長鋼七號轉爐大修結束順利開產
截至23日13時已連續冶煉85爐合格鋼水
9月21日13時30分,歷時19天5個半小時大修的7號轉爐安全順利開產,在主節點外另加16個小時檢修項目的基礎上,大修仍比計劃提前兩個半小時。截至23日13時,已連續冶煉85爐合格鋼水,為公司鐵鋼平衡、降本增效打好了基礎。
7號轉爐于9月2日8時開始停爐大修。本著“安全為先、質量第一”的原則,公司各相關單位密切配合、協同作戰,提前兩個半小時完成爐襯、煙道、水冷爐口等93個轉爐項目和59個連鑄機、行車等同步檢修項目,以及13個臨時項目,項目完成率100%,返工率為零。
7號轉爐處于正常生產的6號、8號爐之間,上下左右交叉作業頻繁,為確保大修工作安全進行,本次大修首次推行安全檢修三級管理模式:即以安全部門監督、專業科室專業管控、屬地車間具體負責,形成全封閉式安全管控網絡;嚴格執行安全“四條禁令”,煉鋼廠、各施工方安全員齊上陣,對各區域每個項目進行安全監控、安全巡查,做到檢查不留死角、處罰不留情面、整改不留尾巴;同時,施工單位每班都要對自己的作業人員進行安全交底,明確本班施工項目、危險因素和安全措施,檢查上崗檢修人員的勞動保護用品穿戴是否齊全、工器具的安全性能等;另外,對檢修現場做到邊檢修邊清理,為大修安全提供了保障。
大修同時遵循“標準高、要求嚴、執行力強”的原則,層層把控質量,人人重視質量,對專業技術人員實行“一責到底”,從前期方案制定、材料備件準備、過程質量把控、檢修質量驗收,均由項目負責人負責到底。大修過程實行提前預防、過程把控,防止事后“補漏”。針對事先沒有想到而在大修過程中遇到的難題,隨時組織技術專家、技術員和操作人員召開大修技術專題會研究,及時在現場解決問題。質量驗收改變以往傳統的做法,每完成一個項目便進行驗收,合格后方可進行下一個項目的施工,保證了大修高質量完成。