“對!目前,轉爐煉鋼工序完全實現了增鋼不增(鐵)水、增鋼不增污(染物)、增鋼不增廢(棄物)、增鋼不增能耗的目標。”
“這個成績來之不易啊!”
6月20日上午,在安鋼第一煉軋廠100噸轉爐操作室,該廠設備材料科技術員韓志民指著電腦上的能源消耗數據,和該廠煉鋼車間的幾名爐前工談論著。
轉爐負能煉鋼是指轉爐煉鋼工序消耗的總能量小于回收的總能量,實現負能煉鋼有利于企業提高節能減排和循環經濟水平。為此,該廠從煤氣再利用、煙塵全回收、污水零排放和全方位節能等4方面入手,不斷提高負能煉鋼水平,推動綠色冶煉發展。
煤氣再利用
當日,在該廠100噸轉爐冶煉平臺,筆者看到,伴隨著紅彤彤的爐火和氧槍吹氧的“滋滋”聲,黑煙從轉爐內升起,最后被轉爐頂端的煤氣回收系統“吞噬”得一干二凈。
“我們這個轉爐目前成功實現了煤氣全天候、最大限度的回收,將多余的煤氣放散早已成為歷史。”該廠丁班爐長范志成輕點鼠標,電腦屏幕立即彈出“開始回收煤氣”的提示。
為提高煤氣回收量,該廠加強對轉爐煤氣回收指標的跟蹤,減少煤氣放散;提前做出預測,各崗位結合生產實際,高度協同作業,積極主動地與兄弟單位聯系協調,做好煤氣柜柜容控制、煤氣回收、煤氣摻混等3方面的工作,充分發揮煤氣柜的儲氣功能,最大限度地回收轉爐煤氣。該廠運行車間職工不斷加大設備點檢力度,全力保障煤氣回收設備正常穩定運行,降低設備故障率;轉爐操作工克服冶煉難度增加、操作不便等困難,及時調整轉爐煤氣中一氧化碳的含量,延長回收時間,確保煤氣回收達到高水平。4月份,該廠完成煤氣回收842.34立方米。
煙塵全回收
100噸轉爐冶煉時,每分鐘會產生2500多立方米的煙塵,該廠通過采用二次除塵工藝,充分回收這些含一氧化碳的煙塵。
“轉爐冶煉產生的煙塵被吸收后,我們利用兩級文氏管除塵器除塵,煙塵被分離為煤氣和含塵污水。煤氣被回收到儲氣柜繼續使用,含塵污水進入水力旋流器,經分離、加藥沉淀后,污泥被擠壓成泥餅,作為燒結礦原料,澄清的水則繼續循環利用。”正在操作除塵風機的該廠運行車間職工劉建利告訴筆者。據他介紹,該廠在一次除塵系統中,安裝了一套粗顆粒分離裝置,每天可回收粗砂14噸~15噸。該廠采用“二文三脫”濕法除塵工藝技術,對煙氣進行降溫除塵,并通過工藝處理,把含鐵量高的除塵灰變成污泥加以回收利用,每天可回收污泥200多噸。
為了避免回收轉爐煙氣時出現二次揚塵的現象,該廠還新增了多個除塵吸風口,對除塵點進行重點收集。目前,該廠在兌鐵口、出鋼口等幾個重要煙氣捕集點的煙塵捕集率達到99%。
污水零排放
轉爐污水是洗滌轉爐煙氣后的產物,是一種含有多種化學物質且十分難處理的工業污水。直接外排轉爐污水,不僅會造成能源和資源的浪費,還會產生二次污染。
在生產過程中,為了實現生產用水全回收、零排放,該廠運行車間加強與檢修單位、生產車間等用戶的配合,沉淀過濾轉爐污水后,再加入水質穩定劑,經冷卻后,實現了污水閉路循環使用。同時,該廠加大排查力度,著力解決軋鋼車間凈環水系統和濁環水系統的串水和混水問題,并對各區循環水處理地下管廊管網進行查漏堵漏,有效杜絕了生產水流失。另外,該廠還將二冷水管道過濾器的反洗水、排污水、風機水封水回收進平流池,實現了生產用水的全回收。4月份,該廠新水消耗0.4立方米/噸鋼,達到歷史最好水平。
節能全方位
鋼鐵企業各種能源介質的成本在生產總成本中占比很大,其中水、電成本占比最大。因此,該廠把降低水、電消耗,大力節能降耗作為降本增效的重要工作。如在環境溫度較低時,該廠運行車間職工會在保證生產的前提下,盡力停運冷卻塔風機,減少運行負荷。自3月份開始,該廠運行車間電量消耗呈現連續下降的良好勢頭,每月可節約用電12萬千瓦時,可節約用電成本約7.2萬元。同時,該廠還以轉爐設備用水為突破口,按照經濟用水、合理用水的原則,配合用戶調整用水量,使轉爐系統用水量從原來的960立方米/時降至820立方米/時左右。水流量的降低,也使供水泵電機的電消耗大幅下降,每月可節約用電5.5萬千瓦時。此外,該廠還大力推進節能技術運用,推進節能泵的改造。