近日,記者來到河北鋼鐵集團(tuán)石鋼煉鋼廠煉鋼一段現(xiàn)場,剛一上到煉鋼平臺(tái),就看到2號(hào)轉(zhuǎn)爐正在進(jìn)行護(hù)爐作業(yè)。只見行車料槽將補(bǔ)爐料加入爐內(nèi),搖爐至大概105°,補(bǔ)爐料緩慢進(jìn)入出鋼口,待出鋼口環(huán)縫周圍被補(bǔ)爐料圍住后,搖爐回到擋渣角度進(jìn)行燒結(jié)。“這種方法操作簡便,不易穿鋼,更換出鋼口的時(shí)間也短。其實(shí)這也算是設(shè)備維護(hù)的一部分,'工欲善其事,必先利其器’嘛。”一旁的煉鋼一段段長容晨光笑著介紹道。自從產(chǎn)線對標(biāo)活動(dòng)開展以來,他的時(shí)間更緊張了,“跟自己賽跑”,這就是容晨光的工作狀態(tài)。
作為煉鋼廠一季度十項(xiàng)降本措施之一的少渣煉鋼,就是他們近期“競技項(xiàng)目”中的一項(xiàng),渣料消耗的完成情況作為技術(shù)指標(biāo)固化于責(zé)任制中。“生產(chǎn)節(jié)奏允許的情況下,我們一定會(huì)實(shí)行少渣煉鋼。”少渣煉鋼的好處很多,在副段長張紅衛(wèi)的介紹下,記者也得以略知一二。少渣煉鋼帶來了成本上的降低,渣料少了的話,入爐渣料的消耗就會(huì)降低,渣中的鐵元素同時(shí)也會(huì)減少,吹煉過程也更加穩(wěn)定,鐵損隨之減少,鋼鐵料消耗也得到降低;同時(shí),從質(zhì)量方面看,少渣煉鋼使終點(diǎn)磷的控制更加穩(wěn)定,脫磷率也更加穩(wěn)定。
“少渣煉鋼從去年8月份就開始了,這是一個(gè)不斷熟悉的過程,不論是技術(shù)人員還是現(xiàn)場職工,大家都是在一點(diǎn)點(diǎn)地積累和進(jìn)步。久而久之,我們就形成了一種'擠時(shí)間’的生產(chǎn)模式。”原來,由于生產(chǎn)存在不穩(wěn)定性,并不是在任何時(shí)間和條件下都可以進(jìn)行少渣煉鋼。他們根據(jù)實(shí)際情況,鐵水少的時(shí)候,多進(jìn)行少渣煉鋼;鐵水多的時(shí)候,就擠時(shí)間進(jìn)行少渣煉鋼。“如此一來,既提高了少渣比率,同時(shí),又促進(jìn)了班組內(nèi)部的對標(biāo)。每月我們都會(huì)匯總成本信息,讓班組間尋找差距、相互吸收經(jīng)驗(yàn)。”為了體現(xiàn)少渣煉鋼效率,容晨光采取了“班組之間對標(biāo)”的模式。“自己和自己比也可以對出效果,對出成績!”他的自信來自于他和集體的不斷努力。
隨著工藝成熟少渣煉鋼對于煉鋼一段來說,運(yùn)用得越發(fā)得心應(yīng)手了。5月初至今,少渣比例已達(dá)到48.68%,比上個(gè)月提高了7個(gè)百分點(diǎn)。他們不斷刷新著成績,截至目前,綜合渣料消耗從1月份的23.4元/噸降低到18.76元/噸,鋼鐵料消耗從1月份的1054Kg/t降低至1048Kg/t。“下一步我們需要從穩(wěn)定工藝和提高操作上再下功夫,合理優(yōu)化鋼鐵料配比,保證溫度和渣料不浪費(fèi)的同時(shí)進(jìn)一步完善內(nèi)部對標(biāo),深入開展班組之間的溝通和學(xué)習(xí)交流,進(jìn)一步提高質(zhì)量降低成本。”面對好成績,容晨光并不滿足,他擦了擦額頭上的汗水,又投入到緊張的工作之中(石鋼)