2017年,該廠圍繞挖潛降耗目標(biāo),進(jìn)一步健全和完善管理制度,扎實(shí)抓好基礎(chǔ)管理工作,查堵漏洞補(bǔ)“短板”,從源頭查找防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)和安全風(fēng)險(xiǎn),著力打造穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)低耗的生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制。同時(shí),該廠以優(yōu)化工藝為重點(diǎn),強(qiáng)化工藝隊(duì)伍建設(shè),加強(qiáng)過(guò)程監(jiān)控,大力開(kāi)展科技攻關(guān),有力推動(dòng)了科學(xué)軋鋼向縱深發(fā)展,為降本增效工作奠定了基礎(chǔ)。
2017年,該廠先后完成了高棒穿水冷節(jié)能改造項(xiàng)目、直徑12毫米高棒五切分生產(chǎn)攻關(guān)、直徑28毫米高棒生產(chǎn)工藝優(yōu)化,在高線加熱爐同時(shí)使用兩種不同的煤氣等科技攻關(guān)項(xiàng)目,均達(dá)到了預(yù)期攻關(guān)目標(biāo)。同時(shí),該廠將100項(xiàng)指標(biāo)攻關(guān)活動(dòng)與小改小革活動(dòng)有機(jī)地結(jié)合起來(lái),更好地服務(wù)生產(chǎn)。如高棒成型裝置投入,提升了鋼筋打包質(zhì)量;高棒精整區(qū)域系列設(shè)備改造,進(jìn)一步降低了精整區(qū)域的設(shè)備故障,提高了有效作業(yè)率;高棒短材擺放整治,避免了掉牌、散包等問(wèn)題的發(fā)生,便于發(fā)貨。
2017年與2016年相比,該廠高線、高棒的合格率同比分別提高0.052%和0.01%;高線、高棒的實(shí)物成材率同比分別提高0.027%和0.009%,鋼筋的理論成材率同比提高0.293%;高線、高棒的作業(yè)率同比分別提高12.12%和4.3%;高線、高棒的電耗分別下降1.28千瓦時(shí)/噸和3.3千瓦時(shí)/噸。