原料廠在周弘錦廠長的領(lǐng)導(dǎo)下積極響應(yīng)公司降本增效號召,第一時間召開降本增效攻關(guān)會議。周廠出席會議并強(qiáng)調(diào):“要緊緊圍繞公司降本增效工作總體部署,深入貫徹落實(shí)公司經(jīng)營理念,堅定、堅決打贏‘提質(zhì)增效、挖潛增效’主動戰(zhàn)、攻堅戰(zhàn)的目標(biāo),要在成本控制、技術(shù)創(chuàng)新、修舊利廢等方面狠下功夫,力爭要在干毛巾中擠出三滴水,推動公司降本增效工作穩(wěn)步向前。
裝置優(yōu)化降成本,技術(shù)創(chuàng)新增效益
托輥是皮帶機(jī)的重要部件,主要用于支撐輸送帶和物料承重。運(yùn)轉(zhuǎn)靈活的托輥可以很大程度的減少傳送帶與托輥間的摩擦力,是決定皮帶使用壽命的重要部件之一。作為擁有皮帶機(jī)最多的供料車間皮帶共60條、托輥12776個。常用備件消耗最多的也是皮帶托輥。一個新托輥的價格在120元,粗略估算一下,一個月的備件采購費(fèi)用就需要20萬余元,一年下來就是240多萬。這對于公司來說,是一筆不小的開支。
為了響應(yīng)公司降本增效的號召,降低托輥支出費(fèi)用,供料車間在沒有行業(yè)先例的情況下積極發(fā)揚(yáng)創(chuàng)新精神,提出皮帶托輥頭尾倒置安裝法。減少了車間備件消耗費(fèi)用,不僅盤活了舊物,還提高了皮帶的使用壽命,僅此一項,每月節(jié)約托輥備件成本24000元。
面對60條皮帶共12776個托輥頭尾倒裝,更換周期長、任務(wù)重等因素的影響,供料車間利用輸料低峰期間和檢修期間積極發(fā)揮車間“QC”攻關(guān)小組的作用,做好分工、各司其職,又緊密配合、相互協(xié)調(diào),堅持“穩(wěn)中求精、精中求優(yōu)、優(yōu)中求進(jìn)”工作總基調(diào),通過吊起皮帶采用兩邊同時調(diào)裝托輥,不僅提高了工作效率,還降低了員工的工作強(qiáng)度。
通過供料車間全體員工22天不怕苦、不怕累、不怕臟的工作精神,共完成托輥倒裝6800多個,并計劃月底完成對60條皮帶12776個托輥的更換。
錯峰使用節(jié)成本,聚沙成塔攢費(fèi)用
在配合公司生產(chǎn)戰(zhàn)略的同時,面對燃破機(jī)破碎物料的電能消耗,供料車間采取高峰停破、低峰破碎、平價破碎的精益管理方法,不僅提高工作效率,還從根本上降低電能消耗的成本。在物料輸送的過程中,供料車間要求嚴(yán)格管控皮帶機(jī)空載率、杜絕過載現(xiàn)象,減少電能消耗,同時也降低了對皮帶機(jī)的磨損。
不積跬步,無以至千里;不積小流,無以成江海。面對嚴(yán)峻形勢,原料廠廣大干部職工立足崗位從點(diǎn)滴做起,不等不靠,以實(shí)際行動匯聚“降本增效”的涓涓細(xì)流,推動降本工作落地見效,樹牢“一切成本皆可降,人人皆可降成本”的核心目標(biāo),凝心聚力,苦練內(nèi)功,為建設(shè)百年晉鋼而拼搏奮斗!