改造前,板坯庫起重機供電滑線故障頻發(fā),特別是在冬季前后時間故障率更高,不是集電器磨電板從滑線上脫落刮壞瓷瓶,就是滑線或集電器本體結(jié)構(gòu)被刮變形,影響起重機正常運行,耽誤板坯下線、裝車。鞍鋼股份煉鋼總廠一分廠板坯庫是利舊的老廠房,廠房結(jié)構(gòu)和起重機自身老化變形量都很大,加之原滑線設(shè)計分段接頭無水平連接絕緣桿,無溫度補償裝置,現(xiàn)場冷熱鑄坯存放和季節(jié)性造成的溫差等因素導(dǎo)致故障頻發(fā)。為解決這個難題,該廠吊車一作業(yè)區(qū)組織管理人員和技術(shù)骨干共7人成立QC小組,以“降低起重機供電滑線故障率”為課題開展技術(shù)攻關(guān)。
他們對攻關(guān)前一年由于滑線、集電器故障導(dǎo)致的停車事故進行統(tǒng)計分析,確定出故障發(fā)生的主要因素,通過PDCA循環(huán)制訂攻關(guān)方案,結(jié)合板坯庫廠房大修、吊車梁和滑線整體更換的有利時機進行方案實施,確保滑線安裝施工精度,避免分斷接頭頂死、分斷開關(guān)無法停電,保證滑線不受環(huán)境溫度的影響。攻關(guān)活動結(jié)束后,他們密切關(guān)注設(shè)備運行狀態(tài),及時總結(jié)攻關(guān)經(jīng)驗,并對部分設(shè)備精度和點檢維護標準進行了修正。這次攻關(guān)活動解決了困擾板坯生產(chǎn)順行的難題,年可創(chuàng)直接經(jīng)濟效益19萬元,達到了預(yù)期效果,為煉鋼總廠創(chuàng)新創(chuàng)效作出了積極貢獻。