“測量準備,軋機穩定速度,報F4電機轉速。”12月9日上午,隨著指令的下達,河鋼邯鋼冷軋廠F4主電機系統振動測量工作在設備運行保障公司的全力配合下開始緊張有序地進行,借助專業振動檢測設備,確保電氣設備處于最佳的運行狀態。
今年以來,冷軋廠以“強化管理提升,助力企業創效”專項行動為契機,不斷加強標準化管理工作,充分釋放產線效能,酸軋線平均機時產量同比提升35%,最高運行速度提升32%。然而,在產量提升的同時對生產設備也是嚴峻的考驗,比如振動隨著生產速度的增長而增大,尤其是F4軋機主電機運行當中振動大,軸承油發黑頻繁,是酸軋線穩定生產的重大隱患。但是,如果更換軸承則需要停機3天,嚴重影響生產效率,造成生產損失。
為查清設備問題原因,防止因設備不必要維護造成的時間浪費,該廠設備管理科與設備運行保障公司技術科聯系,借助振動檢測設備,檢查主電機軸承的運行狀態。根據振動測量要求,測量時需要軋機高速穩定運行1分鐘。為此,設備管理科與生產技術科溝通后決定,在振動測量時計劃安排薄規格生產,延長軋機高速運行時間。主操作工合理控制穩定速度,為測量創造條件。電氣人員在控制室,關注電機參數屏幕,并報出穩定轉速。同時,現場機旁人員指揮操作工和電氣人員配合測量,各單位人員盡職守則,密切配合,克服現場噪音大、油多等不利因素,準確測量電機的動態運行振動數據,為電機設備維護提供科學依據,保證生產設備穩定運行。