合金的加入對鋼的冶煉過程、鋼材的力學性能以及機械性能有著至關重要的作用,鋼的質量好壞跟合金有著密不可分的關系,同時合金配量也是煉鋼成本的主要決定因素。近期,陜鋼漢鋼公司鋼軋事業部通過進一步加強合金優化攻關,取得了顯著成效,實現噸鋼成本降低6.3元。
該公司鋼軋事業部棒線工段生產規格品種較多,一棒和二棒同時使用熱送鋼坯時,因用坯成分標準不統一,生產組織難以做到軋制各規格鋼材使用對應成分鋼坯的要求,因此造成合金浪費,且鋼材性能波動大,經常產生力學性能不合格產品。
為此,鋼軋事業部成立了合金優化攻關小組,工藝技術員通過搜集大量數據,結合多次試驗結果,將原來“高硅高錳低釩”的配比方式調整為“低硅低錳高釩”,并且總結出棒線各規格鋼種的最佳用坯成分標準,在生產過程中最大限度統一成分,確保各規格軋制合適成分的鋼坯。
為確保合金優化取得實效,鋼軋事業部加強轉爐操作工工藝技術培訓,以崗位標準化操作為基礎,根據指標制定考核獎懲措施,加強工藝紀律執行和考核力度。同時通過提高終點命中率、嚴格控制出鋼過程,有效提高合金吸收效率,降低合金消耗量。
據統計,合金優化后,各規格性達到上下波動不超過20MPa的理想狀態,并且滿足了棒材兩條軋線同時生產不同規格使用對應成分的要求,并且達到了降成本的目的,實現了“提質增效、追趕超越”大跨步。