今年一季度,河鋼邯鋼公司生產余材總產生量同口徑比去年平均水平降低29%,完成第一臺階壓減計劃。今年以來,生產制造部按照“源頭控制、全過程控制、末端控制”一盤棋的思想全方位進行提升,推進生產余材持續壓減。
生產計劃編制持續優化。對產生頭尾坯和交接坯的鋼種,提高連拉爐數,并增加連拉爐數的統計分析。一煉鋼重軌坯通過對標包鋼,持續技術攻關,提高連拉爐數,目前已經從原來的11爐每澆次,提高到了15爐每澆次,過渡坯比例3.98%,同比2018年降低26%。
優化軋鋼過渡材使用,減少規格和工藝過渡。對熱軋規格過渡、冷軋的工藝過渡列出專項課題進行落實,按月進行跟蹤分析。在O5板方面,對于低碳軟鋼根據用戶使用特點,制定遇高就高的過渡原則,減少過渡材。對于超高強鋼生產則制定了過渡標準:根據均熱溫度不同區間,優化過渡材使用。在保證爐內溫度穩定性的基礎上,有效減少了過渡卷的使用數量。
推進工藝標準化,加強過程控制,圍繞質量提升組織專項攻關。生產制造部持續推進工藝標準化,深化產前確認制度,從源頭控制質量風險。按照“過程監控有標準,過程控制符合標準”的總體要求,全面提升過程控制水平。加強日常監督檢查,規范問題的分析整改,有效地減少了重復性問題的發生。依托四大產線攻關平臺,結合公司專家(技術主管)課題制管理,對重點質量問題改進進行督導,取得顯著效果。
積極進行產品缺陷挽救,實現正常銷售。鼓勵生產廠通過平整、橫切等工序對產品缺陷進行挽救,經挽救合格并實現正常銷售的產品不納入廢次降指標統計。