泰山鋼鐵集團圍繞“高效率、低成本、快交付”的生產組織模式,梳理出臺時產量、產品匹配、設備效能、生產節奏等制約成本的關鍵因素,全員參與想對策、抓落實,實現了提質提效的新突破。430薄規格產品生產速度比去年提升17%,效率提升8.8%;410S薄規格產品生產速度提升25%,效率提升27%。在線平整機投用率創歷史新高,給離線平整機組緩解了壓力,縮短了產品交付周期。該機組還通過對標同行業先進鋼廠,在降低電耗上持續發力,實現了硫酸鈉電流的歷史性新低,助推了成本的進一步降低。
冷退機組始終堅持質量第一這個原則,持續開展崗位練兵,實施標準化作業、規范化的全過程管控。自去年開始,他們多次對硫酸鈉系統進行攻關調試,目前已經形成了一套成熟的控制方案,進一步穩定了板面質量。此外,該作業區還對板溫參數進行優化調整,針對產品規格制定了不同的TV值,430鋼種的平均延伸率提高了2%,性能精品達標率提升了15.21%。