昆鋼股份紅鋼公司嚴控煉鋼工序成本,2月份噸鋼工序成本與去年同期相比降低30元以上,創造了歷史最好水平,各項經濟指標不斷有新突破。
紅鋼公司層層分解降本增效各項指標,落實責任到崗到人,落實降本增效措施。以問題為導向組織專題研究,制訂以煉鋼工序成本最低,推進工序成本降低的實施方案,全力組織煉鋼工序降本生產。
在生產中,他們以轉爐生產為重點,克服鐵水供應不足等困難,積極優化爐料結構,開展節鐵增鋼,通過加大冷料,合理控制鐵水用量,不斷增加鋼產量,實現鋼鐵料消耗較計劃指標降低8.77元/噸。為了進一步提升操作水平,他們在武鋼專家組和技術中心指導下,積極推行煉鋼標準化操作,生產中不斷加強鋼種工藝監督、管理和關鍵工序抽查力度,全面貫徹落實過程控制管理,規范冶煉操作,降低轉爐出鋼溫度,轉爐一倒出鋼率提高到65%。通過實施“留渣+雙渣的少渣量操作模式”,優化造渣制度、實施少渣量操作煉鋼,造渣料成本較計劃降低1.53元/噸。
與此同時,他們還在能源介質消耗方面狠抓細節,嚴抓跑冒滴漏管理,嚴格控制風、水、電的消耗,強化煤氣、蒸汽回收,完成了噸鋼煤氣回收111.3m3、噸鋼蒸汽回收113.6m3計劃任務。
紅鋼公司層層分解降本增效各項指標,落實責任到崗到人,落實降本增效措施。以問題為導向組織專題研究,制訂以煉鋼工序成本最低,推進工序成本降低的實施方案,全力組織煉鋼工序降本生產。
在生產中,他們以轉爐生產為重點,克服鐵水供應不足等困難,積極優化爐料結構,開展節鐵增鋼,通過加大冷料,合理控制鐵水用量,不斷增加鋼產量,實現鋼鐵料消耗較計劃指標降低8.77元/噸。為了進一步提升操作水平,他們在武鋼專家組和技術中心指導下,積極推行煉鋼標準化操作,生產中不斷加強鋼種工藝監督、管理和關鍵工序抽查力度,全面貫徹落實過程控制管理,規范冶煉操作,降低轉爐出鋼溫度,轉爐一倒出鋼率提高到65%。通過實施“留渣+雙渣的少渣量操作模式”,優化造渣制度、實施少渣量操作煉鋼,造渣料成本較計劃降低1.53元/噸。
與此同時,他們還在能源介質消耗方面狠抓細節,嚴抓跑冒滴漏管理,嚴格控制風、水、電的消耗,強化煤氣、蒸汽回收,完成了噸鋼煤氣回收111.3m3、噸鋼蒸汽回收113.6m3計劃任務。