為提高煉鋼副槍使用性能,減少副槍探頭消耗,今年以來,重鋼一煉鋼廠煉鋼作業區積極開展“提高煉鋼副槍使用成功率”攻關活動,1~9月份,煉鋼副槍探頭消耗較去年同期降低了0.14支/爐,節約成本約29萬元。
在攻關過程中,該作業區通過采取聲納化渣系統工藝,保證爐內化渣良好,確保副槍探頭測量穩定性;通過優化自動煉鋼模型,調整靜態冷料配比參數,合理加入各類輔料用量,解決溫度低對副槍測量產生的影響。
同時,該作業區參照副槍測量液面數據和測零位數據,及時合理調整副槍液面設定值,保證副槍準確測量爐內碳溫情況,降低副槍故障率;開展技能培訓,提升職工操作水平,使職工在生產過程中準確掌控副槍測量最佳生產條件,做到標準化操作;加強副槍入廠質量檢查及庫存保管,根據副槍探頭結構及制作材料,將原來垂直放置的堆碼方式改為橫向堆碼,解決探頭受潮變形的問題;對探頭消耗進行精細化管理,建立《副槍探頭使用臺賬》,對使用情況進行詳細記錄、分析,減少探頭消耗。自攻關活動開展以來,煉鋼副槍故障率由原來6.07%降低到1.39%。