今年以來(lái),河北鋼鐵舞鋼煉鐵廠積極拓寬降本思路,在原料結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化的基礎(chǔ)上,將煉鐵、煉鋼除塵灰回收再利用作為突破口,克服使用除塵灰對(duì)工序生產(chǎn)中的重重困難,成功實(shí)現(xiàn)了資源循環(huán)利用,又降低了生產(chǎn)成本。僅三季度7、8兩個(gè)月就配吃除塵灰21940余噸,累計(jì)節(jié)約生產(chǎn)成本1100余萬(wàn)元。
在不斷優(yōu)化原料配料結(jié)構(gòu)的基礎(chǔ)上,該廠把鋼渣、除塵灰等含鐵雜料代替高價(jià)礦粉進(jìn)行生產(chǎn)的科研攻關(guān)工作列為全廠日常生產(chǎn)工作重點(diǎn)。由廠領(lǐng)導(dǎo)牽頭,成立科研攻關(guān)小組,對(duì)除塵灰的使用開(kāi)展技術(shù)攻關(guān)。首先,為降低除塵灰在燒結(jié)礦生產(chǎn)過(guò)程中的不利影響,該廠從優(yōu)化混勻料結(jié)構(gòu)入手。在生產(chǎn)過(guò)程中該廠技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),如果除塵灰在混勻料中配料不均勻,直接會(huì)造成燒結(jié)礦燒結(jié)不均勻,返礦率高等不利影響,給燒結(jié)工序的生產(chǎn)帶來(lái)很大困難。對(duì)此,為提高除塵灰在混勻料配制中的均勻性,該廠在原料場(chǎng)專(zhuān)門(mén)增加了一條上料皮帶,并加裝上料秤,明確除塵灰的配入量,提高混勻料的配料精度。其次,在燒結(jié)工序上,針對(duì)配入除塵灰后的混勻料特性,燒結(jié)車(chē)間技術(shù)人員從水分、堿度控制、布料厚度、燒結(jié)溫度等多方面提出具體要求,尋求最適宜的燒結(jié)條件,從而使成品礦滿足高爐生產(chǎn)要求。最后,在高爐操作上,生產(chǎn)人員針對(duì)燒結(jié)礦的特性,在爐況調(diào)劑上對(duì)生礦、球團(tuán)等原料的配比上也進(jìn)行調(diào)整,克服堿金屬富集、焦炭強(qiáng)度下降等不利條件,確保高爐生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
目前,該廠根據(jù)高爐爐況,除塵灰的月使用量保持在1萬(wàn)噸以上,不僅有效地降低了生產(chǎn)成本,同時(shí)也減少了金屬物對(duì)環(huán)境的污染。