首鋼通鋼集團通化鋼鐵高速線材廠積極向小改小革要效益,目前,這個廠通過開展三項小改造,每年可創效約45萬元。
改造一:該廠打包機打包頭故障頻繁,拆卸、安裝打包頭既費時又費力,有時維修完的打包頭安裝后又出現重復故障,不僅增加員工勞動強度,又嚴重影響熱停工時。為了克服這一難題,該廠檢修車間主控人員齊心協力,公關難題,在打包機建立一打包頭測試試驗臺,在打包機2#框架內另加一輸入、輸出模塊,重新編制程序,控制打包頭模擬動作,這樣每次檢修過的打包頭先進行測試,然后安裝,既省時省力,又節約熱停工時。按每月節約熱停工時兩小時計算,每年可創經濟效益約20萬元。
改造二:6RA70傳動裝置在分閘狀態時電機勵磁總是處于半磁狀態,既消耗電能,又易造成電機老化,每當定修或檢修停風機電源時,必須停勵磁電源,否則容易燒壞電機,每次停送傳動裝置勵磁電源時,瞬間大電流對傳動裝置的沖擊力很大,極易損壞裝置,減少勵磁空開的使用壽命。為徹底杜絕這一現象,該廠檢修車間主控室工程技術人員集思廣益,認真查看6RA70傳動裝置使用說明書,及勵磁功能圖,分析相關參數功能及作用,通過修改6RA70內部程序及相關參數,使裝置只要在分閘狀態,那么勵磁電流為零。按每月節約熱停工時1小時計算,每年可創經濟效益約10萬元。
改造三:運卷小車在運行時經常出現竄位、撞芯棒等故障現象,尤其更換減速機或檢修完減速機時,運卷小車故障頻繁,傳動裝置報編碼器故障,檢查編碼器運行正常,通過觀察發現每次更換減速機或檢修完減速機時,齒隙發生變化造成編碼器數值發生變化,運卷小車運行至等待位時(小車行程由編碼器控制),編碼器數值不在零位,不能及時停車造成小車竄位或撞芯棒。據此,該廠重新編制程序,當小車運行至等待位時,用原位接近開關將高速計數器清零,即將編碼器清零,故障徹底消除。按每月節約熱停工時一個半小時計算,每年創經濟效益約15萬元。