高二線開發(fā)Φ20規(guī)格盤條過程中遇到“送不到、難咬入、不吐絲”三大難題,為此,軋鋼廠組織召開工藝方案專題會(huì)和軋前準(zhǔn)備會(huì),在韶鋼支撐組的支持下開展了大量攻關(guān)工作,最終實(shí)現(xiàn)Φ20規(guī)格盤條的順利開發(fā)。
解決軋件送不到問題
一是確保全線4個(gè)夾送輥的正常投用,根據(jù)工藝方案要求,1#、4#夾送輥采用夾尾方式,2#、3#夾送輥采用微夾方式,過程中對(duì)夾送輥輥縫和氣缸壓力設(shè)定進(jìn)行了大量調(diào)試,最終4個(gè)夾送輥全都滿足工藝要求;二是對(duì)軋線空過導(dǎo)槽、水箱導(dǎo)槽、恢復(fù)段導(dǎo)槽等全線通道采用樣棒驗(yàn)證對(duì)中情況,再使用Φ36mm樣棒在15架至26架之間發(fā)現(xiàn)7個(gè)卡阻點(diǎn)并逐一消除。
解決軋件難咬入問題
一是優(yōu)化14架出口料型;二是軋制過程中把減定徑27架標(biāo)準(zhǔn)輥縫增加0.3mm,通過優(yōu)化調(diào)整上游和下游機(jī)架料型,實(shí)現(xiàn)了軋件在14架出口到27架入口167米長(zhǎng)距離空過狀態(tài)下的順利咬入。
解決尾部不吐絲問題
一是讓總包方在減定徑——吐絲機(jī)之間尾部升速功能上增加吐絲機(jī)前夾送輥的尾部升速功能;二是利用模擬過鋼,調(diào)取PDA曲線判斷尾部升速功能是否正常投用;三是對(duì)尾部升速調(diào)節(jié)率、調(diào)速延時(shí)距離、夾送輥超前滯后率、吐絲機(jī)超前滯后率進(jìn)行設(shè)定,并根據(jù)吐絲情況實(shí)時(shí)調(diào)整參數(shù),通過調(diào)試,很好解決了Φ20規(guī)格盤條尾部難吐絲的瓶頸問題。
Φ20規(guī)格盤條的開發(fā)成功,進(jìn)一步拓寬了昆鋼工業(yè)線材的品規(guī)范圍,實(shí)現(xiàn)了從極小規(guī)格到大規(guī)格產(chǎn)品的全部覆蓋,可以滿足客戶各種個(gè)性化需求,助推昆鋼工業(yè)線材更加具備差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。