近期,方大九鋼軋鋼廠對高棒大冷床進行改造,減少了彎鋼,減輕了員工勞動強度,創造了效益。
自軋制新國標鋼以來,上大冷床溫度需達到830℃,比原國標上大冷床溫度630℃高出200℃,鋼筋溫度過高,上大冷床成型不均,極易出現彎鋼現象,冷床工需頻繁上大冷床處理彎鋼、卡鋼,不僅對人員造成極大安全隱患,還對冷飛剪、卸料收集等后道工序增加誤機時間,返包現象大量增加。針對這一現象,高棒車間設備人員開動腦筋,利用整機時間著手對大冷床進行改造,對大冷床頭部靜齒增加了將近2米的導向板,成功解決頭部碰鋼現象,同時對大冷床中尾部動齒全部增加卸料擋板,減少中尾部掛絲現象,從而極大降低了彎鋼機率,讓灼熱鋼筋在大冷床上整齊待剪。這一“金點子”不僅降低員工返包的勞動強度,還保障了新國標鋼的成材率,可謂一舉兩得。