方大九鋼軋鋼廠大力開展指標賽馬活動以來,棒、線材加熱爐煤氣消耗大幅度下降,其中高線加熱爐噸材煤氣消耗創歷史最低。
根據能量守恒原理,加熱爐在正常生產過程中,始終要維持熱量的動態平衡,這是加熱爐運行的基本規律。基于這一規律,方大九鋼軋鋼廠從改善加熱爐工況、提高坯料帶入物理熱、進一步規范操作等三個方面上下功夫。首先利用軋制線待坯時間,完成加熱爐燃燒系統的小改小革,改善蓄熱室工況,提高入爐空、煤氣的入爐預熱溫度,同時最大限度清理爐膛內的氧化鐵皮,提高加熱爐熱效率,使加熱爐運行重回良性循環;其次,建立嚴格的熱坯入爐和落地制度,保持與煉鋼工序的生產實時互動,科學安排棒線材的品規軋制,控制熱坯落地,最大限度利用煉鋼坯料的余熱,降低加熱爐能源消耗;第三,堅持“三勤”操作原則,組織人員不定期對加熱爐操作進行抽檢,發現違規行為嚴格處罰,使加熱爐操作步入精細化軌道。另外,3月份,高線加熱爐利用檢修的契機,對各蓄熱室的蜂窩體的組合方式進行全面改造,將使用單一的輕質蜂窩體改變為高蓄能、重質、輕質蜂窩體,根據熱負荷不同,按一定排列方式重新組合,使煙氣余熱利用率提高,熱損失減少,加熱爐熱效率得到進一步提升。與此同時,該公司全力推行熱裝熱送管理,坯料的熱裝率得到大幅度提高,為噸材煤氣消耗的下降創造了有利的條件。
在棒、線材煤氣消耗賽馬活動取得良好成績的同時,軋制線綜合能耗也有一定程度下降,其中高線下降最為明顯,由一季度的噸材電耗138.11度降為126.43度,下降11.68度,降幅達到8.46%。