瞄準目標構建高效攻關體系
針對近年來煤氣單耗指標基本持平、降低趨勢不明顯的現狀,通鋼煉鐵事業部燒結作業區集中主要攻關力量,深入生產一線,全面細致分析生產流程,圍繞效率低下、能耗較高等問題,反復研究和實驗,制訂了一系列切實可行的改進方案。
該部燒結作業區作業長劉慶凱說:“過去2年煤氣單耗降勢趨緩,表面上看是指標瓶頸,本質是技術與管理的雙重梗阻。“等靠要”思想換不來工藝突破,必須行動起來,刀刃向內、精準施策,才能打開局面。”
對于燒結工序能耗優化的迫切需求,他們敏銳地捕捉到點火用煤氣消耗占工序能耗5%這個關鍵點,并將“降低燒結礦煤氣單耗”確定為重點攻關課題。該作業區成立了攻關小組,分別負責工藝優化、現場實施、數據統計、設備改造等具體任務。小組成員分工負責、整體聯動,形成了協同高效的攻關架構。
精準施策破解生產環節難題
針對生石灰質量波動導致混合料水分不穩定的問題,該作業區制訂了嚴格的熔劑驗收制度,優化熔劑粒度,對不滿足要求的原料扣減重量或拒收,從源頭減少因水分波動引發的點火調整。同時,該作業區將混合料水分自動調整判斷時間縮短至合理范圍,提升了水分控制的精準度,為穩定點火溫度創造了有利條件。
在看火工序,該作業區制訂了料面點火判斷標準,確保點火均勻、無夾生料、無過熔現象。同時,根據煤氣熱值實時調整空氣燃氣比例,該作業區要求看火工在煤氣調整后10分鐘內現場核查點火效果,杜絕操作差異導致的煤氣浪費。此外,針對點火器老化問題,該作業區利用檢修時段對脫落耐火層、爐頂孔洞進行修補,清理煤氣燒嘴及支管閥門內的雜質,解決管道堵塞問題,保障煤氣燃燒順暢。
與此同時,針對篩網超期使用導致內返礦增加的問題,該作業區建立了高頻點檢機制,及時檢查篩網棒條的完整性,依據粒級標準動態更換。該作業區要求,每班檢測過篩物料粒級,同步優化備件管理流程,提前申報篩網備件,確保更換及時,保證了燒結機利用系數有效提升,間接降低了煤氣消耗。
制度創新激發全員攻堅活力
在管理機制層面,該作業區雙管齊下,優化激勵體系:一方面,調整績效考核辦法,加大噸礦煤氣消耗獎勵力度,大幅強化獎勵導向作用;另一方面,將煤氣單耗納入市場化激勵指標,設立專項現金獎勵,對達標班組按產量和消耗梯度兌現獎金,形成“比學趕超”的降耗氛圍。同時,該作業區通過“三規兩制”培訓、班組技術規程抽考等方式,提升操作人員對煤氣消耗的精細化控制能力,確保各項降耗措施落地見效。
通過一系列措施系統推進,該部燒結作業區煤氣單耗每噸比計劃降低0.28立方米。