去年年底,2號高爐爐缸局部熱流強(qiáng)度超標(biāo),河鋼石鋼對2號高爐爐缸安全非常重視,成立了公司級2號爐爐缸安全管控小組,積極采取措施遏制事態(tài)發(fā)展趨勢。爐缸的安全受控成為2號爐工段工作的重中之重。安全重于一切,今年以來,2號高爐工段利用三次檢修機(jī)會(huì),實(shí)施了爐缸灌漿、調(diào)整風(fēng)口套、局部冷卻壁改工業(yè)水強(qiáng)化冷卻等措施,爐缸熱流強(qiáng)度得到了有效的控制。“我們要發(fā)揮所有技術(shù)人員的潛能,在保證爐缸安全的前提下,降本不降質(zhì),創(chuàng)新突破,積極謀求爐役后期爐況運(yùn)行最佳狀態(tài)。”王彩永說。
就在會(huì)議室隔壁,當(dāng)班2號高爐工長李凱坐在電腦前一邊關(guān)注著各項(xiàng)參數(shù),一邊向筆者介紹,2號高爐爐缸安全綜合治理與降本同步進(jìn)行,根據(jù)市場煙煤價(jià)格優(yōu)于洗煤價(jià)格的差價(jià)優(yōu)勢,積極配吃煙煤并向北科大外送配比試樣謀求最佳煙煤配比,大膽嘗試逐步提高比例至25%,已接近噴吹安全極限,單此一項(xiàng)噸鐵可降低成本近5元,月創(chuàng)效44.25萬元。對于高爐后期操作的諸多事項(xiàng),他說:“困難是有的,但方法也有很多。”
樹立阿米巴經(jīng)營理念,2號高爐建立了阿米巴日報(bào)表,通過實(shí)時(shí)更新的原燃料消耗和價(jià)格比對,指導(dǎo)爐料結(jié)構(gòu)的調(diào)整,通過渣相控制倒推機(jī)燒成份,提出機(jī)燒成份的控制標(biāo)準(zhǔn),以達(dá)到結(jié)構(gòu)優(yōu)化過程中不吃或少吃熔劑的目的。
塊礦的性價(jià)比優(yōu)勢突出,但塊礦屬生礦,粒度碎,如調(diào)整不當(dāng)大量配吃會(huì)造成爐況難行的不良后果,消耗反而升高,適得其反。2號高爐工段統(tǒng)一四班操作,加強(qiáng)綜合調(diào)劑,克服了塊礦比例增加后對料柱透氣性的不利影響,逐步將塊礦比例增加至17%,高爐保持穩(wěn)定順行。結(jié)束會(huì)議后,王彩永向筆者介紹,這已是塊礦使用的歷史最高值,但這不是他們的目標(biāo)值,下一步還會(huì)根據(jù)實(shí)際情況不斷挑戰(zhàn)“極限”。
近日,2號高爐又開始配吃小粒度返礦。“我們的‘戰(zhàn)術(shù)’是穩(wěn)中求進(jìn),返礦分批次集中加入料面環(huán)帶,降低對透氣性的影響,從3kg/t.Fe增加至5kg/t.Fe,經(jīng)過一周的配吃,燃料耗沒有升高且爐況基本保持穩(wěn)定順行,鐵水質(zhì)量完全滿足下道工序要求,根據(jù)爐況走勢下一階段我們的目標(biāo)比例是10kg/t.Fe,如燃耗保持穩(wěn)定,噸鐵可降低成本2.9元。”王彩永說。