chǎng)除塵、礦槽除塵。提前 1 h啟好風(fēng)機(jī),將風(fēng)量送至放風(fēng)閥。將送風(fēng)風(fēng)口捅干凈,關(guān)人孔送氮?dú)狻?fù)風(fēng)前軟水壓提高到 0.56MPa 左右,冷卻壁軟水量 2 000~2 200 t/h,并相應(yīng)開大爐底水冷及爐喉鋼磚冷卻水,復(fù)風(fēng)后隨著風(fēng)量加大,應(yīng)適當(dāng)提高軟水量至休風(fēng)前用量。爐前做好出鐵的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作,復(fù)風(fēng)后當(dāng)鐵量 40~50 t 時(shí)開始出第一爐鐵。開口后烘烤泥炮,使無水炮泥軟化。出鐵用儲(chǔ)鐵式鐵溝,前幾爐鐵用單鐵儲(chǔ)鐵溝,送風(fēng)前鐵水罐配到位。
4.2 1# 爐復(fù)風(fēng)及恢復(fù)爐況操作
5 月 5 日 5:53 復(fù)風(fēng)。復(fù)風(fēng)初期使用 18 個(gè)風(fēng)口送風(fēng),堵 6 個(gè)風(fēng)口 (4# 、6# 、9# 、15# 、18# 、21# )。
送風(fēng)風(fēng)口面積為 0.147 m2,高爐復(fù)風(fēng)風(fēng)壓定 100 kPa,透氣性好,逐步加風(fēng)壓,6:45 加風(fēng)壓到 240kPa,風(fēng)量 1 500 m3 /min,探尺開始滑動(dòng),8:10 高爐塌料 3.83 m 之后走料順暢。復(fù)風(fēng)后 5 h 風(fēng)壓加到 300 kPa。爐況恢復(fù)順利,逐步擴(kuò)料批,加重焦炭負(fù)荷,提堿度,5 日平均 [Si%] 0.63,鐵水物理熱 1 483 ℃。把物理熱作為調(diào)節(jié)爐溫的重要手段低于 1 480 ℃及時(shí)加凈焦,提爐溫等操作措施。
21:54 西邊鐵口出鐵,22:10 停錳礦。5 月 6 日 8#小套漏水控不住鐵后休風(fēng)更換。復(fù)風(fēng)后按原計(jì)劃控產(chǎn)能 2 600~2 800 t/d 生產(chǎn),堵 4# 、8# 、18# 、21#風(fēng)口,風(fēng)口面積 0.164 m2。復(fù)風(fēng)后隨著爐況恢復(fù)及慢風(fēng)條件逐調(diào)整布料矩陣,如表 5,確保相對(duì)穩(wěn)定的兩道氣流。保持穩(wěn)定的邊緣氣流和充沛的中心氣流,才能保證爐況穩(wěn)定順行,爐缸工作均勻活躍。
自 5 月 15 日煉鋼 120 t 轉(zhuǎn)爐開始生產(chǎn),兩座高爐鐵水產(chǎn)量釋放至 8 000~8 500 t,如表 6 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),至 5 月 18 日 16:30 分開 22# 風(fēng)口,1#高爐 24 個(gè)風(fēng)口全開,高爐逐步提高冶強(qiáng),加風(fēng)量至 2 800 m3 /min,熱風(fēng) 壓力 410 kPa,富氧量 9000 m3 /h。日產(chǎn)量逐步攀升達(dá)到 4 000 t/d。消耗大幅減低,日均燃料比達(dá) 515 kg/t·Fe。高爐爐況穩(wěn)定順行,實(shí)現(xiàn)了爐況穩(wěn)定及快速達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。
4.3 2# 爐復(fù)風(fēng)及恢復(fù)爐況操作
