在河鋼宣鋼棒材事業(yè)部連鑄作業(yè)二區(qū)澆鑄平臺(tái),結(jié)晶器自動(dòng)加保護(hù)渣系統(tǒng)自投用以來(lái),效果顯著,不僅解決了人工手動(dòng)加渣加入量波動(dòng)大的問(wèn)題,且達(dá)到了人工很難做到的“少加、勤加、勻加”的工藝要求。但隨著工藝不斷更新進(jìn)步,系統(tǒng)的弊端逐漸顯現(xiàn)出來(lái)。由于最初保護(hù)渣輸送方式設(shè)計(jì)不合理,時(shí)常會(huì)發(fā)生保護(hù)渣被吹出結(jié)晶器口的現(xiàn)象,不僅對(duì)結(jié)晶器附屬工藝設(shè)備電磁攪拌接線端子和液面控制接收器電纜接頭造成污染,還使保護(hù)渣大量浪費(fèi),影響成本指標(biāo)。為此,師徒二人決心攻破這個(gè)難題。
“把氣源壓力調(diào)小,保護(hù)渣輸送量受到影響;氣源增大,保護(hù)渣飛濺現(xiàn)象又很嚴(yán)重。”“那如果把氣渣分離呢?”徒弟的提問(wèn),打開了師傅岳振華的思路。“對(duì),咱們可以對(duì)氣渣口進(jìn)行改造。”岳振華有了主意。
說(shuō)干就干,為穩(wěn)定氣源,師徒二人對(duì)保護(hù)渣輸送氣源進(jìn)行優(yōu)化,把壓縮空氣改為氮?dú)猓€(wěn)定了氣源壓力,提升了氣源潔凈度,使過(guò)濾減壓器調(diào)節(jié)壓力范圍更寬,壓力更穩(wěn),氣源工作壓力由0.4Mpa降至0.2Mpa,有效減少了保護(hù)渣飛散外溢。之后,他們又利用重力原理,對(duì)單流加渣口結(jié)構(gòu)進(jìn)行改進(jìn),在原鴨嘴扁形加渣口上,加入漏斗結(jié)構(gòu),使保護(hù)渣利用自重下降,沿漏斗結(jié)構(gòu)經(jīng)加渣口自由落入結(jié)晶器內(nèi),并在漏斗結(jié)構(gòu)頂部加開可調(diào)節(jié)排氣口,以便更好地控制排氣量大小,減少了經(jīng)過(guò)出渣口的氣流,實(shí)現(xiàn)了氣渣分離。問(wèn)題解決了,改造措施當(dāng)即被作業(yè)區(qū)推廣到其它鑄流設(shè)備上。此舉不僅使保護(hù)渣加入外溢問(wèn)題得到有效解決,且保證了自動(dòng)加渣系統(tǒng)的正常高效運(yùn)行,使結(jié)晶器加渣量得以準(zhǔn)確計(jì)量,鑄坯表面質(zhì)量得到有效保障。初步預(yù)算,該項(xiàng)目年可節(jié)約費(fèi)用10.8萬(wàn)元。
最近,師徒二人又“盯”上了新項(xiàng)目,他們相信只要有心、齊心,就一定能精心、細(xì)心的干好每一項(xiàng)工作,為企業(yè)發(fā)展貢獻(xiàn)自己的力量。