質量成本控制有效
鋼管公司建立質量成本分析反饋機制,從合同制定、產品開發的源頭做好質量缺陷預防工作,創新管理思路,提高全員質量意識。鋼管公司通過質量改進及質量提升等活動,深入挖掘職工潛能,提高產品實物質量;各專業聯合突破制約產品質量的瓶頸,進一步完善產品投料產出比例,努力提高產品成材率及一次上臺合格率。對質量成本實施全過程預防性控制,使質量控制由檢驗保障轉變為生產保障、設計保障。一季度,各作業區成材率指標均完成年計劃指標。
費用管理實現可控
鋼管公司對降成本的各項指標(動力費、修理費和機物料)進行分解,按照鋼管公司降成本后的指標分解到每個車間,按月對各作業區、各車間消耗認真統計,對于消耗異常的作業區和車間及時提醒,同時分析產生異常的主要原因。鋼管公司加強備件、材料計劃的管控,所有計劃必須按照網上正規流程申報;制鋼產線嚴把輔材質量關,優化爐料配比,降低輔材消耗,節約綜合成本;熱軋產線乘勢而為,以提升作業率和小時生產節奏作為主攻方向,以縮短交貨期、降低固定成本為目標,最大限度降低加工費。
鋼管公司實現能源指標完全精細化管理,進一步完善考核制度,提高全體職工的節能意識;加強對正在運行的節能項目嚴格管控,確保節能效果;“159”作業區除塵風機電機高壓變頻改造后,在2月份的運行中,節能率沒有達到預計的18%目標。經過與設備運行部交流,及時對控制參數和程序調整,3月份的節能率達到20%以上。管加工沖渣溝節能水泵改造項目中,電機電流一直控制在120安培以下,保證了60%的節能率。同時,鋼管公司加大對重點用能設備的監控,每個月對超出指標的能源介質實時分析,制定相應的措施。
樹立全員降成本意識
降本增效不僅是企業的事,也是每一位職工的事情,需要每一位職工的積極參與。鋼管公司傳導壓力,切實將降本增效工作落到實處,落實到每一個崗位,每一位職工,增強職工的節約意識。石油管加工部自主改造小線水壓機雙槽移鋼機,至今運行兩個月,事故率降低了90%;自主改造小線2號帶鋸,消耗降低60%以上。“159”作業區熱處理部檢修工段在解決現場水壓機工藝孔的漏水問題時,試驗了堵堵頭、加密封圈、焊接擋塊、外包紫銅、更換新絲頭等多種辦法,但控制漏水最多堅持4天。但是他們沒有放棄,千方百計想辦法,決定用強力膠試一試。他們從網上買來一種“粘鋼膠”,粘住了工藝孔,解決了水壓機工藝孔的漏水問題。