1# 爐復(fù)風(fēng)爐況轉(zhuǎn)順后 2# 爐于 5 月 5 日 15:12復(fù)風(fēng)。復(fù)風(fēng)初期使用 18 個(gè)風(fēng)口送風(fēng),堵 3# 、6# 、9# 、15# 、18# 、22# 6 個(gè)風(fēng)口[ 7]。送風(fēng)風(fēng)口面積為0.141 m2 ,高爐剛復(fù)風(fēng)引煤氣,發(fā)現(xiàn)高壓閥組四個(gè)調(diào)節(jié)閥全開 100%狀態(tài)下,煤氣壓力不受控制,煤氣壓力上升至 120 kPa,判斷煤氣沒有出路,立即大量減風(fēng)壓至 60 kPa,打開放風(fēng)閥放風(fēng),打開高爐爐頂放散閥切瓦、休風(fēng)操作。15:37~15:45 休風(fēng)8 min 處理,將高壓閥組煤氣總管蝶閥打開,高爐再次復(fù)風(fēng),高爐復(fù)風(fēng)風(fēng)壓定 100 kPa,透氣性好,逐步加風(fēng)壓,15:53 風(fēng)壓加到 180 kPa,16:28 探尺開始滑動(dòng),16:35 風(fēng)壓加到 265 kPa,風(fēng)量 1 650m3 /min,17:11 開西鐵口出鐵,鐵水物理熱較差1 369℃,19:00~20:00 期間集中加焦 23.2 t,蛇紋石 4 t。綜合因素考慮,長(zhǎng)期休風(fēng)爐缸熱量損失較多,補(bǔ)熱應(yīng)適當(dāng)多加些焦炭,這樣可以為爐缸提供足夠的熱量,有利于爐況的快速恢復(fù)[ 8]。17# 、23# 小套漏水,控不住,鐵后 21:08~21:57 休風(fēng) 49min 更換。復(fù)風(fēng)后風(fēng)壓加至 230 kPa,探尺開始滑動(dòng),爐況順行,探尺走料順暢。5 月 6 日 0:45 風(fēng)壓加至 290 kPa,風(fēng)量 1 797 m3 /min,鐵水熱量偏低,出現(xiàn) 3 次塌料、偏料。第Ⅲ組休風(fēng)料焦炭到達(dá)后料線才逐漸穩(wěn)定。視爐況恢復(fù),逐步擴(kuò)料批,加重焦炭負(fù)荷,提堿度。根據(jù)爐溫爐況逐步恢復(fù)各操作制度。5 月 6 日 8:18 后鐵水溫度逐漸上升至 1 483 ℃。風(fēng)壓加至 310 kPa,風(fēng)量 1 950 m3 /min 左右。13:28 東鐵口出鐵,13:40 停錳礦[9]。5月 7 日休風(fēng)更換 7# 燒漏小套,堵 3# 、7# 、18# 、22#風(fēng)口,送風(fēng)風(fēng)口面積 0.160 m2 。按計(jì)劃至 5 月 14日控產(chǎn) 2 600~2 800 t/d。復(fù)風(fēng)后隨著爐況恢復(fù)逐調(diào)整布料矩陣,如表 5,煉鐵俗語有無邊不順無心不穩(wěn)之說,要保證長(zhǎng)期穩(wěn)定的爐況,需要有相對(duì)穩(wěn)定的邊緣氣流和充沛的中心氣流。考慮原燃料質(zhì)量,采用中心加焦,開放中心適當(dāng)照顧邊緣的布料矩陣。
5 月 15 日煉鋼 120 t 轉(zhuǎn)爐開始生產(chǎn),如表 7 經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo),轉(zhuǎn)爐產(chǎn)能釋放出來后,高爐快速做出應(yīng)對(duì),至 5 月 16 日 13:00 7# 風(fēng)口打開,24 個(gè)風(fēng)口全開,高爐逐步加風(fēng)量至 2 800 m3 /min,熱風(fēng)壓力 410 kPa,富氧量 9 000 m3 /h。日產(chǎn)量逐步攀升,扣除休風(fēng)影響達(dá)到 4 000 t/d,爐況保持穩(wěn)定順行,指標(biāo)整體穩(wěn)定略向好發(fā)展,消耗大幅減低,日均燃料比達(dá) 517 kg/t·Fe。
