高壓清洗 破解篩網反復堵塞
在高爐生產過程中,高爐渣處理沖渣水因長期循環使用,致使沖渣水水質變硬,容易造成外篩網結垢嚴重,導致高爐轉鼓脫水效果變差,需兩個月更換一次外篩板。
為解決以上問題,該單位專業技術人員經反復商討后,決定搶抓高爐日常出鐵間隙,每班定時采用高壓清洗機對渣處理外篩網進行高壓清洗,并定期對沖渣水進行軟化。以上措施實行后,不僅沖渣水水質逐步實現軟化,有效預防了篩網堵塞、水渣含水量過高等現象,而且提高了轉鼓脫水效果,降低了篩網更換頻次,預計年可降本35萬元。
合理搭配 緩解混料粘結現象
據了解,該單位原料一區承擔著煉鋼混鐵爐、轉爐除塵灰等固廢循環使用,將其作為混勻礦的鋪底料進行二次利用。但在固廢利用中,容易引起取料斗、皮帶下料口、混勻料倉、混料筒等工藝流轉重點設備粘料現象,制約著固廢高效利用。
針對這一問題,該單位決定將固廢平鋪模式變為混合配加模式,通過利用鏟車將高爐返礦和固廢充分混勻,在原料一次預配按比例分階段配加,并結合混料筒結構特點,定時振打等措施,有效緩解了反復粘料現象,提升了固廢利用效率。據悉目前,該單位固廢消化量可達每日300噸。
優化程序 保障高爐安全穩順
高爐直流水泵是當高爐冷卻設備發生漏水時,為避免冷卻水進入爐內的重要設備。但在以往生產中,由于采用的人工設備點檢方式,不利于及時發現水泵故障,輕則造成冷卻設備斷水,重則導致爐況波動。
為促進高爐長期穩定順行,該單位通過加裝水泵及其電機溫度、震動、密封等智能自動點檢裝置,并將實時檢測狀況引入主控室顯示屏等舉措,一舉實現了設備智能檢點和集中管控。改造后,操作人員可第一時間掌握水泵運行狀況,并及時處理故障問題,消除了潛在安全隱患,保障了高爐長期穩定順行。