近日,通鋼公司高速線材廠針對影響生產的打包機問題開展攻關,將生產的螺紋鋼材由雙道繞包裝改造為單道繞包裝,取得良好效果。
自4月份恢復生產以來,該廠打包機頻繁出現故障,對生產影響較大,而且生產的螺紋鋼材也出現散包現象。以往這類線材始終采用雙道繞打包,打包質量一直很好,但近來卻總出現散包現象。針對問題,該廠職工進行了認真的分析,發現原來雙道繞的包裝需要對一捆線材重復打包兩次,由于打包機使用年限較長,兩次打包的受力不完全相同,造成一道松一道緊,緊的那道打包線就會出現斷繞現象,而且雙道繞打包不僅打包周期長,對打包機的磨損也很大。為了解決這個問題,檢修車間專業人員馬維國大膽提出建議:將雙道繞打包改為單道繞打包,把原來直徑6.5毫米的打包線加粗,改為8毫米,強度可增加1.5倍。經過討論,該廠決定先改造一臺打包機進行試驗。于是馬維國帶領鉗工四班人員對打包機進行了改進,他們將打包機線道入口導衛從小孔改為大孔,增加了配重輪的配重,修磨了扭結尺和夾緊塊,經過系列改造,以及半個月的試運行,取得良好效果,他們又再接再厲改造了另一臺打包機。
改造后的打包機運行狀態良好,每捆線材的打包周期由1分40秒降至1分10秒,有效提高了線材打包效率,而且,打包機故障時間每月降低了4小時左右,再未出現過散包等質量問題。據統計,此項改造僅降低熱停工時間,每月就可創效3萬余元,降低亂線損失2萬余元。