
7月17日,新鋼卷板廠熱軋線1號加熱爐改造項目順利點火烘爐,進入關鍵性的烘爐及熱態調試階段。
卷板廠目前共有三座加熱爐,其中1#加熱爐、2#加熱爐,于2008年建成投產,設計年產量300萬噸,2019年產量達到368.95萬噸,產品為低碳鋼卷板、碳素卷板、電工用冷軋基料、管線用卷板、低合金卷板、優質卷板、橋梁用卷板、耐候用卷板、合金鋼卷板,中高牌號的無取向硅鋼,中低牌號取向硅鋼等。
經過10年的運行,1#、2#加熱爐爐體老化,整體爐況下降。經公司批準,卷板廠決定今年對熱軋線1#、2#加熱爐分別進行改造。
此次完成點火烘爐的1號加熱爐改造項目包括爐型升級改造、平移框架及以上水梁立柱滑塊全部更換、汽化系統部分管路更換、給水泵站改造、新增檢測儀表、爐底刮渣機構水封槽更換、所有凈環、濁環水管路更換等內容。
大修改造后可以降低成本消耗,提高加熱質量,滿足熱軋產線品種開發要求,消除生產安全環保隱患,經濟效益和社會效益十分顯著。
1號爐改造于今年3月15日開工后,卷板廠與重慶賽迪熱工環保工程技術有限公司、新鋼工程技術公司密切配合,克服疫情對施工的影響,加強進度計劃管理,運用網絡計劃技術,保證工程按照施工節點推進,工期在國內同類型加熱爐改造項目中是最短的。同時,強化施工過程的安全管理,杜絕安全事故的發生;嚴格執行質量檢查制度,加強過程控制,確保工程建設質量優良。
同時,卷板廠與施工單位根據工程關鍵工序和施工中的薄弱環節,按不同的施工階段確定不同的質量控制點,對工程各工序和分項實行“自檢、互檢、專檢”。監理單位和施工安全組進行跟蹤和巡查,對重要工序和節點實行旁站監理,及時發現和糾正施工中的質量問題,保證了大修改造工程的質量。