自陜鋼漢鋼煉鐵廠1#高爐大修投產后,各項參數都保持在最佳狀態,高爐產量不斷刷新紀錄,尤其是高爐卸灰系統克服了以往卸灰球閥卸灰困難等,這些都得益于一個月前1#高爐通過“一拆一擴”的方式解決了上述難題,有效降低了維護設備運行成本。
1#高爐煤氣除塵系統中的卸灰設備灰罐承擔著布袋箱體和卸灰管道之間的中繼站作用。改造前,由于原燃料中攜帶的水分和輸灰管道內徑偏小等原因,經常會出現上下部卸灰球閥、灰罐、輸灰管道阻塞現象,尤其是在強化冶煉以后頂溫偏低的情況和冬季這些問題會表現的更加突出,卸灰不暢,球閥易于損壞,致使人員清理、頻繁更換球閥,增加人員的勞動強度和設備成本費用。
針對上述問題,3月下旬,煉鐵廠1#高爐利用大修機會,過對布袋卸灰系統進行技術改造,他們將14個布袋箱體下方的灰罐全部拆除,安裝上DN300卸灰球閥,從根本上解決灰罐保溫不足和積灰過多造成的結塊和難以清理等問題,為解決閥門頻繁卡阻,卸灰困難等突出問題,又對卸灰管道管徑進行了擴大,從而減少閥門開關次數,延長了球閥的使用壽命。同時在布袋卸灰系統下部安裝DN100卸灰球閥,實行卸灰流量的控制,進一步減少輸灰管道堵塞,保障煤氣除塵系統正常運行。
據悉,該布袋卸灰系統改造后,不但解決制約煤氣除塵系統穩定運行的瓶頸問題,還可將DN300卸灰球閥使用壽命由延長4年,每年可節約成本約22萬元。