近日,記者來到河北鋼鐵集團石鋼煉鋼廠煉鋼一段現場,剛一上到煉鋼平臺,就看到2號轉爐正在進行護爐作業。只見行車料槽將補爐料加入爐內,搖爐至大概105°,補爐料緩慢進入出鋼口,待出鋼口環縫周圍被補爐料圍住后,搖爐回到擋渣角度進行燒結。“這種方法操作簡便,不易穿鋼,更換出鋼口的時間也短。其實這也算是設備維護的一部分,'工欲善其事,必先利其器’嘛。”一旁的煉鋼一段段長容晨光笑著介紹道。自從產線對標活動開展以來,他的時間更緊張了,“跟自己賽跑”,這就是容晨光的工作狀態。
作為煉鋼廠一季度十項降本措施之一的少渣煉鋼,就是他們近期“競技項目”中的一項,渣料消耗的完成情況作為技術指標固化于責任制中。“生產節奏允許的情況下,我們一定會實行少渣煉鋼。”少渣煉鋼的好處很多,在副段長張紅衛的介紹下,記者也得以略知一二。少渣煉鋼帶來了成本上的降低,渣料少了的話,入爐渣料的消耗就會降低,渣中的鐵元素同時也會減少,吹煉過程也更加穩定,鐵損隨之減少,鋼鐵料消耗也得到降低;同時,從質量方面看,少渣煉鋼使終點磷的控制更加穩定,脫磷率也更加穩定。
“少渣煉鋼從去年8月份就開始了,這是一個不斷熟悉的過程,不論是技術人員還是現場職工,大家都是在一點點地積累和進步。久而久之,我們就形成了一種'擠時間’的生產模式。”原來,由于生產存在不穩定性,并不是在任何時間和條件下都可以進行少渣煉鋼。他們根據實際情況,鐵水少的時候,多進行少渣煉鋼;鐵水多的時候,就擠時間進行少渣煉鋼。“如此一來,既提高了少渣比率,同時,又促進了班組內部的對標。每月我們都會匯總成本信息,讓班組間尋找差距、相互吸收經驗。”為了體現少渣煉鋼效率,容晨光采取了“班組之間對標”的模式。“自己和自己比也可以對出效果,對出成績!”他的自信來自于他和集體的不斷努力。
隨著工藝成熟少渣煉鋼對于煉鋼一段來說,運用得越發得心應手了。5月初至今,少渣比例已達到48.68%,比上個月提高了7個百分點。他們不斷刷新著成績,截至目前,綜合渣料消耗從1月份的23.4元/噸降低到18.76元/噸,鋼鐵料消耗從1月份的1054Kg/t降低至1048Kg/t。“下一步我們需要從穩定工藝和提高操作上再下功夫,合理優化鋼鐵料配比,保證溫度和渣料不浪費的同時進一步完善內部對標,深入開展班組之間的溝通和學習交流,進一步提高質量降低成本。”面對好成績,容晨光并不滿足,他擦了擦額頭上的汗水,又投入到緊張的工作之中(石鋼)