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梅鋼4號(hào)高爐停爐投產(chǎn)后熱制度控制操作實(shí)踐

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2025-03-05  作者:張應(yīng)要  瀏覽次數(shù):2903
 
關(guān)鍵詞: 高爐;開爐;爐溫;操作
核心提示:摘 要:梅鋼4號(hào)高爐于2020年11月29日6:43停爐,主要進(jìn)行高爐爐缸澆注工作,于2021年1月7日11:18點(diǎn)火開爐送風(fēng),歷時(shí)40天。各段開爐料按照體積理論計(jì)算量裝入,開爐后通過逐步加風(fēng)及提高礦焦比,穩(wěn)步降低生鐵含硅量,開爐后第三天鐵水硅降到0.8%以下,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。通過精細(xì)化操作,使高爐各項(xiàng)操作參數(shù)相匹配,保證4號(hào)高爐投產(chǎn)后熱制度達(dá)到預(yù)期控制目標(biāo),并為高爐爐況恢復(fù)提供了保障。 關(guān)鍵詞:高爐;開爐;爐溫;操作
 梅鋼4號(hào)高爐停爐投產(chǎn)后熱制度控制操作實(shí)踐

張應(yīng)要

(上海梅山鋼鐵股份有限公司煉鐵廠)

摘  要:梅鋼4號(hào)高爐于2020年11月29日6:43停爐,主要進(jìn)行高爐爐缸澆注工作,于2021年1月7日11:18點(diǎn)火開爐送風(fēng),歷時(shí)40天。各段開爐料按照體積理論計(jì)算量裝入,開爐后通過逐步加風(fēng)及提高礦焦比,穩(wěn)步降低生鐵含硅量,開爐后第三天鐵水硅降到0.8%以下,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。通過精細(xì)化操作,使高爐各項(xiàng)操作參數(shù)相匹配,保證4號(hào)高爐投產(chǎn)后熱制度達(dá)到預(yù)期控制目標(biāo),并為高爐爐況恢復(fù)提供了保障。

關(guān)鍵詞:高爐;開爐;爐溫;操作

1  開爐料

4號(hào)高爐開爐料結(jié)構(gòu)為混合礦(燒結(jié)95%+5%球團(tuán)),配加錳礦及熔劑調(diào)整爐渣成分,要求燒結(jié)開爐料為四號(hào)高爐單獨(dú)準(zhǔn)備一個(gè)料條,降低燒結(jié)礦Al2O3含量1.65%以下。本次開爐料柱共分8段料。開爐料各段按理論料線裝入,如果實(shí)際裝料達(dá)不到指定料線應(yīng)繼續(xù)裝該負(fù)荷料至理論料線。開爐料配料原則如下:爐缸填充枕木,風(fēng)口以上至爐腹凈焦,爐腰至爐身下部為空焦,負(fù)荷料按固定焦批28t,爐腰焦層厚度340mm,礦批由6t逐步擴(kuò)至50t,爐喉處焦批減至22t,O/C逐步增加至2.32,正常料堿度控制在1.05,MgO/Al2O3大于0.9。開爐料焦比3200kg/t,目標(biāo)硅4.00%,正常料焦比679kg/t。

2  風(fēng)量氧量的增加

圖片1 

圖片2 

圖片3 

送風(fēng)后12h,送風(fēng)比達(dá)到1.0,24h達(dá)到4000m³/min,48h加至5200m³/min。10日19:00后風(fēng)量達(dá)到5650m³/min,焦炭負(fù)荷3.70,高爐開始使用富氧,用量3000m³/h。隨著風(fēng)量的增加燃燒焦炭加快、風(fēng)溫逐步提高帶入爐缸的熱量增加,到1月9日開爐后的第四爐鐵鐵水溫度已經(jīng)達(dá)到1500℃以上,9日每爐鐵水溫度最高值都1511℃以上,鐵水溫度充沛為風(fēng)量的增加及鐵水降硅工作創(chuàng)造了條件。

3  提礦焦比降硅

開爐正常出鐵后,通過逐步加風(fēng)及提高礦焦比,穩(wěn)步降低生鐵含硅量,開爐后第三天鐵水硅降到0.8%以下,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。開爐后初始O/C為2.32。送風(fēng)后O/C平緩增加,礦焦比與風(fēng)量水平相適應(yīng),爐況順行良好,前期基本按0.1/6h幅度增加焦炭負(fù)荷,后期按0.1/8h幅度增加。9日第61批料11:10焦炭負(fù)荷提高到2.95,此時(shí)鐵水溫度測(cè)量1512℃,鐵水含硅量降至2.08%,鐵水含硫量0.028%。負(fù)荷提高到3.30時(shí),做好噴煤準(zhǔn)備。根據(jù)爐況和爐溫水平加礦焦比,力爭(zhēng)48h后考慮噴煤。9日第71批料13:10高爐風(fēng)量5350m³/min,鐵水溫度測(cè)量1521℃,鐵水含硅量1.40%,鐵水含硫量0.048%,爐渣二元堿度0.91、Al2O3含量7.73%、MgO/Al2O3值0.642,爐況順行,爐溫充沛,渣鐵成分合適、流動(dòng)性良好。綜合分析爐況各方面因素后,結(jié)束全焦冶煉,焦炭負(fù)荷2.95提至3.30。17:12 B系列送煤,20:00 A系列噴煤。負(fù)荷料一個(gè)冶煉周期后爐溫充沛,鐵水溫度爐均值1501℃,鐵水含硅量降至0.78%。12日焦炭負(fù)荷加至4.00,鐵水溫度天均值1504℃,鐵水硅全天均值0.44%。由于高爐爐缸為澆注料澆注爐缸,為保護(hù)爐缸,鐵水硅含量不宜控制過低,開爐第一個(gè)月鐵水硅要控制在0.50%左右,鐵水硅已降至控制要求。開爐后第三天鐵水硅降到0.8%以下,開爐第6天鐵水硅0.50%左右,已降至階段控制要求,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。前期加負(fù)荷節(jié)奏控制較好,后期退出全焦冶煉時(shí)機(jī)合適,爐溫充沛合適,鐵水逐步降硅,節(jié)奏控制較好,保證了爐況的穩(wěn)定順行及開爐工作的順利。

