邯寶熱軋廠按照“簡單、務實、創(chuàng)效”的工作理念,以簡單促高效、務實促創(chuàng)效的工作方法,把每一條產(chǎn)線的潛力挖出來,效率提起來,力爭產(chǎn)線生產(chǎn)高效率,高端產(chǎn)品高效益。
該廠針對橫切、平整四條深加工產(chǎn)線產(chǎn)能提升中遇到的問題,根據(jù)設備情況開展攻關優(yōu)化,確保生產(chǎn)穩(wěn)定連續(xù)。為解決橫切線入口鋼卷芯軸松卷問題,通過對橫切線入口液壓系統(tǒng)優(yōu)化,實現(xiàn)入口壓輥壓力隨厚度自動調節(jié)。為解決二平整線托盤堆積問題,加快生產(chǎn)節(jié)奏,組織技術人員對橫移平臺自動控制系統(tǒng)進行重新設計,完成1、2號提升平臺自動控制缺陷的改造工作,通過傳動參數(shù)調整,解決了1、2號旋轉平臺重卷旋轉不到位的問題,使二平整線實現(xiàn)了連續(xù)生產(chǎn)。11月份以來,兩條平整線平均日常達到2100噸。
該廠不斷改進生產(chǎn)工藝,提升壓縮機頭尾板形及表面質量,在達到用戶滿意的前提下減少頭尾切損提高平整線成材率。今年以來平整壓縮機綜合成材率達到96%以上,同比提高了6個百分點,工序成本大幅降低。針對平整產(chǎn)線板形問題,在優(yōu)化平整線輥型和二級模型參數(shù)后,又優(yōu)化了2250生產(chǎn)線寬斷面高強鋼凸度目標值,使板形問題有較大改進。對酸洗備料QSTE、SAPH系列,固化平整線參數(shù),保證生產(chǎn)過程中延伸率、軋制力等關鍵指標調整到位,對因軋輥、來料凸度匹配等造成的參數(shù)異常情況做好記錄和反饋,逐步提高酸洗備料質量。