5 效 果
休風(fēng)前高爐爐況順行,無塌料、懸料、管道氣流。調(diào)低噸鐵剩余氧化鈣,降低高爐渣堿度,提高美鋁比大于 0.58,1# 爐、2# 爐,休風(fēng)前鐵水中平均硅 0.5%、平均硫含量大于 0.020%,鐵水溫度大于 1 485 ℃,充沛的渣鐵熱量及良好的渣鐵流動(dòng)性,為休復(fù)風(fēng)爐況順行做準(zhǔn)備。制定合理的休復(fù)風(fēng)方案并嚴(yán)格執(zhí)行,1# 爐、2# 爐休風(fēng)焦均到達(dá)爐腹 2/3 處 (1 040 m3 )。出凈渣鐵,休風(fēng)后及時(shí)對(duì)風(fēng)口做好密封,逐步降低軟水流量和風(fēng)口各套水量,減少熱損失,利于高爐悶爐保溫。合理安排1# 、2# 高爐休復(fù)風(fēng)時(shí)間節(jié)點(diǎn),1# 爐復(fù)風(fēng)后 5 h 風(fēng)壓加到 300 kPa,爐況恢復(fù)順利,達(dá)到下階段控產(chǎn)要求風(fēng)壓。煉鐵廠做好資源優(yōu)化,集中精力恢復(fù) 2#爐生產(chǎn)。由于連續(xù) 2 次休風(fēng)、塌料等,鐵水物理熱不足,2# 爐復(fù)風(fēng)后 15 h 爐況轉(zhuǎn)順,并達(dá)到下階段控產(chǎn)要求指標(biāo)。后續(xù)慢風(fēng)生產(chǎn)階段,兩座高爐都出現(xiàn)風(fēng)口燒漏情況,對(duì)漏水風(fēng)口不能控住要及時(shí)鐵后休風(fēng)更換。轉(zhuǎn)爐檢修完成,開始生產(chǎn)兩座高爐逐開風(fēng)口,恢復(fù)操作制度,3 d 內(nèi)恢復(fù)至檢修前水平,實(shí)現(xiàn)爐況穩(wěn)定及快速達(dá)產(chǎn)目標(biāo)。
6 結(jié) 語
1) 煉鐵廠根據(jù)產(chǎn)能及檢修項(xiàng)目進(jìn)度,合理安排休復(fù)風(fēng)時(shí)間點(diǎn),1# 爐遲休風(fēng)先復(fù)風(fēng),相對(duì)休復(fù)風(fēng)時(shí)間短,有利于爐況快速恢復(fù),可以靈活安排下步工作計(jì)劃。爐況總體恢復(fù)較為順暢,復(fù)風(fēng)后,操作爐子以穩(wěn)定順行為主,探尺走尺較早,對(duì)爐況恢復(fù)有利;
2) 高爐長(zhǎng)期休風(fēng),加足焦炭,改善渣鐵流動(dòng)性,增用錳礦、提蛇紋石、降低堿度。鎂鋁比0.55~0.65,渣堿 1.15~1.20,鐵水物理熱≥1 480℃,休風(fēng)前確保渣鐵出盡;
3) 2# 爐休風(fēng)前鐵口工作狀態(tài)差,鐵口頻繁卡焦致渣鐵未凈,休風(fēng)后出現(xiàn) 7 個(gè)風(fēng)口灌渣。復(fù)風(fēng)后連續(xù)兩次休風(fēng),爐缸熱制度被破壞,鐵水熱量不足。把鐵水物理熱作為高爐冷熱的一個(gè)重要參數(shù),爐況失常、物理熱不足及時(shí)補(bǔ)加凈焦。保持爐缸熱制度穩(wěn)定,防止?fàn)t缸熱制度失常,爐子向涼,增加爐子恢復(fù)時(shí)間。
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