八月份,陜鋼集團龍鋼公司煉鐵廠干部職工堅持以降本增效為切入點,按照“厲行節約、效益優先”的原則,精算賬、算精賬,大力推行“修舊利廢、降本增效”活動,助力生產成本持續降低。
淘汰鋼板“上崗”記
改造前,該單位選礦球磨機在生產過程中容易出現壓力波動狀況,造成球磨機溫度過高,輕則導致設備損耗,重則導致生產系統非正常停機。
為解決以上問題,維修技術人員經反復討論后,決定對選礦球磨機聯合給礦器弧板進行加固,通過根據給礦器弧板的尺寸,將以往淘汰的廢舊鐵板進行二次加工、裁剪,并加固安裝至球磨機上等措施,有效提高了球磨機穩定性。改造后,不僅增加了弧板耐磨性,而且球磨機使用壽命得以延長,預計年可降本12.5萬元。
廢舊極板“瘦身”記
該單位1#、2#高爐油庫、電機庫地處運輸鐵路沿線區,長期受周圍環境復雜,區域防護欄桿、廠房圍欄不同程度出現生銹、腐蝕等現象。
針對這一現象,該單位根據不同區域的使用需求,決定自給自足,通過將更換下來的電除塵廢舊極板進行裁割再利用,廣泛用于鐵路沿線護欄改造、廠房封堵、油庫廠房搭建等項目,實現了廢舊極板二次利用。不僅進一步美化了鐵路沿線環境,降低了環保風險,且降低了備件更換費用,年可節約費用8萬余元。
小零部件“組裝”記
電動執行器是高爐煤氣系統、調壓閥組、風機開關等部位常用的設備之一。在實際生產中,因長時間不間斷運行,容易出現電機運轉失靈、信號顯示不準確等現象,造成備件更換頻次高,不利于高爐生產系統長期順行。
為進一步降低生產成本,該單位維修電工利用空閑時間,逐一將損壞電動執行器進行“解剖”,分離出功能完好的零部件,并根據各自故障單元更換對應小零件,重新組裝,成功實現了損壞電動執行器二次上崗,有效降低了備件申報費用,預計年可降本10萬余元。