近日,京誠數科公司設計、供貨、調試的南昌方大高線廠3#飛剪電控系統改造項目正式投產。該項目通過自主創新技術突破,成功破解困擾產線十余年的技術難題,助力企業實現降本增效新突破。
3#飛剪建設于2008年,電控系統原采用國外控制系統,長期存在切頭長度不穩定、成材率偏低等痛點。本次改造采用京誠數科公司自主研發的飛剪專用工藝控制器TCU及CERI變頻器,創新性實現四大技術突破:一是通過1ms高速掃描控制程序,將剪切重復誤差控制在50mm以內;二是集成Profinet/以太網多協議通信架構,構建毫秒級實時控制系統;三是開發高速數據采集模塊,實現設備狀態精準監測;四是應用智能伺服轉轍技術,設備振動值降低60%。改造后產線最高剪切速度達21m/s,系統穩定性與精度顯著提升。項目團隊充分發揮技術集成優勢,全套系統改造完成后,成材率與作業率顯著提升,獲得業主高度評價。
此次高線3#飛剪升級改造項目的成功熱試,是國產化替代與智能制造深度融合的生動實踐,體現了南昌方大高線廠對京誠數科公司的高度信任。項目不僅展示了中冶京誠在冶金智能化領域的領先實力,為行業設備自主可控提供了范例,也為傳統制造業數字化轉型提供了創新示范。