協同管理滿足客戶質量需求
為強化“用戶第一”的觀念,9月份以來,該廠市場服務人員和銷售部門相結合,對重點用戶進行了走訪,了解用戶對產品質量、包裝等方面的意見和要求,并對客戶資料進行總結歸檔,發揮團隊協同作用,對客戶需求開展有針對性的研討,最終拿出更符合客戶需求的產品生產方案。
針對質量現狀,該廠對各作業區主管領導進行了IATF16949標準體系基礎知識和VDA6.3(德國汽車工業聯合會制定的德國汽車工業質量標準)基礎知識培訓。各作業區根據自身特點有針對性地組織崗位規程知識培訓,組織簽到并以考試形式檢查培訓效果;生產技術科負責質量事故、質量異議和產品包裝問題的培訓和講解。通過培訓,該廠職工對質量的重要性有了進一步認識。
另外,該廠還積極做好酸洗、酸軋問題的收集等工作,積極與上道工序進行協同攻關,力爭使產品更好地滿足用戶的需要。“深入走訪客戶,讓我們更了解客戶需求,找出我們在生產中的不足,不斷提高我們的產品檔次。同時,通過走訪把我們滿足客戶需求、誠心實意做好產品的決心展示給客戶,增強客戶對我們的信賴,搭建起我廠與客戶長期合作的橋梁。”生產技術科科長王金鋼如是說。
合力攻關質量實現新突破
9月19日上午7點55分,河鋼冷軋薄板廠精整作業區罩退步進梁上,甲班組長甘武存正在進行交接班巡檢。他認真檢查了在線鋼卷的點焊情況。經過檢查,每卷鋼卷點焊點數正確,位置合理。他對翻鋼機崗位工說:“罩退上線鋼卷一定要確保每一卷卷芯點焊完好。你看,這個月咱們的黏結缺陷減少了80%,焦點課題攻關成功了。”
原來,罩退產品出現缺陷的主要原因是黏結,這占非計劃品總數的74%。9月份以來,冷軋薄板廠有針對性地組織技術骨干對此開展技術質量攻關,甘武存下定決心解決這個一直困擾罩退產品質量的難題。針對影響冷軋退火產品質量的因素,他采用反推法進行攻關,對來料鋼卷卷芯進行點焊接。此項工藝的細化,避免了退火和吊運過程中出現塔形、溢出邊的問題,有效減少了黏結缺陷。
9月份,該廠圍繞制約進一步提升質量水平的關鍵工藝問題,通過焦點課題的形式進行攻關,確立廠級攻關課題4個,分別是罩退黏結問題攻關、二酸洗與二鍍鋅大修后設備功能精度攻關、提高酸洗生產線成材率攻關、罩退色差問題的攻關。當月,罩退黏結缺陷便減少60%,二酸洗與二鍍鋅設備功能精度提高30%,酸洗生產線成材率提高0.3%以上,罩退色差問題基本控制得到。
為了更好地開展質量攻關,該廠還集合QC工具使用經驗豐富人員成立了冷軋薄板廠QC小組和自主管理課題輔導小組,全面負責對QC工作的專業指導,分期開展全員QC專題培訓活動,以PPT講課形式普及QC知識,營造基層創新、全員創新、全員質量管理的濃厚氛圍。
標準化體系建設助力質量再提升
為提高員工參與崗位規程完善活動的積極性,河鋼唐鋼冷軋薄板廠積極開展崗位規程完善活動。他們針對“新版規程使用、優勢作用發揮”開展研修討論,增強基層作業區參與編制規程、自覺使用規程的內生動力。該廠作業區重點開展《崗位規程》可視化完善和現場日常管理可視化看板的落實工作,通過完善《崗位規程》可視化,在重點打造出亮點后,進行全面復制推廣。
走在該廠的每一個生產作業區現場,你會發現每一名職工都在為提升產品質量做貢獻:鋼卷剛一放到三鍍鋅線入口鞍座上,操作工就拿著盒尺測量寬度;為了保證焊接質量,焊接操作工先是對帶頭進行了厚度測量,確定厚度在公差允許范圍內才進行焊接;出口檢查垂直和水平檢查臺處,操作工認真檢查著帶鋼上下表面的質量……
規范的作業離不開監督和檢查,該廠還深入開展“三級標準化”作業檢查的落實。通過檢查,該廠全面推進崗位規程的落實,發現規程與現場生產條件之間的差距和問題,并加以改善;通過層層檢查,促進責任的層層傳遞和落實,構筑起標準化作業的穩健運行系統,提高作業區標準化作業水平。該廠規程的制訂和標準化作業的執行,為提升產品質量起到了保駕護航的作用。