京唐公司能環(huán)部強(qiáng)化設(shè)備基礎(chǔ)管理,在保障設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的同時(shí),強(qiáng)化油品材料消耗管理,節(jié)油效果顯著。
嚴(yán)格落實(shí)油品管理制度,著力推進(jìn)全優(yōu)潤滑管理模式,積極推進(jìn)液壓潤滑設(shè)備包機(jī)制、設(shè)備缺陷先期發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)等管理方法,通過實(shí)施油品國產(chǎn)化,油品再生利用,油品定期檢化驗(yàn),現(xiàn)場設(shè)備定期監(jiān)督、檢查、跟蹤、反饋動(dòng)態(tài)管理等多種手段,實(shí)現(xiàn)降低油品消耗與設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的良性循環(huán)。針對(duì)投產(chǎn)初期設(shè)備選用油品標(biāo)準(zhǔn)過高、存在油品功能過剩且運(yùn)行維護(hù)成本壓力逐步顯現(xiàn)的狀況,能環(huán)部通過對(duì)比國產(chǎn)油檢測數(shù)據(jù)與設(shè)備用油指標(biāo),發(fā)現(xiàn)其完全滿足設(shè)備要求,并采取單臺(tái)設(shè)備試運(yùn)行一年的穩(wěn)妥原則,經(jīng)過與換油前后設(shè)備軸瓦溫度、振動(dòng)、噪音等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測比較,然后再逐步推廣。通過此項(xiàng)舉措,節(jié)約油品費(fèi)用140余萬元。
設(shè)備工程處強(qiáng)化監(jiān)督管理職能,對(duì)各分廠液壓潤滑標(biāo)準(zhǔn)化站所、油品存放點(diǎn)進(jìn)行檢查,并第一時(shí)間在微信平臺(tái)上發(fā)布。他們對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題持續(xù)跟蹤反饋,按包機(jī)制進(jìn)行逐級(jí)考核,強(qiáng)化了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及職工的責(zé)任意識(shí),充分調(diào)動(dòng)了各分廠的積極性,標(biāo)準(zhǔn)化站機(jī)光馬達(dá)亮,跑冒滴漏得到有效治理。今年以來,他們共打造油站樣板間18個(gè),治理漏油354點(diǎn),推廣了13項(xiàng)漏油治理提案。
能環(huán)部還充分利用激勵(lì)機(jī)制,調(diào)動(dòng)全員發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的主動(dòng)性,把事故及安全隱患消滅在萌芽中。今年3月30日高爐休風(fēng),1號(hào)鼓風(fēng)機(jī)停機(jī)消缺處理跑冒滴漏、更換濾筒等,專業(yè)人員通過對(duì)調(diào)節(jié)缸的行程測量,及時(shí)發(fā)現(xiàn)油壓波動(dòng)現(xiàn)象,通過研討判斷可能是蓄能器壓力低導(dǎo)致油缸在運(yùn)行中出現(xiàn)油壓波動(dòng)。能環(huán)部組織維檢單位對(duì)1號(hào)高爐風(fēng)機(jī)蓄能器氮?dú)鈮毫M(jìn)行測試,檢查發(fā)現(xiàn)氮?dú)鈮毫Ρ纫?guī)定值低了近1.2兆帕。針對(duì)此情況,他們立即組織檢修人員對(duì)蓄能器進(jìn)行充氮,第一時(shí)間消除設(shè)備隱患,避免了非計(jì)劃停機(jī),為高爐風(fēng)機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
與此同時(shí),能環(huán)部還嚴(yán)格落實(shí)油品檢化驗(yàn)制度,每月對(duì)油品粘度、酸值、抗氧化性、油水分離性、清潔度等主要指標(biāo)進(jìn)行趨勢(shì)分析,預(yù)測油品指標(biāo)變化趨勢(shì),并有針對(duì)性地組織安排過濾、脫水等工作,延長了油品使用壽命。大型轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備高爐風(fēng)機(jī)、制氧、30萬電機(jī)組等運(yùn)行近六年,油品從未更換,按目前油品的指標(biāo)趨勢(shì)預(yù)測,仍可繼續(xù)使用。通過依靠科技手段檢測油品的理化性能,判定油品的劣化程度,不以所謂的“經(jīng)驗(yàn)”決定設(shè)備換油周期,避免了不必要浪費(fèi),油品使用周期大幅延長,節(jié)支效果明顯。
