檢修的安全、優(yōu)質(zhì)、高效事關(guān)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的發(fā)展,每一次聯(lián)檢都是對(duì)參戰(zhàn)單位、部門(mén)及參戰(zhàn)人員的一次考驗(yàn)。此次聯(lián)檢在本鋼集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)高度重視下,各在建廠和施工單位的共同努力下,達(dá)到了預(yù)期效果。
此次聯(lián)檢亮點(diǎn)在于消除設(shè)備隱患,實(shí)現(xiàn)穩(wěn)產(chǎn)、高效的目的。如板材熱連軋廠及時(shí)更換三號(hào)爐DN1000、五號(hào)爐DN1200煤氣管道盲板閥膨脹節(jié)鼓脹,解決煤氣泄漏,威脅爐區(qū)環(huán)境及人身安全的隱患。板材煉鋼廠為降低蒸氣外溢,解決影響生產(chǎn)和安全的設(shè)備隱患,對(duì)二冷室封閉進(jìn)行處理,緩解冬季天車(chē)視線不良所造成的不可控后果。同時(shí),板材煉鐵廠在五號(hào)高爐檢修中,更換了存在隱患的主皮帶重錘滾筒,對(duì)筒皮磨損嚴(yán)重,軸承間隙超標(biāo)的滾筒進(jìn)行更換,未更換的滾筒進(jìn)行開(kāi)蓋檢查測(cè)間隙等,同時(shí)對(duì)主皮帶4臺(tái)高壓電機(jī)拆下送到電修清掃、更換軸承,絕緣測(cè)試,耐壓試驗(yàn)等,消除主皮帶電機(jī)隱患,為高爐穩(wěn)定順行創(chuàng)造了有利條件。
此次聯(lián)檢重點(diǎn)在于提高設(shè)備精度,進(jìn)而提升產(chǎn)品質(zhì)量水平。如板材熱連軋廠以此次檢修為契機(jī),對(duì)精軋機(jī)機(jī)架窗口精度的調(diào)整,調(diào)整后下支承輥區(qū)域精度得到有效恢復(fù),檢修啟車(chē)生產(chǎn)后,設(shè)備運(yùn)行比較穩(wěn)定,各機(jī)架軸向力情況得到有效改善,提高了設(shè)備運(yùn)行穩(wěn)定性。板材煉鋼廠利用一號(hào)鑄機(jī)檢修,對(duì)鑄機(jī)香蕉梁精確測(cè)量調(diào)整,恢復(fù)鑄機(jī)支撐本體精度,確保在線扇形段接弧在±0.3mm內(nèi),提高了連鑄坯的產(chǎn)品質(zhì)量,完成年初制訂的鑄機(jī)精度攻關(guān)目標(biāo),為產(chǎn)品質(zhì)量提升提供了設(shè)備保障。
此次聯(lián)檢難點(diǎn)是完善設(shè)備功能,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)降耗增效的目的。如板材煉鋼廠嚴(yán)格遵循“逢修必改”的原則,對(duì)七號(hào)轉(zhuǎn)爐爐底復(fù)吹功能進(jìn)行恢復(fù),對(duì)鋼包自動(dòng)吹氬功能進(jìn)行恢復(fù),增加了氬站喂絲功能。其中,七號(hào)轉(zhuǎn)爐安裝喂絲機(jī)投產(chǎn)后,通過(guò)爐前喂線操作降低成本,延長(zhǎng)鋼水鎮(zhèn)靜時(shí)間,有利于夾雜物上浮,提高鋼水質(zhì)量,按目前比例進(jìn)行計(jì)算節(jié)約成本,喂絲操作可以節(jié)約成本0.35元/噸鋼。對(duì)七號(hào)轉(zhuǎn)爐爐役修恢復(fù)復(fù)吹前后數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,聯(lián)檢后的復(fù)吹爐座有助于冶煉品種鋼,降低鋼水氣體含量,減少鋼水夾雜物,周期明顯縮短,渣中FeO含量降低,金屬收得率提高,鋼水溫度成分更加均勻,鋼水純凈度提高,為高爐穩(wěn)產(chǎn)順行提供了保障。