筆者日前從泰山鋼鐵公司不銹鋼煉鋼廠和不銹鋼軋鋼廠獲悉,2014年第一季度,這兩個(gè)廠在強(qiáng)化技術(shù)創(chuàng)新促進(jìn)降本增效方面取得顯著效果。
據(jù)介紹,該集團(tuán)不銹鋼煉鋼廠以往在冶煉不銹鋼TS21鋼種時(shí)需要大量的電解錳,成本較高。1月份,經(jīng)技術(shù)攻關(guān)后,采用成本較低的高碳錳鐵來代替電解錳,僅此一項(xiàng)就可節(jié)約成本30.55元/噸。該集團(tuán)不銹鋼軋鋼廠3月份開展的“退火爐冷凝水再回收利用”創(chuàng)新活動(dòng),每班次節(jié)約注水80立方米,混合水投用單耗降低0.12元/噸;軋制410S不銹鋼時(shí),通過對(duì)出、入口卷取爐增加側(cè)噴的改造,鋼帶板面異物壓入表面質(zhì)量由70%降至30%;“夾送機(jī)后托輥改造”活動(dòng),提高了夾送機(jī)靈活性,避免對(duì)鋼帶造成劃傷缺陷,同時(shí)減少襯板的更換頻率,每月節(jié)約備件成本2700元。