在創穩產高產的基礎上,北營公司進一步挖掘內部潛力,牢牢抓住鋼鐵料消耗這個“牛鼻子”,從降低單耗、優化鋼鐵料入爐結構入手,實施精細化管理,抓各工序環節控制,實施有效攻關,助推降本增效工作。7月份,北營公司鋼鐵料消耗完成1090kg/t,較上半年降低4kg/t;鐵水消耗完成1006kg/t,較上半年降低23kg/t。
為提升降本增效能力,北營公司相關部室和生產單位結合實際,嚴抓基礎精細化管理,積極開展深度攻關,不斷推進挖潛增效,提高企業經濟運行質量。鋼鐵料消耗占煉鋼成本的90%以上,是降本增效的“牛鼻子”。北營制造部積極協調國貿公司,減少小批量合同品種生產,實施季度合并生產,減少生產損耗。針對北營煉鋼廠一區轉爐小的實際,密切與采購中心協調溝通,確保小型廢鋼市場量供應充足。同時,為保證工序產品質量,北營制造部加強與北營煉鐵廠協調溝通確保鐵水質量,滿足煉鋼工序生產需求。
作為降低鋼鐵料消耗的生產實施單位,北營煉鋼廠統一思想,緊密圍繞鋼鐵料消耗指標,強化科學精細管理,從降低單耗、優化鋼鐵料入爐結構入手,全面降低鋼鐵料單耗以及成本。該廠與同行業先進單位對標,尋找差距,制訂措施,成立了鋼鐵料消耗攻關小組,重新制訂形成了《降低鋼鐵料消耗攻關方案》。他們定期召開專題會議,對存在的問題認真分析總結,并制訂有效措施、解決實際問題。在開展降低鋼鐵料消耗攻關工作中,按照“控制浪費、實現循環”的管控措施,根據單位現狀,對影響鋼鐵料消耗的各個節點環節明確指標,具體攻關。在結構優化上,通過利用鐵水價格高,市場廢鋼供應充足的實際情況,開展降低鐵水消耗工作從而降低消耗成本,每噸鐵水較廢鋼價格高300元/噸左右,降鐵水耗從原來的1020kg/t,降低到目前的1000kg/t以下,噸鋼成本降低6元/t,月經濟效益達370萬元。