元月,板材熱連軋廠生產一線傳捷報,熱軋1880生產線極限規格產品生產又獲新突破。SPHT1鋼種的極限規格產品批量生產,實現穩定軋制,創造了該廠單月生產1.2mm極限規格最大量的生產紀錄,為新一年進一步開拓熱軋產品市場提供了有力支持。截至記者發稿時,該廠已組織該品種13次1.2×1219mm極限規格生產,元月份共計軋出4100噸,均實現了軋制過程平穩順暢,產品性能全部合格。
熱軋1880生產線是本鋼集團重要的熱軋帶鋼產品生產線,也是一條獨具工藝特色的生產線。面對外部持續壓力,板材熱連軋廠全面貫徹落實本鋼集團調整產品結構、提升產品質量的工作方針要求,充分發揮該線在薄規格產品軋制上的優勢,不斷開發新的產品規格,特別是更適合當前市場需求的極限規格產品,為本鋼集團熱軋產品贏得市場,提升產品市場創效能力提供了有力支持。
進入新年,板材熱連軋廠對元月生產組織給予高度重視,認真貫徹落實本鋼集團新一年持續推進產品結構調整,向高端產品要效益的工作思路,針對市場前景好的SPHT1品種的極限規格產品展開技術攻關。生產之前,工藝人員對各架軋機導尺進行了重新標定,對刮水板封水效果及導尺襯板的磨損情況進行了詳細檢查;流體人員對軋機冷卻水嘴及側噴水嘴也進行了細致的檢查;軋機操作員對1.2mm規格進行了多次模擬;二級計算機控制人員對立輥頭部短行程、精軋前滑、軋制力自學習點的位置、PC角上下限和卷取張力等參數進行了優化,并與上道工序進行溝通,保證入爐溫度和穩定的鑄速。
在生產過程中,板材熱連軋廠進一步優化了1880生產線計劃安排,合理調整軋制周期。為了避免發生甩尾影響調試的順利,他們還在軋制1.2mm規格前進行了充分的過渡,為生產創造有利條件。對重要的工藝控制點的溫度進行了密切跟蹤,調整了板坯的燒鋼模式,精確控制出爐溫度,保證板坯出爐溫度均勻。操作員在進行薄規格軋制時精心操作,在保證軋制穩定的情況下,再進行逐步減薄軋制。為了1.2mm規格穿帶穩定,二級調整了軋制力自學習點,對最大速度進行了優化,并且為避免帶鋼在層冷輥道上翻頭,調整了層冷噴水模式。通過現場調試,技術人員經過總結分析,調整了1.5mm規格以下的SPHT1產品的每卷單重,在合同總量不變的情況下可有效減少穿帶次數,進一步降低卡鋼風險,提高成材率。經過一系列有針對性的工作,有力確保了SPHT1鋼種極限規格生產的穩定順行