圖片4 

4  精細(xì)化操作

4.1  操業(yè)參數(shù)匹配

圖片5 

圖片6 

鐵水降硅的順利進(jìn)行除風(fēng)量氧量及焦炭負(fù)荷的增加貢獻(xiàn)外,各項(xiàng)參數(shù)的匹配及精細(xì)化操作也起著決定性的作用。開爐后由于風(fēng)量較低不能將熱風(fēng)爐熱量及時(shí)帶出以及煤氣不足熱風(fēng)爐燒爐不佳,初始風(fēng)溫444℃,隨著風(fēng)量的增加第二個(gè)小時(shí)用至676℃。風(fēng)量、焦炭負(fù)荷的逐步增加結(jié)合理論燃燒溫度調(diào)節(jié)風(fēng)溫、濕分等參數(shù),控制理論燃燒溫度2100-2300℃。7日21:00風(fēng)溫逐步用至900℃,平均每小時(shí)增加28℃。全焦冶煉期間風(fēng)溫最高用至1050℃。10日11:00焦炭負(fù)荷3.60,結(jié)合爐溫水平風(fēng)溫逐步用至1130℃。開爐3小時(shí)后,煤氣分析O2≤0.5%連續(xù)兩次且爐內(nèi)料線走動(dòng)后,做爆發(fā)試驗(yàn)合格,高爐14:34引煤氣。16:00后高爐使用加濕18g/m³。全焦冶煉期間濕分使用較高,最高用至35g/m3。退出全焦開始噴煤后逐步減少濕分用量,濕分26-32g/m³,隨著負(fù)荷的增加,逐步減少濕分使用量,控制理論燃燒溫度2150-2250℃。風(fēng)溫、濕份結(jié)合風(fēng)量水平、爐溫、焦炭負(fù)荷和理論燃燒溫度進(jìn)行調(diào)整。礦批要與風(fēng)量、焦炭負(fù)荷的相適應(yīng),控制料速5.5-6批/小時(shí),穩(wěn)定煤氣流分布。各項(xiàng)操作參數(shù)匹配合適,穩(wěn)定熱制度,穩(wěn)定爐況。

4.2  統(tǒng)一操業(yè)方針

開爐恢復(fù)期間每天召開操業(yè)會(huì),制定操業(yè)方針,各班統(tǒng)一操作思路。通過校正焦比控制爐溫,每小時(shí)核算校正焦比,控制校正焦比的穩(wěn)定,結(jié)合爐溫通過操業(yè)會(huì)修訂校正焦比及其他操業(yè)參數(shù)。通過精細(xì)化操作,高爐各項(xiàng)操作參數(shù)相匹配,為4號(hào)高爐大修投產(chǎn)后熱制度按照預(yù)期目標(biāo)控制提供了保障,也為高爐爐況恢復(fù)提供了保障。

圖片7 

5  小結(jié)

(1)各段開爐料按照體積理論計(jì)算量裝入,逐步增加礦焦比。開爐后首爐鐵于8日8:29打開1#鐵口,鐵水溫度1442℃,硅含量3.87%,第二爐鐵鐵水溫度達(dá)到1480℃,硅含量4.13%,爐溫較好,符合預(yù)期目標(biāo)。(2)開爐后出鐵正常,一方面通過逐步加風(fēng),另一方面主要通過提高礦焦比,在保證充足的鐵水溫度(PT>1500℃)的前提下適度降低生鐵含硅量,開爐后第三天鐵水硅降到0.8%以下,開爐第6天鐵水硅已降至階段控制要求,達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。前期加負(fù)荷節(jié)奏控制較好,后期退出全焦冶煉時(shí)機(jī)合適,爐溫充沛合適,鐵水逐步降硅,節(jié)奏控制較好,保證了爐況的穩(wěn)定順行及開爐工作的順利。(3)風(fēng)溫、濕份、礦批與風(fēng)量水平、爐溫、焦炭負(fù)荷和理論燃燒溫度相匹配,穩(wěn)定煤氣流分布。精細(xì)化操作,通過校正焦比控制爐溫,通過操業(yè)會(huì)修訂校正焦比及其他操業(yè)參數(shù)。高爐各項(xiàng)操作參數(shù)相匹配,為四號(hào)高爐大修投產(chǎn)后熱制度按照預(yù)期目標(biāo)控制提供了保障,也為高爐的穩(wěn)定恢復(fù)提供了保障。

6   參考文獻(xiàn)

[1] 常李, 呂昌賀. 沙鋼2號(hào)2680m³高爐中修快速恢復(fù)實(shí)踐[J]. 煉鐵交流, 2020,5: 35-39.

[2] 周傳典. 高爐煉鐵生產(chǎn)技術(shù)手冊(cè)[M]. 北京: 冶金工業(yè)出版社, 2002.

 

 
 
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