截至6月底,通鋼新水消耗量由原來的2900立方米/小時降至1500立方米/小時,實現了觀察井外排水零溢流的目標。
問題導向全面排查
3月14日~4月8日,通鋼節水攻關組突出問題導向,堅持各單位用水工藝點、排水點全覆蓋的原則,對冶金區各生產單位的用水、排水情況進行了全面排查和系統了解。通過檢查,攻關組發現問題94項,經過梳理歸為7個方面,即地下水問題、排水系統問題、地下管網運行情況、設備用水問題、污水站中水回用問題、設計缺陷問題、用水排水管理問題。
攻關組與用水單位直面問題,共同研究解決辦法。他們結合日常排查情況,編制管理檢查管控體系圖表,為掌握用水、排水過程中存在的問題提供支撐;進一步建立健全用水、排水管理制度,完善管理、檢查、考核體系,規范職工的日常工作行為,改變以往粗放的用水排水習慣,達到節水目的;充分發揮地下水資源豐富的優勢,做到合理利用;推行水質管理機制,定期對水質進行檢測和反饋,指導按標準用水。
目標導向組織攻關
4月9日~6月30日,節水攻關組對通鋼冶金區水系統進行了大范圍治理整改。攻關組主要采取日常檢查和稽查相結合的方式,細致排查問題,限定整改日期,及時跟進督促,實現攻關目標。通過日常檢查和稽查,攻關組共發現問題75項,其中,設備設施問題55項,管理問題20項;下達整改通知單12份,整改問題18項,開展夜間稽查14次,進行考核8項。通過此階段工作,通鋼冶金區新水消耗大幅下降。目前,通鋼正常生產條件下新水消耗量穩定在1500立方米/小時。
在節水攻關期間,通鋼各單位對其水系統存在的問題進行梳理并制定了有效措施。活動開展以來,通鋼冶金區各單位共處理地下管道漏點31處,有效地降低了新水消耗。焦化廠在處理電纜溝及電廠干線漏水過程中克服了閥門不嚴、作業面狹窄等困難,使漏水問題得到了及時解決。煉鐵廠積極主動研究地下水回收利用工作,組織鋪設管道400余米,部分替代了3號高爐沖渣及循環補充新水。煉鐵廠燒結區域地下管道腐蝕嚴重、漏點多,做到了隨時發現隨時處理。第一鋼軋廠針對部分冷卻設備設施“跑冒漏”現象進行檢修維護,并實施燜渣水循環使用改造,降低了新水消耗。動力廠作為供水單位,合理調整三道江水源及污水站運行方式,組織專業技術人員編制了供水管網閥門調整方案并組織實施,降低了新水消耗,增加了中水回用量。
成果接續優化提升
一個節點的結束就是另一個節點的開始。自7月份開始節水工作已由生產部全權負責,其中一位負責人感慨道,“節水攻關工作經過三個半月的排查,取得了一些成果,但放眼當前生產現狀,需要加強和提升的還有很多。”對于接下來的工作,他補充說,“生產部將充分發揮牽頭表率作用,會同各生產單位繼續研究地下水利用及新水串級使用工作,使其最大程度的發揮作用;定期對用水設備設施進行維護檢修,確保用水設備高效運行,避免夏季氣溫升高時通過大量補充新水來滿足正常生產要求;污水處理站回用中水與新水管網并用尚處于探索階段,中水需要深度處理,達到凈化循環水使用標準……”