嚴(yán)格落實(shí)油品管理制度,著力推進(jìn)全優(yōu)潤滑管理模式,積極推進(jìn)液壓潤滑設(shè)備包機(jī)制、設(shè)備缺陷先期發(fā)現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)等管理方法,通過實(shí)施油品國產(chǎn)化,油品再生利用,油品定期檢化驗(yàn),現(xiàn)場設(shè)備定期監(jiān)督、檢查、跟蹤、反饋動(dòng)態(tài)管理等多種手段,實(shí)現(xiàn)降低油品消耗與設(shè)備穩(wěn)定運(yùn)行的良性循環(huán)。針對(duì)投產(chǎn)初期設(shè)備選用油品標(biāo)準(zhǔn)過高、存在油品功能過剩且運(yùn)行維護(hù)成本壓力逐步顯現(xiàn)的狀況,能環(huán)部通過對(duì)比國產(chǎn)油檢測數(shù)據(jù)與設(shè)備用油指標(biāo),發(fā)現(xiàn)其完全滿足設(shè)備要求,并采取單臺(tái)設(shè)備試運(yùn)行一年的穩(wěn)妥原則,經(jīng)過與換油前后設(shè)備軸瓦溫度、振動(dòng)、噪音等參數(shù)進(jìn)行監(jiān)測比較,然后再逐步推廣。通過此項(xiàng)舉措,節(jié)約油品費(fèi)用140余萬元。
設(shè)備工程處強(qiáng)化監(jiān)督管理職能,對(duì)各分廠液壓潤滑標(biāo)準(zhǔn)化站所、油品存放點(diǎn)進(jìn)行檢查,并第一時(shí)間在微信平臺(tái)上發(fā)布。他們對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題持續(xù)跟蹤反饋,按包機(jī)制進(jìn)行逐級(jí)考核,強(qiáng)化了各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及職工的責(zé)任意識(shí),充分調(diào)動(dòng)了各分廠的積極性,標(biāo)準(zhǔn)化站機(jī)光馬達(dá)亮,跑冒滴漏得到有效治理。今年以來,他們共打造油站樣板間18個(gè),治理漏油354點(diǎn),推廣了13項(xiàng)漏油治理提案。
能環(huán)部還充分利用激勵(lì)機(jī)制,調(diào)動(dòng)全員發(fā)現(xiàn)問題、解決問題的主動(dòng)性,把事故及安全隱患消滅在萌芽中。今年3月30日高爐休風(fēng),1號(hào)鼓風(fēng)機(jī)停機(jī)消缺處理跑冒滴漏、更換濾筒等,專業(yè)人員通過對(duì)調(diào)節(jié)缸的行程測量,及時(shí)發(fā)現(xiàn)油壓波動(dòng)現(xiàn)象,通過研討判斷可能是蓄能器壓力低導(dǎo)致油缸在運(yùn)行中出現(xiàn)油壓波動(dòng)。能環(huán)部組織維檢單位對(duì)1號(hào)高爐風(fēng)機(jī)蓄能器氮?dú)鈮毫M(jìn)行測試,檢查發(fā)現(xiàn)氮?dú)鈮毫Ρ纫?guī)定值低了近1.2兆帕。針對(duì)此情況,他們立即組織檢修人員對(duì)蓄能器進(jìn)行充氮,第一時(shí)間消除設(shè)備隱患,避免了非計(jì)劃停機(jī),為高爐風(fēng)機(jī)的穩(wěn)定運(yùn)行奠定了基礎(chǔ)。
與此同時(shí),能環(huán)部還嚴(yán)格落實(shí)油品檢化驗(yàn)制度,每月對(duì)油品粘度、酸值、抗氧化性、油水分離性、清潔度等主要指標(biāo)進(jìn)行趨勢(shì)分析,預(yù)測油品指標(biāo)變化趨勢(shì),并有針對(duì)性地組織安排過濾、脫水等工作,延長了油品使用壽命。大型轉(zhuǎn)動(dòng)設(shè)備高爐風(fēng)機(jī)、制氧、30萬電機(jī)組等運(yùn)行近六年,油品從未更換,按目前油品的指標(biāo)趨勢(shì)預(yù)測,仍可繼續(xù)使用。通過依靠科技手段檢測油品的理化性能,判定油品的劣化程度,不以所謂的“經(jīng)驗(yàn)”決定設(shè)備換油周期,避免了不必要浪費(fèi),油品使用周期大幅延長,節(jié)支效果明顯。