2018年11月份以來,西林鋼鐵集團(tuán)煉鐵總廠燒結(jié)車間下大力氣在降低電耗上做文章,電耗由原來的53.37千瓦時/噸降至目前的44.38千瓦時/噸,創(chuàng)歷史新低,達(dá)到了300平方米燒結(jié)機(jī)投產(chǎn)以來的最好水平。
該車間以降本增效為出發(fā)點(diǎn),發(fā)動全員創(chuàng)新創(chuàng)效,深挖內(nèi)部潛能,從生產(chǎn)組織、技術(shù)創(chuàng)新、標(biāo)準(zhǔn)化操作、嚴(yán)格點(diǎn)檢等方面實(shí)施攻關(guān)。在生產(chǎn)組織方面,該車間以降低漏風(fēng)率、提高燒結(jié)機(jī)料層厚度、穩(wěn)定生產(chǎn)為中心,以主抽風(fēng)機(jī)電流為導(dǎo)向,將各項(xiàng)工作做細(xì)做實(shí),并利用檢修時機(jī)對燒結(jié)機(jī)抽風(fēng)系統(tǒng)、除塵系統(tǒng)、風(fēng)箱等漏風(fēng)點(diǎn)進(jìn)行檢修補(bǔ)漏。在技術(shù)創(chuàng)新方面,該車間進(jìn)一步優(yōu)化了燒結(jié)過程工藝參數(shù),實(shí)施了燒結(jié)機(jī)機(jī)頭、機(jī)尾密封改造及環(huán)冷機(jī)密封改造等。在標(biāo)準(zhǔn)化操作方面,該車間強(qiáng)化生產(chǎn)工藝過程控制,推行厚料層標(biāo)準(zhǔn)化操作,嚴(yán)格將料層厚度控制在650毫米以上,優(yōu)化燒結(jié)過程,增強(qiáng)料層透氣性,降低返礦率。在點(diǎn)巡檢方面,該車間要求各崗位員工重點(diǎn)對燒結(jié)機(jī)抽風(fēng)系統(tǒng)進(jìn)行點(diǎn)檢、堵漏,嚴(yán)格控制燒結(jié)機(jī)耗電量,為燒結(jié)工序降低電耗奠定了良好的基礎(chǔ)。