今年以來,攀鋼釩煉鐵廠努力向先進(jìn)企業(yè)指標(biāo)看齊,成立降低焦比攻關(guān)隊(duì),著眼于全工序能耗結(jié)構(gòu)的優(yōu)化,采取不斷降低全工序金屬損失率、提高煤氣利用率等措施,促進(jìn)了入爐焦比進(jìn)一步優(yōu)化。1至7月份,該廠噸鐵綜合焦比降低到540公斤,創(chuàng)歷史同期最好水平,降本增效成效顯著。
攀鋼釩煉鐵廠面對高爐均處于爐齡后期,國家環(huán)保要求日益提高,以及艱巨的降本增效任務(wù)等多重考驗(yàn),把降低綜合焦比作為降本增效的主陣地,通過成立攻關(guān)隊(duì),每月召開專題會議,開展“燒結(jié)熔劑結(jié)構(gòu)比例優(yōu)化”工業(yè)試驗(yàn),探索提高燒結(jié)礦強(qiáng)度的新途徑,為高爐優(yōu)化布料創(chuàng)造條件;加強(qiáng)焦炭篩專項(xiàng)管理,安排專人定期對篩子的孔徑進(jìn)行監(jiān)測,及時更換孔徑過大的篩板,確保小塊焦充分回收利用,以進(jìn)一步降低燃料消耗;針對高爐煤氣利用率不高的情況,通過不斷優(yōu)化高爐操作制度、加大礦石批重、加重焦炭負(fù)荷、合理使用小粒級燒結(jié)礦控制爐內(nèi)煤氣流,提高爐內(nèi)間接還原度,在保證高爐穩(wěn)定順行的前提下繼續(xù)提高煤氣利用率,為高爐穩(wěn)定生產(chǎn)和優(yōu)化指標(biāo)夯實(shí)了基礎(chǔ)。
圍繞降低全工序金屬損失率,該廠加快研究適宜的添加劑,不斷改善爐渣性能,提高渣鐵分離效果;加強(qiáng)鐵罐保溫措施,降低鐵水粘罐程度,不斷優(yōu)化鐵水罐周轉(zhuǎn)運(yùn)行時間,穩(wěn)步推進(jìn)“一罐到底”工作等措施,促進(jìn)了綜合焦比指標(biāo)進(jìn)一步優(yōu)化。